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浅谈旧水泥混凝土道路改沥青路面施工

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摘要:本文论述了兴太路作为太平街道,近年改造这一原有水泥主干道路的一条样板工程的若干问题,通车一年多来,未发现有明显的裂缝、不平整现象,给以后同类工程的改造积累了丰富的经验。

关键词:兴太路;水泥主干道路;路面施工

中图分类号:U416.217 文献标识号:A 文章编号:2306-1499(2013)01-0099-3

1.引言

当前市政设施的好坏将直接关系到人民群众的生活质量,我们生活在一个具有方便快捷的轨道交通、城市交通、道路排水通畅、环境优美的城市中,将极大地提升我们的生活水平。

随着道路交通量剧增,汽车轴载日益重型化,许多早期建设的水泥混凝土路面产生了多种破损现象:结构承载能力不足、行车舒适性差、车速难以提高。在近年来农村公路改建和扩建中,为节约工程投资,有效地利用旧水泥混凝土路面,在其上加铺沥青混凝土,以改善其使用性能。本文通过兴太路改造为工程实例,就施工环节、施工工艺,阐述如何有效地进行施工质量的控制,供同行共同探讨提高。

2.工程概况

兴太路改造沥青砼路面按城市道路Ⅱ级主干道标准,标准轴载为BZZ-100,路表容许回弹弯沉值为0.30mm。

根据老路弯沉计算分析,原机动车道采用水泥稳定碎石+沥青砼补强结构。为了预防和减缓反射裂缝的出现,延长道路使用年限,在旧混凝土面层与水泥稳定碎石稳层之间加铺一层玻纤格栅网,补强结构具体为4厘米细粒式沥青砼[SBS改性沥青砼(添加聚酯纤维)]+7厘米粗粒式沥青砼(AC-25)+0.5厘米(玻纤网+乳化沥青稀浆封层)+20厘米水稳碎石,总厚约31.5厘米。

拓宽车道采用新建路面结构,具体为4厘米细粒式沥青砼[SBS改性沥青砼(添加聚酯纤维)]+7厘米粗粒式沥青砼(AC-25)+0.5厘米(玻纤网+乳化沥青稀浆封层)+36厘米水稳碎石+20厘米12%石灰土,总厚约67.5厘米。

3.关键施工方法及技术措施

针对本工程的质量控制关键为路面基层和底基层,其质量的好坏将直接决定整个工程的质量,所以下面详细介绍关于老板块加固处理、玻纤格栅摊铺关键工序的施工要点及质量控制,其他工序的施工属常规项目,按设计与规范施工控制,在此不做介绍。

3.1老路现状情况调查

通过对老路弯沉检测报告显示,道路局部段落水泥砼路面破坏严重,机动车道路面3%的板块弯沉>40(1/100mm),69%的板块弯沉值界于20~40(1/100mm)之间,28%的板块弯沉<40(1/100mm)。

根据弯沉测量报告中现场抽测的板块接缝两侧弯沉值,计算得老板块接缝传荷能力:12%在优良水平,26%在中级水平,52%在次级水平,10%在差级水平。老板块接缝传荷能力不佳,基本在次、差级水平。

3.2原机动车道混凝土板处理

3.2.1破损严重板块处理

对于破碎沉陷严重的板块(约占板块总数的10%),以及弯沉值≥40(1/100mm)的旧混凝土面板(约占板块总数的4%),翻挖掉原路面面层,浇筑20厘米C30水泥混凝土恢复路面,若基层破坏,则继续翻挖基层,采用C20水泥混凝土填筑至原水泥砼板底,再浇筑C30水泥混凝土板。

3.2.2缺边、断角板块的处理

板角缺边断裂等切割大于等于1m*1m混凝土板后,浇筑C30新水泥混凝土板。

3.2.3接缝处理

旧路面接缝应清理干净,胀缝及施工缝将上部的填缝料剔掉,清缝干净后,重新灌缝,并用自粘式油毛毡(宽50cm)进行贴缝。

板面细小裂缝的处理,对面板缝隙宽小于3mm的细小裂缝,清缝后采用沥青灌缝处理。

错台的处理,对高差﹥10mm错台采用板底注浆,使旧路面平整度满足≤10mm要求。

3.2.4板底注浆

对全线水泥砼板块板底进行注浆处理,注浆后弯沉值应≤0.2mm,相邻板块弯沉值差应小于0.04mm。

注浆孔每板块布置5隔,四个板角各一个,板中一个,板角孔位各距板边0.5米,板中孔位居中。

注浆施工应严格按照设计要求及《注浆技术规程》(YSJ211-92、YBJ44-92)执行。

注浆采用冲程式压浆机进行,浆液配比:水泥(普通硅酸盐32.5):水玻璃(模数2.5~3.3、浓度40.Be)=1:0.1,水泥搅拌时间大于60s,注浆压力为1.5-2Mpa。

注浆顺序原则上从弯沉值大的一侧开始,由大到小、先四周最后中间,终止注浆的条件为注入地基得固体材料达到或超过80kg/m、同时注浆压力已达到1.5—2 Mpa,持荷3min后关闭压力阀 ,压力不能满足要求时,应进行复注以达到要求。注浆完成7天后复测弯沉值,复测不合格应重新再注直至合格,根据实际统计复注率不到1%,经复注后检测合格率100%。

在大面积注浆前,我们选择100米比较具有代表性的段落进行试验,步骤如:(1)试验段先布点测试弯沉值。(2)按上述要求进行注浆,并养生七天。(3)再次进行弯沉测试,以检验注浆效果。满足板顶弯沉≤0.2mm,相邻板块弯沉值差应小于0.04mm方可加铺沥青面层。

