首页 > 范文大全 > 正文

300MW机组锅炉吹灰系统调节阀运行维护及相关技改分析

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇300MW机组锅炉吹灰系统调节阀运行维护及相关技改分析范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要: 根据托克托电厂12号机组锅炉本体吹灰调门实际运行情况,在大量统计资料及试验基础上,对锅炉本体吹灰所使用的先导套筒式调节阀运行维护分析,并分享了有关先导套筒调节阀在我厂运用中的问题,为其后期选用和维护检修提供参考方案。

关键词:先导套筒式调节阀 锅炉吹灰 技改

中图分类号:TK223.2 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2015)10-0292-02

引言

锅炉吹灰的目的是保持受热面的清洁,提高传热效率,保持烟道通畅降低烟道阻力,降低风机电耗等。为了保证机组稳定运行,设备安全,解决吹灰调门使用寿命短,频繁内漏跑位造成管道安全阀动作,我们通过多方总结查找,决定试验用先导式套筒调节阀。

托电公司12号炉300mw亚临界锅炉,使用过热蒸汽吹灰温度500度,压力18MPa左右,所以我们选用阀体材料为WC9,阀瓣套筒材料为2.5CrMo钢,阀杆为马氏体不锈钢。驱动装置选用威兰公司气动关执行器,执行器选用西门子公司执行机构。

一、阀门安装调试

因吹灰特定性,吹灰器枪头前的压力基本上都是1.4MPa,而300MW末级过热器的压力为18MPa,阀门前后压差较大,为保证系统设备的安全性、可靠性因此选择阀门高入低出,增加阀门的严密性。

吹灰管道为76mm,为保证运行调节线性,我们选用了DN32的阀门,提高线性。

阀门为保证执行器关位行程,阀杆连接件增加了长度,满足阀门开度要求,多次调试无卡塞,确认无误后投入运行。

二、阀门使用过程中缺陷统计

阀门更换安装时间为2014.04.22以下是我们统计的阀门在安装试用期间出现的问题及处理方法:

三、阀门维修记录以及分析

1.通过以上几次的阀门事故处理,从调节阀的结构上不难看出,内漏基本上是由于执行器跑位,和执行器的选择原因所致,由于阀门关闭要考执行器不停进气才能达到最佳效果,气源多使用丝扣连接,接头较多,漏气点较多,造成气囊内的压力降低,导致阀门微起,造成吹灰管道压力升高,安全门多次动作,通过与热工检修用肥皂水进行接头查漏,找到泄露的接头,重新进行连接后,阀门内漏。

2.关于流量小压力低,套筒式调节阀几乎都是圆柱型结构,套筒间的间隙多为0.3-0.7mm左右,阀门在启闭过程中,气流对套筒有个冲击,造成是阀杆锁紧螺母松脱,(如图1)导致整个阀瓣在介质的压力下,只能通过先导阀口流出,达不到设定压力值,执行器只能带着阀杆运动,无法带动阀瓣。

3.线性不好流量压力变大,阀杆本就是先导阀的阀瓣,套筒中的阀瓣与阀杆就是分体式结构,套筒与阀瓣之间有间隙,阀杆与阀瓣之间有间隙,阀门动作时介质对于物体有一定的绕流运动,对套筒表面的产生侧应力,阀瓣就会跟随介质运动选择振动,时间长了阀瓣在套筒内旋转磨损,而阀杆又无法固定套筒内的阀瓣,只能使阀瓣与套筒间隙变大,失去线性。阀门卡塞也是出于这个原因。

四、故障详细分析以及解决办

以下是我们采购的先导式调节阀内部结构样图:

图1 先导式调节阀内部结构

从上面的图中不难看出,阀杆作为先导阀的阀瓣,当阀杆开启时受到的介质压力较小,开启较为轻松,从而使管道介质通过,保证后面,减少主阀瓣所受介质压力。开始厂家生产制造中为了方便阀门维修,阀杆是用锁紧螺母固定的而锁紧螺母又没有固定丝进行固定,所以在运行工况中锁紧螺母又容易松脱,阀杆单独运动,不能起到抑制阀瓣的作用。阀杆与阀瓣又是分体式结构,这就是使得阀门在开启过程中,要承受流体冲刷,阀瓣和阀杆间间隙为圆形,不能够抑制阀瓣受气流冲击旋转。久而久之就会因阀瓣的磨损,与套筒之间的间隙逐步变大,振动也会越来越大,失去了调节线性。

经过多次的检修数据分析,提出了以下改进方案:

