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治理低渗油藏桩125-130块几点认识

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摘 要:桩125-130块储层非均质性严重,投入注水开发以来因注采矛盾突出,开发效果逐渐变差,通过对存在问题进行了分析提出

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申明:本网站内容仅用于学术交流,如有侵犯您的权益,请及时告知我们,本站将立即删除有关内容。 摘 要:桩125-130块储层非均质性严重,投入注水开发以来因注采矛盾突出,开发效果逐渐变差,通过对存在问题进行了分析提出措施认识。

关键词:评价 认识 一、单元基本情况

桩125-130块位于济阳拗陷沾化凹陷东北部。主要含油层系为S1、2段,含油面积3.0Km2,地质储量218×104t采收率20%,可采储量44×104t。

该块于93年投入开发,94年6月转入注水开发,主要采用边部+点状注水方式。油井总井数16口,其中不成功及报废井7口,目前开井4口,日液53.6吨,日油12.6吨,含水76.5%;累产油34.31万吨,采油速度0.21%,水井开井2口,日注36m3,累注60.34万m3处于低采速,高含水开发阶段。

二、存在问题

1.注采井网不完善,水驱储量控制程度低

桩125-130块储层物性较差,且非均质性严重,统计4口水井(125、125-3、125-4、130-x1)吸水剖面资料,吸水好的厚度合计10.2m,占总厚度的18.5%,吸水量占62.2%,吸水差及不吸水的厚度合计25.6m,占总厚度的46.5%,其吸水量仅占13%。注入水易沿高渗透带水窜,致使油藏纵向动用不均衡,水驱效果差。

1.1部分断块和油层注采系统不完善

桩125-130块属于多小油层的复杂断块油藏,共分为4个小断块,主要生产区块为桩125块和桩130块。虽然经过长期的调整完善,桩125块的注采井网相对较为完善,但因高含水和低效计关的油井数增加,目前桩125块北部构造高部位油井均已停产,控制储量20万吨,造成目前注采系统不完善;而桩130块目前开油井2口,水井仅开1口,北部的油井也已全部停产,控制储量是55万吨。由于注采井网不完善,影响了区块开发水平的提高。

1.2停产井多

本块目前油井利用率仅为25.0%,其中高含水关井3口(125-x8、125-x10、130-x3),作业不成功关井3口(125-x1、125-x5、130-x7),供液不足关井2口(125-x6、130-5),泵漏及其它原因关井4口(125-x7、130、130-5、130-x12),致使油藏平面潜力得不到充分发挥。

2.层间储量动用不均衡,油藏剩余潜力小,稳产难度大

主力产油小层S12、S22、S23、S24在长期的开发中受单向注水和多层合注的影响,导致水井在对应的油井方向上,注入水沿高渗透油层和油层高渗透带,形成高渗高压水窜带,造成主力层(S12、S22、S23、S24)水淹严重,因高含水计关的油井有3口,占总井数的31.3%。

3.地层能量保持水平低,含水上升较快,地层堵塞严重,导致低产、低效井增多

该块属于偏高温高压,储层具有低孔低渗、非均质性强的特征,构造较为复杂。其地层孔、渗参数对压力变化非常敏感,由于初期采用天然能量开发,压力下降较快,压力的下降对渗透率和孔隙度造成了很大影响,虽然后期进行注水补充地层能量,使地层压力有所上升,但渗透率的损失已不可能完全恢复。

目前桩125-130块低产低效井都是因为注采井网不完善或地层堵塞严重造成的,目前区块平均单井日油仅为0.8t,严重制约了区块开发水平。

三、治理调整方案

1.利用扶停注井,对闲置油井进行转注等措施,完善注采关系,恢复地层能量

桩125块针对水驱效果较差的二向受效油井125-x1,建议对125-x7进行转注补充地层能量,从油层边部驱替剩余油,提高125-x1的水驱效果,完善桩125块动态注采井网;桩130块油水井利用率低,可通过管线改造、大修等工作恢复注水2口井,补充桩130块地层能量。

2.在能量恢复的基础上,对停产井、闲置井进行检泵维护、大修等措施治理,提高油水井利用率,另外通过酸化、重射、卡封堵水等措施,挖掘油井剩余潜力。

Ⅰ补孔:具备重射、补孔潜力的油井共5井5层,有效厚度31.6m;水井共2井3层,有效厚度10m。

Ⅱ卡封:根据油井钻遇油层情况及生产动态分析结果,对低产高含水的产层及只注不采的注水层进行卡封,卡封潜力井3口,卡封层3层12.7m。

Ⅲ扶长停井:通过酸化、改层、大修、转注等措施,对5口停产井、5口长关井进行治理,提高油井利用率。

3.效果预测

桩125-130块的措施工作量为19井次,通过以上措施的实施预计累计增油5.82×104t,提高采收率2.9%。

四、认识及体会

1.从桩125-130块的开发历程来看,酸化解堵效果较好,但单纯的提高该块油井的产量是不能从根本上提高该区块的最终采收率,主要还是改善其水驱状况才是确保区块稳升的关键。

2.针对桩125-130块储层物性差、能量不足的油藏,应采取“先注后采”的政策,加强弱水淹层的注水,改善注采剖面。

3.对桩125-130块靠近断层具有裂缝沟通型的油井,参考生产动态资料,针对性的采取酸化、压裂和CO2吞吐等措施提高单井产能。

4.低注高采的开采方式是适合该类复杂断块稀油油藏的开发模式,提高油水井利用率和提高动态注采对应率是提高断块油藏采收率的关键。