3.3玻纤格栅网安装

3.3.1安装原理

在旧水泥混凝土路面上加铺沥青层是一种特殊的路面结构,其应力应变特性与一般弹性层状体系有较大的差别。

(1)由于接缝、裂缝的存在,旧水泥混凝土路面作为基层的整体强度降低,而且在外力作用下,沥青加铺层处于三维应力状态。车辆通过不连续的板体时,因为接缝、裂缝两侧相邻板块产生竖向反射裂缝位移差,沥青加铺层在相应位置出现较大的剪切应力,这种剪切应力是沥青加铺层产生反射裂缝的主要原因。通常把这种裂缝称作荷载型反射裂缝。(2)因路面暴露在大气中,受气温周期性变化的影响,沥青加铺层和旧水泥混凝土面板发生缩胀,产生温度应力。由于旧水泥混凝土路面的应力在接缝处不连续,因此沥青加铺层同时承受它本身以及旧路面所产生的温度应力,特别是在冬季气温较低时,沥青加铺层在接缝、裂缝处,因为拉应力过大而开裂,形成温度型反射裂缝。(3)为了抑制以上反射裂缝对沥青面层的破坏,设计采用在所有混凝土板块上加铺玻璃纤维格栅,因为玻璃纤维格栅具有抗拉强度高、延伸率低、无蠕变,与沥青混合料具有较好的相容性,以及物理化学性能稳定、耐高温、嵌锁与限制作用好等特点,能均匀地传递荷载,并将反射裂缝应力由垂直方向转为水平方向。 使用玻璃纤维格栅,可增强沥青混合料的整体抗拉强度,有效地改善路面结构的应力分布,降低沥青加铺层的应力,抵抗和延缓由于基层裂缝引起的沥青加铺层反射裂缝的发生,从而延长路面的使用寿命。

3.3.2施工要求

(1)材料玻纤网材料技术要求:测试温度20±2℃,抗压强度≥50(KN/m),耐温性≥170℃,最大负荷延伸率(%)≤3,网孔尺寸20*20mm,网孔形状为矩形。(2)玻璃纤维格栅的使用效果与铺设面的处理情况密切相关,在铺设前必须将可能影响格栅与底层结合强度的物质如油脂、油漆、水渍、污物等彻底清除干净,使铺设面清洁干燥。玻璃纤维格栅感压式背腹属水溶性物质,如铺设面有水迹,应待其干燥后再进行铺设。(3)玻璃纤维格栅可采用专用设备或人工铺设。铺设时胶面向下,并保持其平整、拉紧、不起皱,保证格栅具备有效的张力,铺完之后用干净的钢轮压路机或胶轮压路机碾压。目前常用的玻璃纤维格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种。带自粘胶的可直接在已平整的基层上铺设。不带自粘胶的通常采用钢钉固定。本工程采用带自粘胶的玻璃纤维格栅。为了确保铺装质量防止被因车轮碾压等外力因素牵动,我们配合采用固定钢钉法铺设玻璃纤维格栅,安装时,先将一端固定铁皮和钢钉固定在下层结构上.钢钉可用锤击或射钉射入。再将格栅拉紧并分段固定,每段长度为2-5m。也可按缩缝间距分段,钢钉位置设于接缝处。要求格栅拉紧时纵横向均处于紧张状态。格栅纵向搭接宽度不小于20cm,横向搭接宽度不小于15cm,纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。固定时不能将钢钉钉于格栅上,不能用锤子直接敲击格栅,固定后如发现钢钉断裂或铁皮松动,需重新固定。格栅铺设固定完毕后,用胶轮压路机适度碾压稳定,使格栅与铺设面粘结牢固。

3.3.3施工注意事项

(1)严格控制运送混合料车辆的出入,在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料,防止对格栅的破坏;对人体皮肤易产生刺激作用,施工人员须做好防护措施;(4)使用的胶轮压路机需注水增加重量时,须防止水溢流到格栅上,造成其背胶失去粘性;(5)格栅铺设过程中,若发现铺设面有较小的坑洞没有填平,可在铺好的格栅上将对应坑洞部分剪去,以便在铺上层沥青混合料时能完全填平坑洞:(6)格栅铺设时,要求铺设面温度在5℃~60℃之间。铺设玻纤网时,应保证铺设平顺,先铺设玻纤网,再施工稀浆封层。在摊铺沥青砼面层时,应注意施工车辆不得在玻纤网表面转弯,如出现沥青砼摊铺机机轮打滑的现象,应在稀浆封层表面撒石屑。石屑用量为3m3/100m2~5m3/1000m2。玻纤网的施工及技术标准应符合《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ019-98)的要求。选择合适的地点,长度100米,进行施工工艺的试验,掌握了经验后全面展开。

4.结语

总的来说,市政道路工程质量的影响因素是诸多方面的,既有客观因素也有主观因素,而施工管理无疑是非常重要的一个因素。所以,一定要确保城市道路工程施工质量,落实具体施工工作,落实全面技术保证、管理保证以及监督措施的保证。只有这样,才能不断地进步和提高城市排水工程的质量,推动城市走向繁荣。旧水泥混凝土上加铺沥青混凝土面层,是改造旧水泥混凝土路面行之有效的方法之一,在市政道路的改建和扩建中大部分地区已普遍采用。兴太路作为太平街道近年改造原有水泥主干道路的一条样板工程,通车一年多来,未发现有明显的裂缝、不平整现象,给以后同类工程的改造积累了丰富的经验。