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建筑施工中地桩基与基础施工

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摘要:本文主要针对建筑工程施工中地桩基基础施工的方案进行分析讨论,仅供参考。

关键词:基础方案、PHC管桩、桩基检测

Abstract: this paper mainly for construction of pile foundation and foundation construction of have slipped into the scheme and discussed, is only for reference.

Keywords: foundation scheme, PHC pipe pile, pile foundation inspection

中图分类号:TU473.1 文献标识码:A文章编号:

1前言

尽管预应力高强砼管桩具有诸多优点,被广泛地应用于多层民用建筑、路桥、港口、水工建筑以及工业厂房和设备基础,但设计与施工中仍存在许多问题,甚至有些地质并不适用。如土层中含有不宜作为持力层而且管桩又难以贯穿的坚硬土层,如较厚的砂层;土层中含有较多影响沉桩施工的孤石或其他障碍物,如上层回填土中含有块石或条石;结构工程师的职责,就是面对这些不良地质时,就要进行多方案比选,选择最优的桩基方案穿透这些硬壳层,保证成桩质量,顺利进入持力层。

2工程概述

2.1结构简介

某工程为大型钢结构厂房。1#主装车间建筑跨度46.4m,柱距16.0m,厂房高度32.0m,分别在标高14.0m和24.225m设有2台1200kN中级吊车,吊车轨距40.4m和42.4m。抗震设防烈度7度,地震加速度0.15g,场地类别Ⅲ。该厂房具有厂房高度高,跨度大,吊车吨位重的特点。根据业主的要求结合工程实际,设计采用格构式变阶柱,格构柱由钢板和型钢焊接组成,屋架由H钢、型钢和钢板焊接组成,吊车梁由钢板焊接组成。由于厂房跨度大,柱距大,荷载重,格构柱单柱最大竖向荷载10000kN,而且要承受水平荷载作用产生的向上抗拔力。

2.2地基及岩土特性

根据勘察钻探揭示,该场地为滩涂地貌,开发区建设时被山坡土石回填,现场地为填方区,填方至今已七年,除表层① - 1素填土、① - 2填石外,主要由②淤泥质粘土、③粉质粘土、④中砂(含泥) 、⑤残积砂质粘性土、⑥强风化花岗岩、⑦中风化花岗岩组成。各土层的岩土特性见岩土特征表表1,勘察报告提供的各土层承载力参数见表2。

表1岩土体特征表

表2各土层承载力参数表

3基础方案及分析

本工程有下列几种可供选择的桩基础方案:人工挖孔桩、冲钻孔灌注桩、PHC管桩基础。现比较分析如下:

3.1人工挖孔桩基础

人工挖孔桩具有因地制宜,可大面积施工的优点,施工进度快,针对本工程素填土下即为填石层粒径30~200cm与粘土混合堆填的特殊地层,容易引孔穿透填石层,采用此法存在问题有: 1.人工挖孔桩的降水问题,该地下水与海水相连,受潮夕变化影响大,增加施工周期和难度。2.当遇到④中砂(含泥)层时极易塌孔,特别在地下水作用下很难成孔。3.遇到大块填石需要采取爆破措施。

3.2冲钻孔灌注桩

冲钻孔灌注桩可根据工期,多安排桩基设备进场施工,对周边建筑影响小,但易造成泥浆污染环境,而且要穿透填石层,造价高、工期长。

3.3PHC静压管桩基础

静压管桩具有噪音低、工期短、承载力高、质量可靠、造价低廉的优点,但也存在明显的缺点,对于本场地的填石层,这种坚硬的较厚隔层无法穿越,不能直接采用,也无法实施压桩。

