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柳钢TRT稳定运行优化实践

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【摘 要】介绍了柳钢trt稳定运行方面存在的不足,通过在技术和管理手段进行优化,实现了TRT全年无误停机现象,吨铁发电量达到全国先进水平。

【关键词】TRT;稳定;优化;发电量

1 前言

高炉煤气余压透平发电装置(Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit,以下简称TRT)是利用高炉冶炼的副产品――高炉炉顶煤气所具有的压力能及热能,使煤气通过透平膨胀机做功,将其转化为机械能,驱动发电机或其它装置发电的一种二次能源回收装置。TRT装置由透平主机、阀门系统、油系统、动力油系统、给排水系统、氮气密封系统、高低发配电系统、自动控制系统组成。

目前柳钢共有6座高炉,各高炉均配置TRT系统。在稳定运行方面,2014年以前仍有不少欠缺,多次出现误停机现象,表1所示为历年TRT误停机次数统计表。

表1 柳钢TRT历年误停机次数统计表

时间

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

次数

15

10

7

13

6

7

TRT出现误停机,在故障排查和处理完毕再重新启动,往往需要2小时以上,有时处理甚至超过10小时,严重影响了TRT的发电量,有时甚至对机组的设备使用寿命产生影响。

2 常见故障

2.1 检测仪表不稳定

可靠的仪表检测是TRT稳定运行的关键,因为机组上的振动、温度、压力仪表大多参与联锁保护控制,一旦仪表数据失真,出现误停机的次数将会大大上升。如图1所示为TRT机组上的振动、温度检点,全部参与联锁保护。

图1 TRT仪表检测点分布图

(1)轴振动检测信号失真。表2所示为柳钢TRT使用的振动检测仪表型号规格一览表。

表2 TRT振动监测仪表一览表

位置

检测量

检测仪表

型号参数

品牌

透平机进/排气侧

振动

电涡流传感器

探头:2107/50/00/1/10;监测器:6682

ENTEK

透平机排气侧

位移

电涡流传感器

探头:2107/50/00/1/10;监测器:6682

ENTEK

发电机前/后轴

振动

加速度传感器

探头:9200V;监测器:6622

ENTEK

故障率最高的是发电机前/后轴振动,通过加速度传感器进行检测,容易受到强电、照明、对讲机等信号干扰,每天机组平台的照明打开之后,振动值就会出现无规则波动,多次引起机组停机;透平机振动和位移采用电涡流传感器检测,常见故障主要是连接线浸油、松动或磨损引起信号失真。

(2)轴系温度检测失灵。参与联锁的温度点包括透平机进气侧/排气侧支撑轴温、透平机止推轴温、发电机轴承温度,检测元件采用Pt100热电阻,失灵的原因主要是线路浸油或磨损、线路松动、电阻损坏等。

(3)炉顶压力检测失真。TRT的作用除了发电之外,另一重要功能就是稳定高炉顶压,顶压检测失真,静叶和旁通阀就会误动作,造成真实顶压波动,影响高炉炉况。常见故障主要是高炉顶压取压管堵。

(4)动力油和油压力开关误动作。动力油和油压力采用压力开关三取二方式进行联锁保护, 但因检测元件长时间使用后出现老化,设定值偏移,使真实油压未达设定值时出现误停机。

2.2 联锁控制程序不完善

(1)振动、位移、温度仪表都是单点联锁保护,一旦任何一块仪表出现故障,都会造成机组停机,而任何设备都有其使用寿命,很难能够避免仪表损坏失灵现象,因此,单点保护存在非常大的误停机隐患。

(2)联锁程序未对仪表检测数值的正常范围判断,即当仪表失灵时,显示的数值已严重失真但是机组仍然执行联锁停机。如透平机的推力瓦温度,一般示值在0-130℃以内,当温度失灵时,温度突然显示3276.7℃,明显可以判断是热电阻损坏引起,但是机组仍然停机。

