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大H型轧机移动对中性能提升

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[摘 要]大H型精轧机组是型钢大型线的重要设备。在生产过程中,轧机移动对中装置暴露出各种问题,必须要实施改造,提升性能

[关键词]移动对中 性能 提升 改造

中图分类号:TG333 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)16-0142-01

根据停机数据分析得主要问题:轧件撞击盖板,导致盖板损坏:轧件扣头严重,钢倾斜至盖板下的管沟;减速机底座固定螺栓断裂频繁,平均每月必须更换一次;液压缸故障频繁,达不到正常的使用周期。针对这些突出问题,改造实施如下:

1.移动对中入口加小辊道

1.1分析:

移动对中入口处,轧件易出现各种扣头及偏头问题,撞击辊道、盖板、挡板等。如果加整体盖板,轧件撞击损坏严重,就必须整体更换。而该区域其他盖板使用周期也相对较短。故考虑采用小辊道。

1.2改造:

可转动的小辊道相比固定的盖板灵活性高,缓冲性好。当轧件带着速度接触到小辊道时,小辊道通过转动,带走一部分冲击力,极大的减少了撞击力量,减少了损坏。而固定盖板撞击后因无法缓解冲力,损坏的几率相对较大。又因为整体盖板灵活性差,需要整体拆装维护。小辊道则独立性强,可以单独维护。

1.3效果:

小辊道安装完毕后,减少了设备问题,延长了设备维护周期,

2.将大盖板改为自由辊。

2.1分析:

原设计的大盖板结构,在轧制过程中,会因撞击损坏和导致轧件窜出辊道,造成废钢的同时,轧件飞出会造成极大的安全隐患,威胁周围操作及点检人员安全。

2.2改造:

将辊道大盖板改为自由辊结构,取消辊道间的盖板,这样能减小轧件在轧制过程中的阻力,能减少现在盖板上存在的大量的氧化铁皮,也从一定程度上避免氧化铁皮进入辊道轴承,减少辊道轴承损坏。当轧机接触自由辊时,自由辊依靠自身转动缓解冲力。有效防止无法缓解冲力而出现的盖板损坏、钢窜出。从固定方式上,盖板由斜铁固定,容易损坏。而辊道安装在基础上,稳定性极强。

2.3效果:

避免了盖板损坏,窜出。

3减速机底座螺栓改造

3.1分析:

原减速机底座经常出现螺栓拉长,松动。因螺栓问题导致减速晃动,内部损坏及联轴器损坏。原设计的底座螺栓孔深度较大,需要螺栓为长杆螺栓型号为M16*240,现改造为M16*60螺栓。对螺栓进行计算绝对变形

3.2:改造:

其中L改造前后发生变化,改造前后绝对变形比即为杆长比240:60为4:1,绝对变形小的稳定性强,改造后的变形量仅为改造前的四分之一。稳定性提高。

3.3:效果:

通过计算分析对比,可知,改造后的螺栓完全满足使用要求,极大的减少了螺栓消耗,减少了设备维护时间,提高了设备稳定性,降低了故障,提高了经济效益。

4、加液压缸防尘装置

4.1分析:

由于现场液压缸故障频繁,对废旧损坏液压缸进行了实验分析。通过对液压缸内部进行检查分析。发现现场氧化铁皮、粉尘等易进入液压缸及液压系统,破坏液压系统清洁度,导致液压缸使用周期减低。根据厂家提供的资料,液压缸的正常更换周期参考时间为2年以上。但是现场的液压缸的平均更换周期在6个月左右。

4.2改造:

对移动对中机构液压缸加防尘装置,避免液压缸及液压系统污染,液压缸的使用周期提升到厂家参考的2年。

4.3效果:

提高了液压缸的使用寿命,减少了设备停机。

5侧导板改造

5.1分析:

移动对中水梁本体上L型铁固定的侧导板经常从焊接固定处损坏。焊接方式满足不了强度要求。

5.2改造:

将侧导板去掉,将水梁本体加厚。将焊接固定结构改为整体。

5.3效果:

大大提高了使用寿命。

参考文献

[1]吴宗泽,等.机械设计使用手册.2版[M].北京:化学工业出版社,2003

[2]机械设计手册编委会.机械设计手册(新版).[M].北京:机械工业出版社,2004

作者简介:赵娜,本科学历,工程师,山东钢铁莱芜分公司型钢厂.