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1000MW超超临界机组凝结水精处理运行与控制

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[摘 要]本套凝结水精处理系统包括:前置过滤器、高速混床、树脂捕捉器、再循环系统、旁路系统、体外再生系统及一套控制装置。自2010年10月投运以来,整体运行情况基本稳定,但也存在一些问题与不足。

[关键词]精处理;高速混床;锥斗分离;

中图分类号:P426.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)46-0004-01\

1.系统参数

1.1 单台机组的最大凝结水量为2068m3/h,压力正常为2.2MPa,最大4.5MPa;水温正常为35.6℃,最大50℃。

1.2 前置过滤器为2×50%凝结水全流量处理,单台最大出力1034m3/h;高速混床为4×33.3%凝结水全流量处理,单台最大出力690m3/h,运行流速97.6 m/h。

2.设备结构

2.1 前置过滤器采用卧式结构,直径DN1700。内装大流量折叠式滤芯。过滤器不设反洗,滤芯更换终点压差为0.25MPa,最大允许压差0.35MPa,设计温度65°C。调试运行初期采用20?m启动用滤芯,机组正常运行后更换为5?m滤芯。

2.2 高速混床采用球形结构,直径DN3000。树脂层总高度为1200mm,阳、阴树脂体积比为2:3。壳体为碳钢焊接立式压力容器,内壁衬半硬天然无硅橡胶二层,总厚度5mm。衬胶完整无针孔,能承受15000~20000伏电火花试验不被击穿。混床进水装置为水帽式,布水均匀,且能阻止混床泄压和混脂时树脂逃逸。底部排水装置为穹形多孔板加梯形绕丝水帽,布水均匀,能避免在局部产生过高的流速和偏流,不易形成死区,并防止树脂逃逸。排脂装置设在孔板最底部,以利树脂彻底送出。在出水管处设有压缩空气进口,用以混合树脂。混床设有上、下两个窥视镜,透明、耐压、耐腐蚀。

3.系统工艺

3.1 前置过滤器单元:每台机组设2台全流量运行过滤器,不设备用。当一台过滤器压差高时,开启旁路阀50%,停运失效过滤器,更换滤芯。

3.2 高速混床单元:每台机组设4台混床,3用1备。当一台混床出水水质超标时,先投入备用床,再将失效床停运再生。混床的失效点由出水导电率/或出水二氧化硅/或出水钠/或进、出口压差/或周期制水量控制(见表1)。

3.3 旁路系统:前置过滤器、高速混床进出水母管间均设有旁路。旁路阀的启闭,设备的投运遵循以下原则:凝结水含铁量>2000μg/L时,精处理系统不投入运行,前置过滤器、高速混床旁路阀均100%开启;凝结水含铁量≤2000μg/L时,前置过滤器投入运行;前置过滤器出水含铁量≤1000μg/L时,高速混床投入运行。当前置过滤器进出口压降过高(>0.12MPa)时,开启过滤器旁路阀50%,退出该台前置过滤器,更换滤芯后再投运。凝结水精处理母管水温达到高值(≥50℃)时,混床单元旁路阀100%自动开启,并关闭高速混床的进出水阀,凝结水不进入混床;水温达到更高值(≥60℃)时,前置过滤器单元旁路阀100%自动开启,并关闭前置过滤器的进出水阀。当水温恢复正常后,先投运过滤器及混床,再关闭旁路阀。

3.4 再循环系统

为防止不合格水进入系统,混床投运前先进行再循环正洗,待出水水质合格后再投入系统。

4 再生及辅助系统

失效树脂在阴塔内,先进行4-6次罗茨风机空气擦洗和水洗,以去除树脂运行中吸附的金属腐蚀产物等杂质。然后采用快、慢速进水反洗方式,进行水力分层,阳树脂密度大沉在下,阴树脂密度小浮在上。为保证阳树脂全部送出而不含有阴树脂,阴塔出脂管上装有阴、阳树脂光电检测装置及通二氧化碳装置,能够在极短时间内捕捉阴、阳树脂色差的信号以及电导率变化,程序自动进行控制,快速停止树脂输送至阳塔。然后将阴塔内混脂层传至树脂转存罐,并将管道内树脂冲洗至转存罐。再分别在阴、阳塔内再生阴、阳树脂。再生酸碱液浓度控制3.5%~4.5%。阴、阳树脂进酸碱再生、置换后,再进行4-6次罗茨风机空气擦洗和水洗。当阴、阳树脂再生后正洗出水电导率分别小于5μs/cm后,将阴树脂水力输送至阳塔,用罗茨风机进行树脂混合,正洗至出水电导率小于0.1μs/cm合格备用。最后将树脂转存罐内混脂送至阴塔。

5 运行中存在问题及处理

5.1 树脂捕捉器滤网间隙过小,运行初期汽水系统过脏,造成树脂捕捉器进出口差压过大,设计最大压力是0.05MPa,而实际可以达到0.1MPa,严重影响精处理系统的投运,通过重新选型及汽水系统内部反复冲洗,问题已经彻底解决,机组满负荷运行时,树脂捕捉器进出口差压最大仅为0.02MPa。

5.2 再生采用锥斗分离技术,设计初期为了省部分费用,采用单锥斗,没有采取双锥斗,造成内部分离支管间隙过大,树脂分离后在传送过程中,易出现树脂混乱,造成树脂不能完全分离,大大影响了再生效果,后期经过改双锥斗,减小了分离支管与锥斗距离,阴阳树脂分离度大大提高,再生效果得到大大改善。

5.3 平海电厂一期超超临界机组采用加氨水全挥发性处理(AVT),PH值控制范围在9.2-9.6之间,这样凝结水含有大量的氨,大大缩短了高速混床的运行周期及周期制水量,改进方法是适当降低PH值控制范围在9.2-9.4之间,减少凝结水系统的加氨量,或采用加氧处理(OT),也可考虑混床氨化运行,提高混床周期制水量(周期制水量与PH关系见表2)。

表2 凝结水精处理周期制水量与PH关系

6 结论与建议

广东平海电厂一期工程2×1000mw机组的凝结水精处理系统能够连续去除热力系统内的腐蚀产物、悬浮杂质和溶解性胶体SiO2,防止汽轮机通流部分积盐;机组启动时投入凝结水精处理系统,可大大缩短机组启动时间,减少机组的排污量,节省能耗和经济成本;凝汽器微量漏泄时,可除去漏入的盐份及悬浮杂质,有时间采取查漏、堵漏措施,能够保障机组安全连续运行;凝汽器严重漏泄时,可保证机组按预定程序停机;另外,凝结水精处理系统可除去漏入凝汽器的空气中的CO2,除去因补给水处理装置运行不正常时,带入的悬浮物杂质和溶解盐类。

随运行时间的增加,精处理前置过滤器滤芯会发生变形,出现松动与污堵,对凝结水系统的铁离子等杂质不能有效的去除,同时造成前置过滤器差压过大;而离子交换树脂随运行时间与再生次数的增加,工作交换容量会大大降低,运行两年多后离子交换树脂工作交换容量仅为新离子交换树脂的60-80%,建议凝结水精处理系统要定期更换前置过滤器滤芯及离子交换树脂。

参考文献

[1] 余乐.凝结水精处理专题研究报告。电力建设,2000(3):50-55.

[2] 蔡启华,杜艳玲.火电厂凝结水精处理方式的选择。山西电力,2006,133(4):50-62.

[3] 杨道武,朱志平,李宇春,等.电化学与电力设备腐蚀与保护(M),北京,中国电力出版社,200422(4):72-89.