(3)顶压失真判断程序有缺陷。顶压失真包括实际顶压失真和顶压设定失真,TRT并网发电运行后,静叶的控制主要根据顶压设定和实际顶压间的偏差进行自动调节,因此,一旦顶压失真,静叶的控制必须退出原设定程序。但是原来的顶压失真判断程序仅仅通过炉顶压力本身进行判断,判断程序如下:

①炉顶压力 > 230 kPa OR 炉顶压力 < 0 kPa;

②顶压设定> 230 kPa OR 顶压设定 < 0 kPa;

①和②任何一个条件满足,则判断为顶压失真。出现的问题主要在条件①,炉顶压力是从高炉本体DCS远传信号至TRT的PLC系统,曾出现高炉本体DCS模块损坏,炉顶压力一直稳定在模块损坏前的数值,这样TRT追踪的顶压是失真的,当时顶压示值小于设定压力,造成高炉憋压,干法防爆膜破裂。

(4)快切阀关闭和发电机解列控制采用继电器得电快关控制方式,导致故障停电后快切阀没有关闭、发电机没有解列,易造成事故扩大化。2009年11月炼铁厂某TRT曾出现停电事故,因油泵已停止,但是TRT未解列停机,造成励磁机转子和定子完全损坏、发电机轴瓦损坏、透平机轴瓦有损伤的严重后果。

2.3 伺服控制系统故障

伺服控制系统包括静叶控制系统和旁通阀控制系统。控制原理图如图2所示。

图2 伺服控制系统原理图

伺服控制器、位置反馈传感器和电液伺服阀都出现过故障,其中位置反馈失灵情况最多,最多时一年曾出现4次,主要原因是现场防护未做到位,日晒雨淋造成传感器老化速度加快,有时也出现高炉炉况异常时,煤气温度过高造成传感器的周围环境温度上升,传感器损坏;其次是伺服控制器,每年需更换1-2台,具体原因不明;电液伺服阀故障集中在2011年,损坏了3台,主要是油液不合格引起。

2.4其它问题

(1)操作失误。如2010年某TRT在开机正常并网发电后,因该机组越临界时振动偏大,是通过屏蔽振动联锁开机的,但是在重新投锁保护前,未对振动监控仪表(型号:ENTEK 6682)进行复位,投锁后机组再次跳机。

(2)点检定检不到位。包括PLC故障未及时发现、仪表或电源接线端子松动、机柜防护不好、仪表失灵前信号波动等问题。

3 优化实践

3.1 技术手段优化

3.1.1 提高检测仪表的稳定性

(1)提高振动检测仪表抗干扰能力。重新整理振动检测传感器线路,敷设专用仪表槽架,避免仪表电缆和高压电缆混在一起;线槽外的电缆全部穿镀锌管走线;同时设计专用仪表接地,确保仪表接地可靠。通过改造,有效降低了振动检测信号的干扰。

(2)提高温度检测仪表使用寿命。通过对热电阻结构的改造,提高了热电阻的抗震性、电缆的耐磨和防浸油能力。同时增加了温度检测备用点,以便在做联锁保护控制时,通过二取二方式进行保护。