经比较分析,由于人工挖孔桩遇到④中砂(含泥)层,处在地下水位以下,且地下水与海水相通,无法降水,遇水即塌孔,无法成桩,即被排除。剩下两种桩基均要穿透填石层,穿透填石层最优办法就是人工挖孔引孔,一旦穿透填石层,一切问题均可化解。经综合分析对比,确定采用人工挖孔引孔,穿透填石层,经探孔确定其下无大块填石后,就地回填粘性土,然后施压PHC管桩,此方案的优点在于发挥了人工挖孔桩穿越填石层较容易的特点,工期短,造价低可全面铺开施工,同时又充分利用PHC管桩,承载力高,质量可靠,检测方便,施工周期短的优点,综合性价比最优。两种地基处理方案的可行性及经济性对比见表3。

表3

经过对比分析,人工引孔(含遇大块填石需人工爆破)需相当的人力、物力、财力工程费用360万元,不论采用PHC管桩或冲钻孔桩,其费用均无太大变化,采用Φ500 PHC管桩,可依据需要选择100mm和125mm厚管壁的桩,仅需桩基费用240万,而选择冲钻孔桩不但工期长,造价增加200万,同比增加83% ,其中还不包括由于桩径加大产生的承

台等费用的增加。

4PHC管桩的施工

本工程场地回填土(石) 已经七年, 地面承载力已达100kPa,故桩基进场无需再行处理地面,本工程施工关键难点在于清障、引孔、孔内回填土及压桩控制过程。

4.1跳孔清障

施工中采取二孔或三孔以上的跳孔清障,因为在填石层中包含有0.3~2.0m不等的填石,引孔施工遇到大块石时,需人工爆破,可能产生振动而影响周边护壁的安全。

4.2抽水引孔

引孔深度5~10m,工人工作强度大,护壁施工中采取闭水、抽水施工,个别孔较深,充分利用潮差时间引孔清障,确保护壁初凝强度,防止侧壁塌孔、跨孔。

4.3孔内探孔

人工引孔局限于上部填石层,若障碍物埋藏深度不在引孔范围内,势必对PHC管桩施工造成影响,因此,引孔工序完成作用后,应用钢管进行探孔,确定其下无大块填石卧藏后,再就地取纯粘性土回填孔内,并不得混杂10cm以上的石块,保证后道工序PHC管桩压桩顺利。

4.4孔内土层预压

为提高桩侧摩阻力,在填土中需采用孔内预压,保证填土密实,选择闭口十字桩尖,通过PHC管桩压入持力层过程中提高PHC桩的承载力,对土体产生的侧向挤压,提高PHC管桩的侧阻力。

4.5PHC管桩施工

PHC管桩的施工均按常规作业程序进行,选择6500kN的压桩机2台,采取桩长和压力双控,以压力控制为主,桩长控制为辅, 20天内PHC管桩施工完毕,压桩过程顺利。

5桩基检测

本工程桩数量总共528根,由业主、监理、设计、质监部门共同抽取7根进行静载试验,设计要求最大试验荷载分别达到5200kN和4600kN,试验加荷方式为慢速维持荷载法,静载试验按国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 - 2003的有关规定进行,试验静荷载由安装在桩顶的油压千斤顶进行逐级加荷,千斤顶所需的反力由混凝土预制块堆重平台承担。

对单桩承载力特征值为2700kN 的PHC 桩(壁厚125mm) ,每级荷载增量为520kN,最大试验荷载5200kN,对单桩承载力特征值为2300kN的PHC桩(壁厚100mm) ,每级荷载增量为460kN,静载试验未出现异常情况,桩顶沉降量均小于40mm,沉降没有明显增大现象, 7根试桩均未达到极限承载状态。静载试验结果见表4。

表4

检测桩身完整性时,按总桩数的30%抽取,做小应变检测,除3根为Ⅲ类桩外,其余均为Ⅰ类、Ⅱ类桩。

6结束语

综上所述,在填石层不良地质存在的情况下,选择人工挖孔进行引孔,对个别遇到大块石采取人工爆破,然后回填粘土,并压入PHC管桩的设计和施工是成功的,上文介绍了其工艺特点、施工要点和注意事项,可供同行借鉴、参考。

注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。