1.改变锁紧螺母的锁紧方式,防止螺母再次松脱,在原来锁紧螺母上重新加了一个M4的固定丝,但是这种方法任然无法解决阀瓣转动的问题,经过与厂家沟通,提出在阀杆上做出外花键,锁紧螺母做出内花键。这样阀杆在填料和执行器双重作用抑制,阀瓣就不会在套筒内转动,阀杆还能起到导向的作用。有效的避免阀瓣因冲刷磨损导致卡塞的情况。

图2 阀杆与锁紧螺母接触位置

图3 改造后的先导式调节阀内部结构

2.关于内漏,一是由于几次内漏都是因为全关后阀瓣没有和阀座完全接触,说明检修后执行器连接结构和阀杆的连接没有达到执行器的全行程。所以每次检修时都应对夹块或者螺旋套进行测量做记录,使执行器能够走满行程,阀门彻底关闭。 二是针对于启动关闭执行器在安装过程中,气源的压力不足,气源管漏气,弹簧的弹力大于气源压力,选择有力的保障气源也是关键。三是结合现场实际情况和运行的要求,最后我们选择了气动开式执行器,从一定程度上避免了阀门关闭状态下因执行器导致的内漏。

3.为了提高调节阀的使用寿命,保持大开度,让调节阀一开始就尽量在最大开度上工作,这样可以使汽蚀,冲蚀集中在阀瓣密封面上,随着阀瓣被迫坏,流量增加,相应的关闭一点阀门,在破坏在减小开度,直到不能使用为止。同时,大开度工作节流间隙大,冲刷减弱,同比比小开度阀门提高更长的使用时间。

4.缩小口径也是增大开度的一个办法,一开始使用的DN40调节阀开度约为25%-40%,就已经达到吹灰压力,但是线性较差,调节幅度较小,改用DN32调节阀时,开度上升到85%左右,且能够满足日常吹灰工作需要,操作起来的线性也较好。(图3)

图3 DN40 DN32运用在吹灰上调节线性

五、关于执行器的选择

常见电站调节门执行器使用气动和电动了两种,但是二者区别较大:

通过上表不难看出,执行器的选择也是关系着设备运行的重要因素,我厂调节阀多选用气动执行器,维护保养比较方便,几乎每个运行周期不需要过多的进行保养,只是日常的清理积灰,连接件松动紧固等。像锅炉减温水我们普遍选用故障开式,这样可以保证在失去气源时,锅炉过热器再热器管不至于超温,而对于吹灰调节阀,则选用故障关式执行器,在仪用压缩空气失去压力的时候,可以在弹簧的作用力下第一时间关闭,防止对吹灰器等低压设备的损坏。

电动执行器虽然定位精准,但是结构复杂,造价昂贵,维护保养对人员要求较高。因运行控制现在多为自动模式,调节门动作频繁,经常使用的调节范围内执行器铜套和螺纹套轴磨损严重,造成执行器工作异常,需要定期更换。

还有一种双向气动执行器,也就是执行器开关都需要气源,我厂一期两台600MW机组过热器减温水都是使用梅索尼兰公司出品的双向气动执行器,运行可靠性比较高。

六、调节门故障排除法

1.调节门调节频繁,往往会外泄漏

A 增加填料,不要光用纯石墨填料,第一圈装填编织柔性石墨填料,最后一圈也用编织的柔性石墨填料。可有效的防止石墨填料在调节时候石墨碎末往外冒。

B 改变介质流向,减少阀门填料密封压力。

C 更换密封垫片,采用金属缠绕垫,或者柔性石墨垫。

2.调节阀振动的解决方法

A 减小配合间隙,阀瓣和套筒间的间隙的减少,可以有效防止振动。

B 改变节流件的形状,消除共振,因调节阀的振动源发生在高速流动,压力急剧变化的节流口,改变节流件形状即可改变振动源频率。

所以,总结出日常对调节阀巡检维护,着重是观察阀门调料是否泄漏,阀杆与执行器的连接件是否松脱,执行器定位器是否松动,气源管是否漏气,电动机构是否漏油,阀杆连接件与铜套磨损情况,油脂情况等。

七、结论

通过我们与厂家的不断沟通改进,目前托克托电厂12号路改造的先导式套筒锅炉本体吹灰调节阀运行比较稳定,阀门调节线性较好,能够满足工况运行的条件,也没有出现压力低,流量小的问题,由于长期运行,内漏也一直保持在可控的范围内,热工针对执行器跑位的问题,也加了保安阀。

作者简介:魏可,(1981-),男,助理工程师 ,大专,长期从事锅炉管阀技术检修维护工作。