首页 > 范文大全 > 正文

蜡脱油装置生产高熔点石蜡探讨

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇蜡脱油装置生产高熔点石蜡探讨范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要: 为配合炼油厂调整产品结构,增加重质油产量,蜡脱油装置组织加工减三线酮苯蜡料。装置工艺参数进行优化调整,石蜡达到质量要求,石蜡熔点提高7.7℃,达到66℃以上,蜡脱油装置具备了生产熔点石蜡能力。

关键词:蜡脱油 石蜡 高熔点

1 前言

大庆石化公司炼油厂蜡脱油装置设计加工能力150kt/a,是采用重结晶工艺的溶剂脱油装置。其原理就是利用丁酮和甲苯二元混合溶剂溶解油而不溶解蜡的性质,在蜡料中加入一定量的溶剂,在冷却降温过程中使其中的油和低熔点的蜡充分溶解,再采用两段过滤,使油蜡分离,从而得到含油合格石蜡,达到石蜡脱油的目的。加工原料为酮苯脱蜡后的蜡料,大多数情况生产减二线(占80%)和减三线(占20%)混合蜡料,加工出的石蜡含油在1.5%以下,熔点达到58℃,石蜡收率65%。

由于炼油厂优化产品结构,增加附加值较高的重质油产量,上游酮苯脱蜡装置加工减三线油量增加,生产出的减三线蜡料相应增加,如果蜡脱油装置还加工原来比例的混合蜡料,会导致多余的减三线蜡料无法加工,影响石蜡产量。为保证石蜡产量,装置组织了直接对减三线蜡料的加工,经过对工艺参数调整优化,石蜡产品质量达到要求,装置加工减三线酮苯蜡料获得成功。

2 原料对比

酮苯脱蜡加工后减三线蜡料和混合蜡料,性质差异较大。减三线蜡料密度大,含油偏高,熔点高,黏度大,馏程温度高。但2~97%的馏程范围较混合料窄,原因是混合原料属于减二线和减三线混合料,两种侧线料混合在一起馏程重叠较少,馏程范围变宽。对加工数据进行分析,表-1是两种不同原料分析数据,由表中可以看出减三线料比混合料平均密度高12.1Kg/m3,含油高3%,凝点高4.7℃,黏度大1.7mm2/s,各点馏程温度提高20℃左右。2~97%的馏程范围比混合原料窄14℃,原料馏程窄,分子结构以及性质比较相似,易于找到适宜的操作条件,有利于原料结晶,降低石蜡含油。

3 生产工艺参数调整

装置采用的是重结晶工艺脱油,即将酮苯脱蜡后的蜡料重新结晶过滤进行脱油,为降低溶剂比,结晶过程中加入的一次、二次、三次、四次稀释溶剂和一段冷洗溶剂使用一段洗液、二段滤液和二段洗液,一次浆花、二次浆化和二段冷洗使用新鲜溶剂。减三线蜡料原料重,含油高,过滤蜡饼裂纹大真空度降低,为保证蜡含油合格,对结晶工艺参数进行较大调整。

3.1降低蜡料结晶速度

调整一次稀释溶剂温度由30℃提高到50℃,降低蜡料的结晶速度,使稀释溶剂充分溶解蜡料中的油,使蜡晶体含油减少。

3.2抬高结晶温度

抬高结晶系统的终冷温度,过滤机进料温度由20℃提高到23℃,以便增加稀释溶剂的溶油能力,使油充分溶解在溶剂内,进一步降低蜡结晶体内的含油量。

3.3保证过滤真空度

减三线原料馏分重,蜡晶体为针状,导致滤机转鼓上蜡饼裂纹严重,影响过滤真空度。将冷洗溶剂提至指标上限,增大冷洗喷淋量,密封转鼓使过滤机真空度在30Kpa以上,保证过滤系统具有足够的动力。

3.4加大稀释比

装置处理量由17t/H降低到13.5t/H,加大了各点的稀释溶剂比,一段冷洗溶剂改用新鲜溶剂,进一步降低蜡晶体含油。表-2是加工两种方案时工艺参数和能耗统计,可以看出相应的各点稀释比和能耗变化较大。

4 产品分析

由于加工减三线蜡料重,脱油后的石蜡熔点高,平均熔点达到67.5℃,较加工混合蜡料的59.8℃提高了7.7℃。加工减三线蜡料时,溶剂比加大,致使溶解在溶剂中的低熔点蜡增加,降低了石蜡收率,石蜡收率由加工混合料的66.35%降到50.33%,降低了16.02%。加工重蜡料生产出的石蜡颜色发深,色度降低,石蜡含油有小幅度升高,但能满足质量要求。

5 技术指标分析

由于结晶过滤系统使用新鲜溶剂比由3.2提高到了5.9,溶剂比提高84%,导致回收系统负荷增加,装置能耗大幅增加,装置能耗(扣除电)由39.5Kg.oil/t升高到55.62Kg.oil/t,装置加工能耗增加40%。

6 结论

本次组织加工减三线蜡料,达到了预期目标,石蜡含油达到质量要求。由于加工原料的组分重,生产出的石蜡熔点达到66℃以上,这些高熔点石蜡可以和酮苯装置加工出的56℃、58℃石蜡进行调和,加工各种标号的石蜡。由于装置工艺参数大幅调整,石蜡收率减低,装置能耗升高。但对于炼油厂整体而言,产品结构做了大幅调整,价格较高的重质油产量大幅增加,提高了炼油的盈利水平。

参考文献

[1]孙全荣 蜡脱油装置过滤机操作的优化[J] 石油和化工设备 2014.1

[2]潘清明 酮苯脱蜡脱油联合装置的节能改造[J] 石油和化工节能 2011.5