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探讨油田不平衡井影响因素及治理对策

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摘 要:抽油机井平衡率是日常生产管理中的一项重要指标,如果抽油机井平衡率达不到指标要求(平衡区间I上/I下:80-110%),会对抽油机设备产生降低系统效率、浪费电能、减少设备使用寿命、影响油井的产量等危害,进行抽油机平衡调整,就是为了保证抽油机在最佳状态下工作的同时,降低能耗,提高系统效率。

关键词:油田;平衡率 因素分析 应对策

中图分类号: O642.4+2

1 抽油机平衡机理

抽油机运转不平衡,原因是上、下冲程中悬点载荷的变化,造成电动机在上、下冲程中所作的功不相等。工作时,理论平衡状态的抽油机是没有的,因为生产过程中油层情况、油井情况及油井工作制度的改变都会破坏抽油机原来的平衡。因而在油井生产过程中要定期检查和及时调整抽油机的平衡,通常采油的检查方法有两种:一是测量驴头上、下冲程的时间,二是测量上、下冲程中的电流。该文以电流为准。抽油机在平衡条件下工作时,上、下冲程的电流峰值应该相近。即:I上/I下=100%。如果上冲程的电流峰值大于下冲程的电流峰值,说明平衡不够,则应增加平衡块重量或增大平衡半径R(平衡块远离曲柄轴中心);反之,则应减小平衡块重量或平衡半径R(平衡块靠近曲柄轴中心)。

2 抽油机平衡率数据统计

目前油田抽油机应用平衡方式为曲柄平衡,即将平衡重加在曲柄上,这种方式便于平衡的调整,同时可避免在游梁上造成过大的惯性力。根据生产日报资料及现场测试数据,抽油机开井平衡率为74.1%,进行能耗测试,平均系统效率为37.2%。实施调平衡43井次,其中调至平衡井37井次,调后仍不平衡井6井次,平衡合格率趋于平稳。累调2次或以上井10口,这部分不平衡井存在液量变化波动大的特性,造成油井的液量波动原因是多方面的,是地层流体特征、井筒工具配套、地面设备流程等多层因素共同作用的结果。

3 影响平衡率因素分析

目前油区内抽油机井的平衡率指标(74.1%)低于正常管理指标(77.8%)要求。抽油机工作时驴头悬点始终承受着上下往复的交变载荷,常规水驱采出井的载荷主要受到砂、垢、水、气等因素的影响,而导致油井电流的变化。而油田采出井在受到这些因素影响的同时,还受到后续水驱油机理、结垢的发生和采出液粘度变化等影响,这决定了后续水开发阶段对抽油机井平衡率影响更大。(1)地层因素。主要表现在地层出砂井、地层供液不稳定井较多,部分井易出现结垢、油水井层内窜等问题,还有部分含水低导致交变载荷增大。(2)井筒因素。受井深结构、出液高含水、管柱腐蚀、井筒结构等影响,抽油机井杆、管腐蚀偏磨问题较多,主要表现在抽油杆偏磨问题严重,另有部分存在套管变形致油管变形导致抽油管下不去。(3)地面因素。受滩海恶劣环境影响,加上抽油设备运转时间长,出现基础松动掏空、底座断裂、悬点不对中、皮带轴承松动、皮带轮窜轴、减速箱损坏等设备问题,增大轴承、齿轮、皮带轮的摩擦力。

