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关于一炼钢溅渣护炉项目的论证和实践

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摘要:溅渣护炉是把转炉炼钢时所产生的炉渣经调渣处理后,用高压氮气喷溅到炉衬上,弥补吹炼时钢水对炉衬材料的侵蚀,减少转炉补炉时间,降低耐火材料消耗,提高转炉炉衬使用寿命,实现炉机匹配,达到产能最大化释放,实现降低成本的目的。

关键词:溅渣护炉;转炉;炼钢

中图分类号: TF71文献标识码:A

1简介

溅渣护炉是把转炉炼钢时所产生的炉渣经调渣处理后,用高压氮气喷溅到炉衬上,弥补吹炼时钢水对炉衬材料的侵蚀,减少转炉补炉时间,降低耐火材料消耗,提高转炉炉衬使用寿命,实现炉机匹配,达到产能最大化释放,实现降低成本的目的。目前一炼钢压力小、流量低,造成溅渣时间长、溅渣效果差,转炉熔池以上部位无法靠溅渣护炉,被迫利用人工贴补技术进行维护,严重制约了生产节奏的提高,增加耐火材料消耗,没有很好地发挥溅渣护炉技术的作用。同时,增加了工人劳动强度和加剧了环境污染。

2溅渣护炉的可行性分析

2.1技术可行性分析

山东莱钢、杭钢、福建三明钢厂、广西柳钢等国内钢厂溅渣护炉工艺成熟,可通过对参数的比较进一步摸索和优化,并且一炼钢于2000年底采用溅渣护炉技术,在实践中也摸索了一些经验,同时,可以参考新炼钢溅渣护炉技术。因此,溅渣护炉技术是完全可行的成熟技术。

2.2经济可行性分析

氮气储气罐制造安装所需资金约130万元;储气罐总阀、切断阀、电动球阀、手动阀等阀门及计量仪表所需资金约80万元;土建资金约20万元;管道安装约40万元;总费用共计270万元。因该项目得到公司职能部门的大力支持已批准立项,资金问题可以解决。

3溅渣护炉存在问题分析

为什么一炼钢溅渣护炉压力小、流量低?和国内同类型企业先进水平相比差距如此大?现从转炉开始分析查找原因:

第一,氧枪喷头是否满足溅渣护炉要求?

现在所用氧枪喷头临界直径d*=Φ26.5mm,得出喉口断面积A*= πd*2/4=5.5155cm2,当氮气滞止压力P0=1MPa,氮气滞止温度T0=288K时,氮气质量流量G= A*×m×P0/(T0)1/2,对于氮气m=0.0398,计算出G=1.2676Kg/s,在标准大气压下氮气密度为1.251Kg/ m3,每小时氮量:Q=3×3600×G/1.251=10943nm3/h,通过上述计算现用氧枪喷头完全满足溅渣护炉要求。

第二,氧枪管道是否满足溅渣护炉要求?

氧枪管道内氮气流速为:V=8000/[3600×(0.06/2)2×3.14×16]=49.15m/s,氮气比重:ρ=1.251Kg/m3,沿程阻力:μ=1.675×10-5(Kg/m.s),ν=μ/ρ=1.3389×10-5,Re=V×d/ν=49.15×0.06×105/1.3389=220255>2300,可得λ=0.023, hl=λ(l/d) ×(v2/2g)=661.45米(氮气柱)=0.083Kg/cm3,经过计算可以看出所产生的阻力很小,对氮气流量影响不大。从实践中也可得此结论,因为生产时氧气是通过此管道进行输送的,它完全可以满足氧气压力及流量。

第三,氮气总管道是否满足溅渣护炉要求?

一炼钢氮气主管道通径为Φ219×8管,从氧气厂到转炉大约有800m,所送氮气压力1.6MPa,我厂需要溅渣氮气流量8000m3/h,低压用氮设备提供氮气流量为6000m3/h,经过计算可以看出一座转炉溅渣时压力为0.8 MPa,经过管损实际压力为0.66 MPa,则氮气流速为:V=14000/[3600×(0.203/2)2×3.14×(16-1.4)/(8-1.4)]=55.34 m/s,氮气量:Q=V*(d/2)2×3.14≈6444.71m3/h,溅渣氮气量:Q=8000×6444.71/14000=3682.69 m3/h,因此,主管道太长,管损大,是影响溅渣护炉的重要原因。

4溅渣护炉改造方案的研究

方案一:利用现有管道增加管道压力达到满足溅渣护炉要求的目的。按照此方案经过计算需把压力提高到4.122MPa才能满足一炼钢溅渣护炉的要求。这不仅现有管道承受不了此压力,氧气厂也无法提供如此高的压力。此方案无法实施。

方案二:把现有氧气厂氮气储气罐移至一炼钢南面小花园处,将氧气厂至氮气储气罐管道改为2.5MPa高压管,使氮气储气罐储气压力为2.5MPa,储气罐出口管道改为φ273管,减压为1.6MPa送一炼钢进行溅渣护炉,此方案不仅满足溅渣护炉的需要,同时可调节全水钢氮气使用量。此方案由于无法进行整体搬移固无法实现。

方案三:考虑资金问题,经过多方比较,重新设计二座75m3的氮气储气罐安装至一炼钢南面小花园处,将氧气厂至氮气储气罐管道改为2.5MPa高压管,使氮气储气罐储气压力为2.5MPa,储气罐出口管道改为φ273管,减压为1.6MPa送一炼钢进行溅渣护炉。

5溅渣护炉方案的实施

根据以上论证,决定采用方案四进行实施。2008年8月:主要设备订货并制造加工;2008年12月至2009年2月:土建工程施工;2009年3月―4月,设备安装和调试,全面投入运行。实施前一炼钢溅渣护炉使用的氮气工作压力0.6MPa,流量3000m3/h―4500m3/h;实施后一炼钢溅渣护炉使用的氮气工作压力1.2MPa,流量8000m3/h以上,完全达到使用要求。

6效果对比

一炼钢溅渣护炉上半年和上年成本指标数据如下:

2008年在十一、十二月没有生产的情况下, 一炼钢生产合格钢959307吨,补炉料消耗4.32kg/t钢,成本支出8.01元/t钢,合计补炉料消耗44144.08吨, 总成本支出7687268.4元;氮气消耗0.032km3/t钢, 成本支出8.43元/t钢,合计氮气消耗30519km3, 总成本支出8087535元。

2009年上半年在一月份没有生产的情况下, 一炼钢生产合格钢452746吨,补炉料消耗2.55kg/t钢,成本支出4.72元/t钢,合计补炉料消耗1152.88吨, 总成本支出2138592.4元;氮气消耗0.029km3/t钢, 成本支出7.80元/t钢,合计氮气消耗13326km3, 总成本支出3531390元。

根据以上数据可以看出一炼钢溅渣护炉项目的实施,在氮气消耗没有增加的情况下, 使补炉料消耗大大降低,可节约补炉料1.6kg/t钢,按年产100万吨钢计算,可节约补炉料1600吨,按目前价格计算成本节约2968000元。项目总工程费270万元,一年即可收回投资,经济效益非常可观。

综上所述,一炼钢溅渣护炉氮气系统从今年4月改造完工后,投用至今取得明显的效果,它不仅可降低工人劳动强度及环境污染,并带来非常可观经济效益。因此,一炼钢溅渣护炉氮气系统改造与实施是成功的、有效的。当然目前还存在流量、压力不稳定的状况,我们将在今后工作中给以解决,确保一炼钢溅渣护炉达到最终效果。

参考文献

[1]张玉明 郭鸿志.工程流体力学[Z].