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硅微粉生产中工程设计论文

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1废水水量水质

本项目处理的废水主要为湿法工艺生产硅微粉过程中原料冲洗、球磨粉浆沉淀、水幕除尘及地面冲洗工段等产生的工艺废水。根据企业水量平衡可知,需要进入废水站处理的废水量为880m3/d,工作时间为8h,则废水处理站规模为110m3/h,考虑到水量变化设计规模确定120m3/h。进水水质为SS15000mg/L,pH6.5~7.5,电导率250~350μs/cm,有机物含量极少。处理后水质要求为浊度3NTU,pH6.5~7.5,电导率250~350μs/cm。

2工艺流程及说明

洗砂水进入调节池进行水量调节,然后用泵输送到反应池1,加入预先配制好的混凝剂PAC,搅拌反应后进入反应池2,再加入絮凝剂PAM。反应后的混合液经整流消能后进入斜管沉淀池,上清液进入砂滤池过滤后直接用于生产或回流到制水车间回用。沉淀池底部的石英砂定期排放,压滤脱水后回收再利用。

2.1调节池:生产废水首先通过地面开槽自流进入调节池,与板框压滤机的滤液和砂滤池反冲洗水汇合后,在池内进行调节均质处理,减少水质水量波动对后续混凝沉淀反应的影响。

2.2反应池1:经均质调和后的废水进入沉淀池1,在搅拌条件下,废水中细小的颗粒与PAC的水解产物发生作用,通过吸附、卷带和架桥等作用形成更大的絮体。

2.3反应池2:反应池1中的废水经混凝后,还不能取得良好的沉淀效果。因此,在反应池中加入絮凝剂PAM,通过吸附架桥、网捕卷扫等作用使上述絮体形成更大的矾花。

2.4沉淀池:经混凝、絮凝处理后的废水进入斜流式沉淀池分离。由于斜流式沉淀池缩短了沉降距离,大大提高了处理效率。且沉淀物的主要成分为SiO2,比重较大,不会产生絮体上浮和沉淀物堵塞斜管的问题。

2.5砂滤池:为了进一步改善沉淀池出水的水质,使其达到制水车间回用水要求,设置了砂滤池以去除水中可能存在的少量固体杂质。使水进一步澄清和净化,为后续的水纯化工艺减少处理负荷。

2.6板框压滤:沉淀池底部的沉渣经过压滤机脱水后,形成浆饼。浆饼运输到回收车间后进行烘干,去除浆饼中水分,再经过破碎、磁选提纯、球磨、分级后即可销售。

3主要构筑物及设备参数

3.1调节池:钢砼结构,数量2座。工艺尺寸(L×B×H)8.50m×7.00m×3m,有效水深2.5m,有效容积148.75m3,停留时间12h;设耐磨泵3台(2用1备)。

3.2反应池:钢砼结构,数量2座。工艺尺寸(L×B×H)2.50m×1.10m×4.00m,有效水深3.6m,有效容积9.9m3,每池设搅拌装置1台,加药装置1套。

3.3沉淀池:钢砼结构,数量2座。工艺尺寸(L×B×H)8.50m×2.50m×4.80m,有效水深4.4m,有效容积93.5m3。

3.4砂滤池:钢砼结构,数量1座。工艺尺寸(L×B×H)4.20m×2.50m×2.40m,砂层厚度0.8m,滤砂为均质滤料。滤速为10m/h,反冲洗采用水冲方式。冲洗强度为15L/m2·s。

3.5板框压滤机:1台,型号BM80/870-U(A)-1K。

4运行效果及经济效益分析

该污水处理设施建成运行已有6年。目前,各环节运行稳定,废水处理效果良好,出水的浊度小于3NTU,实现了循环再使用,每年可节约新鲜水用量23.7×104m3。另外,废水处理过程中产生的废水沉渣可回收利用对外出售,每年可增加收入326万元。

5结语

为了实现企业的跨越式发展,减少公司废水对环境的影响,实现资源的综合回收再利用,修建环保高效的废水处理工程十分必要。根据对生产污水量的预测,该项目设计规模为880m3/d。采用“混凝+沉淀+砂滤”的工艺对湿法工艺生产废水进行处理,处理后的水浊度小于3NTU,可以循环利用,实现了良好的环境效益和经济效益。

作者:阮建军 汪维桥 单位:江苏联瑞新材料股份有限公司