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本钢炼钢厂大包跟不上流现象分析及改善

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摘 要:文章分析了大包跟不上流的形成机理和危害,根据现场生产实践,对跟不上流炉次进行详细分析,找出其中的关键因素,如处理周期、脱硫率、铸机拉速等,并加以控制,最终取得了良好效果。

关键词:大包跟不上流;处理周期;脱硫率;铸机拉速

引言

本溪钢铁集团公司炼钢厂新老系统共拥有七台连铸机,与之配套的精炼设备为一台CAS-OB、五台LF和五台RH-TB。由于薄板三四号炉炉钙处理,基本没有跟不上流的现象,所以在此不进行讨论,而新老系统的大板和宽厚板铸机又基本相同。所以文章主要以老系统一、二号机为代表进行分析。由于近几年钢铁行业不景气,节能降耗成为企业发展的必要手段,而降低钢铁料成本是其中的一个重要组成部分。大包跟不上流大大增加了铸机剩钢的概率,严重影响了炼钢厂的钢铁料成本。为了保证生产顺畅,降低钢铁料成本,有必要研究一下大包跟不上流机理并制定相应措施,减少剩钢。

1 大包跟不上流的形成机理和危害

1.1 大包跟不上流的形成机理

在连铸浇铸过程中,大包下水口内壁堵塞物质的聚集和脱落是同时进行的,当聚集速度大于脱落速度时,会造成大包的下水口结瘤堵塞,使得大包钢水流量变低,中包吨位急剧下降的现象我们称之为大包跟不上流[1]。

1.2 大包跟不上流的危害

大包跟不上流的危害有以下几个方面:(1)当中包吨位无法满足浇注要求时,连铸不得不关闭大包下水口滑板,转浇下一炉,从而造成剩钢。(2)为降低钢铁料消耗,减少剩钢,当发生大包跟不上流时,铸机通常会通过降低拉速来减少剩钢。而这种计划外的降速不仅影响了整体的生产节奏,对铸机设备也会造成很大的伤害。(3)如果发生大包跟不上流现象,就证明钢水中夹杂物较多,影响铸坯质量,严重时甚至会造成质量问题。

2 造成大包跟不上流的因素分析

2.1 处理周期对跟不上流剩钢的影响

吹氩搅拌是钢包炉重要的精炼手段之一,底吹氩可以均匀钢液的成分和温度,最重要的功能是促进钢液中夹杂物的去除[2]。从各班组正常炉次与跟不上流剩钢炉次处理周期对比看出,剩钢炉次处理周期普遍低于正常炉次。由于处理周期短,吹氩搅拌时间不足,造成后期夹杂物上浮时间短,影响钢水质量并导致后期跟不上流。

2.2 脱硫率对跟不上流剩钢的影响

从各班组对比数据分析,跟不上流炉次的平均氩前S为0.019%,精炼为保证锰硫比需大幅度脱硫,而正常炉次氩前S平均为0.013%,精炼脱硫压力小。从总体数据看跟不上流炉次48%的脱硫率明显高于正常炉次的24%脱硫率。钢中非金属夹杂物按化学成分主要分为氧化物系夹杂、硫化物系夹杂、氮化物夹杂三大类[3],脱硫时上述三种夹杂物都会产生。

从图3可看出当LF前[S]控制在0.010%以下时出现跟不上流炉次比例只有0.9%,随着精炼前[S]的增加不下流比例明显上升,当氩前硫高于0.020%时总不下流比例达到17.8%,说明精炼脱硫量大小对不下流影响较大,因此车间认为厂必须对精炼处理前低硅钢水S含量进行控制,避免精炼在较短时间内进行脱硫而造成钢水夹杂上浮困难。

2.3 拉速对跟不上流剩钢的影响

从图4可看出随着拉速的提升,跟不上流出现的概率也是随之升高。

3 结论及措施

3.1 合理增加处理周期可以减少跟不上流的发生

跟不上流剩钢炉次处理周期短于正常炉次,为减少因跟不上流剩钢炉次可适当增加精炼低碳低硅钢处理时间,生产计划科应合理控制节奏,避免精炼周期过低炉次发生,减少因跟不上流造成的返炉。

3.2 适当控制精炼处理前[S],减少精炼脱硫率可以减少跟不上流的发生

跟不上流炉次精炼前[S]高于正常炉次,建议降低精炼前[S]减少精炼脱硫率,增加夹杂物上浮时间。从不同氩前[S]与跟不上流比例看建议精炼前[S]控制在0.012以下。对此建议原料车间做好脱硫扒渣工作,保证精炼前[S]符合要求。对于大幅脱硫炉次精炼适当延长软吹时间,控制在12min以上为最佳[4]。

3.3 合理控制连铸拉速可以减少跟不上流的发生

随着拉速提高跟不上流比例增加,因此建议精炼与连铸做好沟通,对于处理过程异常炉次拉速按中下限控制。

参考文献

[1]王维.连续铸钢500问[M].化学工业出版社,2009.

[2]时东生,刘立英.钢包吹氢工艺优化与完善[J].炼钢,2001,17(1):31-34.

[3]陈家祥.钢铁冶金学(炼钢部分)[M].北京:冶金工业出版社,1999:124-129.

[4]王文军.钢包软吹氩对钢中夹杂物去除效果的研究[M].钢铁,2010.