(3)将动力油和油的压力开关改为压力变送器,提高油压检测的准确性和稳定性,减少误动作。

(4)定期对炉顶压力变送器进行清灰和排污,保证顶压检测正常。同时安装了三台炉顶压力变送器,采用三取二方式将顶压信号送至TRT。

(5)增加仪表正常范围的判断程序,当出现仪表失灵时自动退出联锁程序。如温度检测,当温度变化超过10℃/秒时,则判断为温度检测异常,自动屏蔽该点的联锁保护。

(6)做好旁通阀和静叶位置传感器的防护工作,防止日晒雨淋。

3.1.2 优化控制程序

(1)联锁停机方案修改。根据原联锁保护程序存在的缺陷,对原控制方案进行修改,修改方案如表3所示。

表3 TRT联锁保护控制方案

序号

联锁参数

原控制方案

新控制方案

1

透平机振动

两端振动(共4点)中任1点达跳机值并延时3秒。

两端振动任1点达跳机值且另3点中任1点达报警值。

2

轴位移

任意一个达跳机值并延时3秒。

有1点达跳机值且另1点达报警值。

3

发电机振动

振动值超高并延时3秒

不参与联锁,只有报警

4

透平机支撑瓦温度、电机轴温、主推力瓦温度

任一个温度达跳机值并延时3秒。

1点达跳机值且另1点达报警值延时2秒。

5

副推力瓦温度

达跳机值并延时3秒。

不参与联锁,只有报警。

6

发电机定子温度

任一个温度达跳机值并延时3秒。

不参与联锁,只有报警。

7

/动力油压力

压力开关三取二

任1压力开关+任1个压力变送器;任2个压力变送器

(2)顶压失真判断程序修改。将原来只通过炉顶压力变送器判断顶压失真改造为,通过炉顶压力、TRT入口煤气流量的补偿压力和TRT入口压力三个变送器互相比较判断,判断流程如图3所示。

3.1.3 技术创新

针对伺服控制器易损坏而原因不明这种情况,尝试取消旁通阀伺服控制器,通过利用现有PLC进行自主编写旁通阀控制程序,目前已在两座TRT试验取得成功,从而大大提高了旁通阀控制的可靠性。

3.2 管理手段优化

(1)重新优化TRT岗位操作规程,定期抽查岗位工的操作熟练程度,防止出现误操作现象。

(2)加强了点检管理。设计了岗位工、仪表工和专业三级点检本,岗位工点检频次是1次/班,仪表工点检为1次/周,专业点检为2次/月。同时在监控画面上,添加了所有与联锁保护参数相关的变量曲线图,并设计了点检画面,每2小时自动声光报警,要求岗位工定期观察各关键参数的运行趋势,一旦发现有波动或失灵现象,及时通知仪表工或技术人员到场处理。

(3)定期对油液进行检验,如不合格及时换油。

(4)加强了检修期间的定检维护工作。设计了定检项目表,包括定期吹灰、接线端子紧固、静叶和旁通动作试验、联锁程序试验等内容。

3.3 防事故扩大化措施

(1)各个模拟量模块和数字量模块均采用单独空开供电。这样可以避免因为一个模块故障造成的模块大面积停电事故。

(2)“快切阀快关” 控制继电器改为失电快关控制方式,正常运行时,继电器一直得电,当发生故障停电时,继电器失电,快切阀快关,TRT跳闸;“发电机解列”控制继电器改为失电解列控制方式,正常运行时,继电器一直得电,当发生故障停电时,继电器失电,发电机解列。这样可以避免停电故障后事故的进一步扩大。

(3)在操作规程上对油泵控制方式进行修改,在启动油站时,将一台泵打至现场手动方式强制启动,另一台打至远程自动,当检测到压力低时自动启动。这样可以避免因PLC故障时两台油泵全部停止而造成机组损坏。

(4)通过改变油路控制,将旁通阀改为失电快开,防止因停电出现旁通阀关闭,高炉憋压情况。

(5)提高PLC供电电源可靠性。在UPS选型上,选用冗余型UPS,并要求在UPS故障时自动走旁路,同时在UPS前端增加浪涌保护器,防止市电电压过高时UPS失效。

图3 顶压失真判断程序流程图

4 效果

通过技术手段和管理手段对影响TRT稳定运行的因素进行一一整改后,2014年运行至今TRT未出现误停机现象,真正实现了长期稳定高效运行,TRT的发电量也超过了47kWh/t.Fe,达到全国的先进水平。

参考文献:

[1]原国家电力部《发电机运行规程》.

[2]南阳防爆集团有限公司《QFW系列汽轮发电机使用说明书》.