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凝汽器铜管泄漏原因分析

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摘 要:#6机停机临修前,发生炉水硅超标,凝结水有较小硬度,由此判断凝汽器铜管有泄露,安排加木糠进行堵漏,处理后凝结水在规定处理时间内达到合格。该文通过分析凝汽器铜管泄漏原因,提出解决措施。

关键词:汽轮机 凝汽器 铜管 泄漏

中图分类号:TK264.11 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)04(c)-0040-01

某电厂300MW机组是东方汽轮机厂制造生产的N300―16.7/537/537―8型,亚临界一次中间再热、单轴双缸双排汽、凝汽式机组;高中压合缸,低压分流,汽轮机与凝汽器弹性连接方式;该机组循环水系统为采用自然循环空气冷却塔的闭式循环水系统,凝汽器采用铜管作为换热管束(铜管参数:总数22668根,其中主凝结区20424根材质:HSn70-1B、空冷区1404材质:BFe30-1-1、主凝结区区840根材质:BFe30-1-1;凝汽器两端总距离10.2m,尺寸:25mm×1mm)。

1 #6机组凝汽器泄漏现象和铜管金属分析检测情况

该次#6机停机临修前,发生炉水二氧化硅达到354.6μg/L,过热蒸汽二氧化硅达到16.0μg/L,凝结水硬度为1、纳离子为8.2μg/L,各项指标均超标。由此判断凝汽器铜管有泄露,安排加木糠进行堵漏,处理后凝结水在规定处理时间内达到合格。停机后通过机组灌水查漏的方法进行检查,发现铜管发生泄漏,泄漏铜管分布在凝汽器循环水进水侧,基本在下部位置,其中B侧有8根泄漏,A侧则有三根,分别对泄漏铜管进行堵漏。为了分析具体原因,从泄漏的铜管中抽取了一根铜管,取出铜管后发现在铜管与隔板接触的地方,均存在深浅程度不同的腐蚀减薄或穿孔现象。

为确定铜管损伤的原因,对铜管进行了金相分析,分析结果如下。

(1)抽出管样外壁呈现灰黑色,每一处隔板固定处有明显环形凹槽状伤口,其中有一面痕迹明显,部分伤口有穿孔腐蚀痕迹。其余地方均呈现灰黑色、表面光滑未见明显腐蚀痕迹;内壁光滑、未见明显腐蚀痕迹。

(2)金属专业做伤口处纵向金相分析:在铜管中部出现轴向凹槽的部位取1个纵向试样,在金相显微镜下观察,凹槽中部部分轮廓线比较平滑,但是没有观察到晶粒变形,判断凹槽不是机械损伤形成的。

2 铜管泄漏原因分析

从管样形貌观察和金相分析结果推断有发生铜管氨腐蚀。

(1)氨腐蚀的机理。

氨气的分配系数较二氧化碳为小,因而凝汽器抽气时,空气基本被抽走,而氨易于富集水中,特别是在水中有溶解氧时,铜管的氮蚀更易发生。有资料显示:因为空抽区局部富集以及隔板处凝结水过冷的影响,这些隔板在抽气时,使气流不均匀而形成涡流或死角,且其中有许多细小水滴,由于氨的分配系数远比二氧化碳小,溶解的氨浓度大大增加,引起铜管支承隔板和分离隔板处环带状的氨蚀而产生切痕。这种氮腐蚀属电化学腐蚀类型,其阳极过程是铜在氨性环境中的氧化过程:Cu+4NH3〔Cu(NH3)4〕2++2e阴极过程是溶解氧的还原过程:1/2O2+H20+2eZOH-。

由于腐蚀产物为可溶性的铬离子,因而腐蚀过程可无阻滞进行,其特征主要是铜管均匀减薄,有时也出现横向条状腐蚀沟。

(2)铜管管材的影响。

#6汽轮机凝汽器采用的是黄铜管,这类铜管抗脱锌腐蚀、点蚀等性能良好,但耐氨腐蚀效果却不理想,它在含氨量较大时,就会导致氨腐蚀。

(3)抽气不均匀的影响。

#6汽轮机凝汽器的空抽区抽气采用的是单侧抽气,抽气不均匀容易形成抽气死角,形成涡流或抽不到气,使氨容易富集于该处,从而氨含量增大,导致氨蚀。

(4)隔板的影响。

铜管的支承隔板和分离隔板处氨蚀较为严重。这是因为这些隔板在抽气时,使气流不均匀而形成涡流或死角,且其中有许多细小水滴,由于氨的分配系数远比二氧化碳小,因而氨易富集水滴中,造成氨的腐蚀。

(5)加药量的影响。

#6机组运行中,采用的是加氨调节给水的pH值,给水加氨量控制给水pH值8.8~9.3,给水加氨量偏高也会造成凝结水中含氨量增大,造成氨蚀。

#6机组运行时凝结水溶解氧达到45~60μg/L,均超出30μg/L控制标准。

#6机组循环水塔池排污口设置偏高,不能排出底部沉积淤泥,池底存在大量沉积物、泥砂等等固体颗粒状异物对凝汽器铜管冲击、摩擦,长时间运行后,存在冲刷腐蚀风险,会导致黄铜基体,铜管减薄。

#6机组循环水塔池较空扩,容易吹进杂物。

#6机组循环水系统没有无阀滤池过滤装置,浊度长期偏高>20NTU。

3 针对铜管泄漏采取以下措施

(1)分别对#6机组凝汽器泄漏的铜管进行堵漏。

(2)日常机组运行,加强真空系统的控制、调整和维护工作。如轴封母管压力由0.04MPA提高到0.05MPA,增加凝结水泵机封密封水量,检查所有排大气阀及排地沟阀,防止空气漏入,降低真空泵工作液温度提高真空度,以减少水中溶解氧的含量。

(3)严格控制加氨量,控制给水pH值8.8~9.0低位限值运行,并确保各汽水监测指标合格。

(4)加强对热工仪表的校验和维护工作,从而确保仪器仪表(含在线和实验室仪表等)的准确性,能真是反映炉内水处理加药装置加药状态和加药调节的实时反馈。

(5)#6机组利用停机期间,及时安排清理塔池的沉积物,并且在塔池周围加装防尘纱网,减少周边杂物进入,并降低了排污管口有利于排放沉积物。

(6)该厂#5机组循环水系统设置无阀滤池,浊度长期维持在6NTU左右(控制标准为

(7)根据以后运行情况和检查情况,在机组安排下次调峰停运或临修期间,扩大开展铜管探伤监测,如发生大面积氨腐蚀现象,应该采用更彻底的措施进行处理,例如更换耐氨腐蚀性更好的不锈钢或白铜管、空冷器加装喷水装置。

(8)机组启动和运行过程中,应严格按运行规程进行冲洗洗硅,保证水质合格,当水汽品质发生异常时,需及时查找原因并进行反馈处理。

4 结语

综上所述,造成凝汽器铜管泄漏的原因诸多,是一个综合的问题,影响因素较多,要彻底消除事故隐患就必须对这些因素逐一消除,所以运行中要加强凝汽器铜管的维护管理,发现有铜管泄漏时要及时堵漏,严格控制加凝结水的加药量,确保各汽水监测指标合格,停机期间积极开展铜管探伤监测,发现问题,及时处理,确保机组正常运行。

参考文献

[1] DL/T609―2006,300MW级汽轮机运行规程[S].

[2] 吴季兰.汽轮机设备及系统[M].北京:中国电力出版社,1998.

[3] GB/T 12145,火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量[S].

[4] DL/T 561-2013.火力发电厂水汽化学监督导则[S].