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摘 要:针对塔中113h井不同井段的实际情况,分段采取了不同的钻井液体系及相应的维护措施。实钻结果表明:该套钻井液体系具有强的抑制护胶、悬浮携带、护壁防塌、防卡和高温稳定能力,解决了该区块易出现的泥包钻头、井塌、井漏等复杂情况,克服了水平井携砂难问题,很好地保护了油气层,满足了该井施工的要求。
关键词:塔中113H井;钻井液;施工技术
中图分类号:TB文献标识码:A文章编号:1672-3198(2012)01-0282-01
塔中113H井位于新疆且末县境内,是塔中11区块的一口滚动开发水平井,设计井深4835m,完钻井深4671.42米。其地理构造属于塔里木盆地中央隆起塔中低突起塔中10号构造带西端构造,其钻探目的是开发志留系下砂岩段油藏。该地区在钻井施工过程中,因地层复杂,易发生阻卡、泥包、掉快、井塌、井漏等复杂情况,引起长井段划眼、卡钻等复杂事故。
下面简单介绍地质工程简况。
1 地质概况
塔中113H井上部地层以泥岩为主加中粗砂岩和红泥岩,成岩性差,遇水极易水化分散,造浆严重;中部地层是红、灰、褐色泥岩夹砂质泥岩和泥质砂岩及互层,遇水易膨胀、坍塌掉快;下部地层是砂岩夹红泥岩及互层,易塌易漏,地层结构较复杂。其岩性特征见表1。
2 工程简况
塔中113H井使用311.15mm钻头钻至井深501.5m,下入244.5mm*500.4m表层套管。二开使用215.9mm的钻头钻完导眼段4500m后回填至4210m,再造斜钻进、定向钻进和水平钻进,当钻进到水平段井深至4671.42m时,经测井测试、商定提前完钻。下入套管177.8mm*2601.5m+139.7mm*(2602.5~4504.8)m+139.7mm*(4504.8~4665.74)m。
3 钻井液施工的难点
裸眼段长四千多米;裸眼段中上部是大套软泥岩,分散、造浆严重且易泥包钻头,红泥岩井段易缩径;中下部地层易崩塌掉块;造斜及水平段的性能和携砂能力欠缺。
4 钻井液体系优选
经多次小型实验及设计确定钻井液体系及其配方如下:上部井段(0-2900m)采用聚合物抑制体系,配方为:(5~7)%般土+(0.5~0.7)%PAM+(0.3~0.5)%SJ-1+(0.2~0.3)%NaOH+(0.2~0.3)%Na2CO3;中部井段(2900-3700m)采用聚合物防塌体系,配方为:原浆+(0.3~0.5)%PAM+(1~2)%SYP-1+(0.5~1)%SJ-1+(3~5)%PA-1+(2~3)%K-OSAM+(2~3)%NPAN+(2~3)%RT-1+(0.3~0.5)%NaOH+(0.2~0.3)%Na2CO3;下部井段(3700-4500m)聚磺防塌体系,原浆+(0.2~0.3)%NaOH+(0.2~0.3)%Na2CO3+(0.2~0.3)%PAM+(2~3)%SMP-1+(2~3)%RT-1+(2~3)%PA-1+(1~2)%K-OSAM+(3~5)%DH-1;斜井及水平段(4210-4671m)低固相高聚磺体系,配方原浆+(0.2~0.3)%NaOH+(0.2~0.3)%Na2CO3+(0.2~0.3)%PAM+(2~3)%SMP-1+(2~3)%RT-1+(5~10)%DH-1。
5 现场应用
5.1 一开(0~501m)
其岩性主要是泥岩夹中粗砂岩,胶结性差,易坍塌。且此井段井眼大、钻速快。配浆100方,采用双泵大排量混浆钻进,四级固控全开,胶液大量补充,钻至501.5m充分循环钻井液,用已配好的稠浆一次性潜入井内,下套管及固井顺利。