结合抽油要不平衡各方面原因,分析油田开发过程中存在的特点,(1)产液能力下降。油田存在注采井网不完善、地层能量水平低问题,目前单井日液水平75t/d,按照含水与无因次采液指数的关系值计算,当前单井日产液量应为130t/d,理论值与同类型油藏相差较大,油井供液严重不足,致使注采出不平衡,在井筒周围形成低压区,地层中流入井底的液量不稳定,造成了抽油机井载荷变化大、电流不平稳。(2)含水快速上升。在开采的整个开发阶段中水驱的影响。(3)因注入水的水质不达标导致造成区块许多油水井的堵塞,严重影响地层液体的流动。杆、管、泵结垢是造成电流平衡比变化大另一个重要原因。该部分井功图表现为上载荷增大、下载荷减小,抽油机交变载荷变化幅度增加,严重时造成光杆下不去,抽油杆断、脱。(4)洗井周期不合理。油区内部分稠油开采井,洗井周期偏长,井内结蜡较多,引起上负荷增加、下负荷减小,从而导致平衡率变化。(5)抽油机设备老化。由于空气潮湿咸涩,潮水肆虐,加上抽油设备运转时间长,易出现基础松动掏空、底座断裂、悬点不对中、皮带轴承松动、皮带轮窜轴、减速箱损坏等设备异常问题,设备的腐蚀老化增大轴承、齿轮、皮带轮的摩擦力,影响抽油机平衡率。(6)调整力度不够。由于措施井较多,抽油机井共实施检泵24井次,试挤16井次,调参9井次,洗井4井次,措施后需要及时调整平衡,调平衡工作量很大,同时结垢井数逐渐增多,光杆腐蚀严重,杆断、杆脱井次不断增加,平衡率变化很大,虽然调平衡井工作量每月也在相应增加,但还是无法控制不平衡井的出现。由于不能及时调整,平衡率最低时仅为43.8%,于此不平衡井数增加、调整工作不及时也是导致平衡率低的原因。

4 应对策略

(1)受井组注水井动态调水影响。井组注水井调配后,液量变化波动大,致平衡率大幅波动,对这部分井不宜调动频繁。(2)受地层出砂影响。如**井出砂较为严重,因地层出砂,液量下降大进行拔封排砂,今年以来,液量较平稳,功图显示较为正常,目前平衡率70.6%。该类出砂井停井易出现砂埋砂卡,对于这部分井,我们采取措施时进行适时调整工作。(3)受含水变化影响。油井产液、含水波动大,这使抽油机机井的电流不断发生变化,交变载荷、平衡率变化很大。目前该井4块到头,平衡率92%。对于这类井,采取跟踪观察,及时更换结垢管,保证油井正常生产。(4)受载荷限制影响。目前抽油机四块到头且不平衡井6口,2块到头需加平衡块井2口,这类井存在机型不匹配、设备老化、偏磨严重、地层易出砂等多种因素影响,我们跟地质方面进行结合,总结地层、井筒、地面多方面条件,进行转螺杆泵、电泵生产。(5)受作业措施影响。该部分井由于作业前后出液影响,电流变化大,出现平衡变不平衡,不平衡转平衡情况,且作业后20天内生产不稳定,导致平衡合格率指标波动。对于这部分井,我们及时跟踪落实各项生产参数,待产液稳定后进行调整。(6)受自身设备影响。(7)受井筒结构影响。受井深结构、高含水、腐蚀、井筒结构等影响,致使杆管间摩擦力增大,造成抽油机负荷增大,致使抽油机载荷不配套,平衡率达到指标。

5、结论及认识

对抽油机进行调平衡工作可使抽油机井运行平稳,降低运行电流,延长机组的使用寿命,在举升高度及产液量不变的情况下,提高平衡度可使系统效率随之提高,从而降低抽油机井电能消耗,是一种节能降耗措施。抽油机井平衡率变化是由上述各项因素综合作用的结果。应加强五个方面工作:(1)加强开采管理,制定合理的洗井周期,减少因管线冻堵、油稠滞流引起不平衡井数;(2)认真分析每口井平衡变化原因,调整平衡时应针对不同的原因采取不同的措施;(3)应用井口加药防垢措施,减少抽油机井的结垢,提高开采效果;(4)对油区设备加强及时有效保养维护,减少设备故障率,并根据条件更换新设备;(5)加强管理及时调整不平衡井,最终达到提高平衡率指标目的。

参考文献:

[1]叶利平等.抽油机采油技术[M].北京:石油工业出版社,2004:3-5.

[2]陈永明;抽油机平衡度与能耗的关系[J];油气田地面工程;2009年09期