5.2 二开导眼段(500~4500m)
(1)此段上部(500~2900m)采用聚合物抑制体系,按配方将基浆预处理,并充分循环,使钻井液性能达到设计要求后开钻。一边钻进一边跟入已配好的PAM混合胶液,保证聚合物的有效含量,抑制地层造浆。本井钻井液维护做到“三低、一足、二适当”,即低密度、低固相、抵粘切、足量的聚合物、适当的滤失量和般土含量。
(2)此井段中部(2900~3700m)采用聚合物防塌体系,按配方在原浆基础上逐渐补充降失水剂、防塌剂,使钻井夜失水量逐渐变小,泥饼质量逐渐变好,护壁防塌能力逐渐变强,并将钻井液密度逐渐由1.10g/cm3提到1.17~1.18g/cm3,PH值保持到8.5~9.5,用SYP-1和PA-1实现防卡、护壁防塌的作用,保证了钻井施工的顺利进行。
(3)此段下部(3700~4500m)采用聚磺防塌体系。在原浆基础上逐渐加入RT-1、SMP-1、PA-1和DH-1,使钻井液有强的抗盐抗温防塌能力,进一步改善泥饼质量,使中压失水量小于4mL,高温高压失水量小于15mL,粘度在55秒左右,动塑比在0.5~0.8之间。由于该井段岩性主要是泥岩、泥质砂岩、砂质泥岩及互层,遇水易水化膨胀,造成井壁剥落掉块,引起井壁失稳,出现复杂情况。在施工过的几口井多数井在此段出现了大量掉块,引起长井段长时间的划眼、卡钻或填井等事故。针对这种情况,本井采用了上述措施并提前预防,结果掉块现象大大减少,井壁失稳得到有效控制,因而顺利的钻过井壁不稳井段,导眼段顺利完钻,电测一次成功。特别提出的是,塔中区块施工过的塔中11井、塔中111井、塔中112井、塔中117井等多口井导眼段的密度都在1.24g/cm3以上,而本井由于钻井液性能优越,井壁稳定,导眼段密度<1.19g/cm3,很好地保护了油气层。
5.3 二开斜井段(4210~4504m)
采用低固相高聚磺体系,这是比以往其它井施工难度大。以前造斜段和水平段的施工,为了降低磨阻,可混原油或固体剂,而本井(包括塔里木以后的井)要求不准混原油;而且,加固体剂又影响定向仪器的信号,这给钻井液的施工带来极大不便。因此,在原浆基础上进一步降低固相含量,使其含量在(8~9)%之间;进一步提高剂的有效含量,使其含量达到(10~15)%,并且处理得当、维护及时,施工结果是井眼畅通、起下钻、电测非常顺利,安全钻达A点。
5.4 二开水平段(4504~4671米)
在原浆基础上再加大剂含量到15%以上,同时控制固相,增强钻井液的悬浮携带能力,降低滤失量,中压失水3~4mL、高压失水8~10mL,使泥饼更优质;Kf在0.03以下,动塑比在0.6~1.1,保证了钻井液的悬浮携带、防卡能力,解决了水平井携岩问题。本井完钻后,电测一次成功、下套管、固井顺利。
6 几点认识
(1)塔中113H井钻井液体系是根据岩性特征进行分段选择的。该套钻井液体系具有很好的抑制性,有很强的悬浮携带、护壁防塌、防卡能力,成功地解决了该井各井段的技术难点,全井施工安全无事故。
(2)长裸眼定向水平井施工的关键是井壁稳定,井壁稳定的关键是泥饼质量,而优质泥饼的形成在于处理剂的优选与配伍上。
(3)长裸眼井的钻井液性能维护不同于其它多开井,助剂配伍性要好,而且加量要及时均匀而充足,保证其有效含量,形成优质泥饼,从而降低失水和摩阻,确保井壁稳定、防止复杂事故的发生。长裸眼井段施工中,起下钻畅通无阻,电测一次成功,下套管固井顺利。
(4)利用好固控设备,及时清除无用固相,为优质钻井液奠定了基础。
参考文献
[1]鄢捷年.钻井液工艺学[M].东营:石油大学出版社,2001.