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阀控式蓄电池内部“开路”的原因\危害及处理

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摘要:从实际工作中发现的蓄电池重大缺陷开始论述蓄电池内部开路原因。电池内部开路原因有电解液干涸、极板损坏断裂、蓄电池工艺等原因,有的内部接近开路状态,但并非完全开路,只是电池内部形成一个很大的电阻。即蓄电池内阻增大,造成蓄电池本身的压降增大。放电时由开路电池形成的大电阻分担了蓄电池组的大部分电压,造成直流电压急剧下降。充电机故障由蓄电池组供电时,在很短的时间内将造成直流失电。

关键词:直流电源 阀控式蓄电池 电解液干涸

中图分类号:TM911文献标识码: A

极板开路 运行维护 故障处理

引言:在电力变电站中,都拥有各自的直流系统,平时直流系统中的蓄电池组处于浮充电备用状态,当交流电失电时,蓄电池必须能向事故性负荷提供能量。如事故照明、交流不停电电源、事故停电过程中的断路器跳合闸负荷等,同时也必须为事故停电过程中的控制、信号、自动装置、保护装置及通信等负荷提供能量。显然,在交流失电的事故状态下,蓄电池是电厂及电力变电站的唯一的能源供给者,是电厂及电力变电站赖以运行的动力心脏。所以,对蓄电池的合理的、有效的运行管理与维护一直是人们所关心的课题。尤其在信息技术迅速发展的现代社会,人们对电力供应的可靠性要求越来越高,哪怕是瞬间的断电,都可能造成无法估量的损失。

目前阀控铅酸蓄电池电力系统中得到了广泛的应用。

1 阀控铅酸蓄电池内部“开路”实列

2011年5月9日,邯郸供电公司名关变电站蓄电池进行核对性放电试验,发现13#蓄电池内部接近开路。该组蓄电池情况如下:

表1 故障蓄电池参数

蓄电池型号 1GFM-200

容量 200AH

投运时间 2005年6月

类型 阀控

数量 1组(108)

上次容量试验时间 2008年

1.1故障背景及现象

3月份直流普查时发现13#蓄电池浮充电压为2.77V,明显高于其他电池电压 (正常浮充电压为2.20-2.25V)。经检查其他电池电压均正常,连线接触良好。

5月6日-8日蓄电池容量试验。

6日对蓄电池进行补充电。将整组电池电压增加为254V,蓄电池单体电压应为2.30-2.38V之间。测量13#蓄电池电压为3.57V。

7日早5:00开始对蓄电池组进行放电(放电电流为20A)。正常情况下应放电10小时至电池组电压最低值190V。可是刚刚开始放电1分钟,放电装置报警提示电压低于190V,同时听到“噗”的电池放气的声音。我们立即停止放电,进行检查。结果发现13#蓄电池严重发热,并有一股刺鼻的烧焦味。

1.2故障分析

将13#蓄电池壳体打开发现电解液干涸。这样以来内部接近开路状态,但并非完全开路,只是电池内部形成一个很大的电阻。即蓄电池内阻增大,造成13#蓄电池本身的压降增大,所以电池电压高。当大电流充电、放电时,电池本身的压降更大。

a.蓄电池组

蓄电池型号 1GFM-200

容量 200AH

投运时间 2005年6月

类型 阀控

数量 1组(108)

上次容量试验时间 2008年

负荷

正常情况下蓄电池组对负荷放电示意图

b.蓄电池组 13#蓄电池形成的电阻

阀控式铅酸蓄电池 标称电压(V)

2 6 12

运行中的电压偏差值 ±0.05 ±0.15 ±0.3

开路电压最大差值 0.03 0.04 0.06

放电终止电压 1.80 5.25

(1.75×3) 10.5

(1.75×6)

负荷

故障蓄电池组对负荷放电示意图

放电时,电流突然增加到20A。使13#电池内部很快发热,发热的后果造成13#电池内部电阻再次加大,然后更加发热。如此恶性循环使蓄电池内部严重发热、内阻急剧增大,直至完全开路。这样以来,放电时由13#电池形成的大电阻分担了蓄电池组的大部分电压,造成负荷电压急剧下降。

1.3可能造成的严重后果

1.3.1充电机故障由蓄电池组供电时(直流负荷电流一般为4~5A),在数分钟内

直流电压将低于190V,在很短的时间内将造成直流失电。

1.3.2电磁机构的断路器合不上闸。

1.4处理结果更换13#蓄电池

1.5警示

直流规程明确规定阀控蓄电池容量试验周期为:新投运第1年进行容量试验,以后每2-3年进行一次容量试 验,运行6年以后,宜每年进行一次容量试验。

容量试验是检查蓄电池容量的唯一手段,同时容量试验的过程还能发现蓄电池潜在的许多隐患。目前,我们已有很多单位不重视蓄电池的容量试验工作,甚至根本就没有此项工作。目前各厂家的质量存在差异,只要有个别电池存在质量问题,就会造成整组蓄电池不能满足运行要求。

2 一组电池内如何辨别开路电池

当一组蓄电池内有开路电池时,可用采用以下方法对电池组进行检测:

2.1电压测量法:在线情况下,对单节电池进行测量,电压较大的电池往往属于开路电池。测量设备可以是万用表、高特电子的智能蓄电池监测系统、无线蓄电池检测系统等。

2.2蓄电池组离线状态下,对电池组做电压检测,会发现某单体电池无电压显示,电池组端电压为零。

2.3放电测试时,空开合上后放电负载无电流流过。

2.4还有一种情况,电池在平时均充、浮充情况下正常,当大电流瞬间放电时,栅板与汇流排的焊接处由于焊接工艺不好,根据热量Q=I2Rt,会产生熔融现象。时间久了,栅板与汇流排可能会断开,这样一来,其他栅板就承担了更大电流,熔融加速,引起恶性循环,最终导致栅板与汇流排的完全断开,电池形成开路。因此,蓄电池大电流瞬间放电(动态放电)是一种检测开路电池的较好方法。

3开路电池对安全生产,设备有哪些影响

当电池组中存在着开路电池时,我们分以下两种情况下讨论其对安全生产及设备的影响。

3.1交流不失电时:变电站的电磁合闸需使用到蓄电池供电,当存在开路电池时,会使得设备无法正常合闸,影响到安全生产。

3.2交流失电时:由于开路电池存在,整组蓄电池与直流设备,无法为变电站的直流设备提供电源,情况严重将造成重大事故。

4 蓄电池内部有哪些因素会导致电池开路和短路

由于蓄电池自身原因造成的电池开路和短路,主要原因有以下几方面:

4.1蓄电池厂家的生产工艺和原材料的品质原因。

4.2工程实施过程中,蓄电池的安装工艺问题,如电池接线时螺丝与极柱的拧紧程度。过松则容易引起接触不良使用时电池电压偏低;应力过大则容易引起极柱变形,电池密封性变差,使得电池出现漏液、爬液等现象。

4.3当蓄电池的日常维护不当情况下(如过充、过放、环境温度过高),蓄电池会表现出失水、鼓胀等现象。这些往往是造成电池早期失效的重要原因。

4 阀控蓄电池维护

对阀控式铅酸电池的维护有严格的要求,切莫因为“密封”、“免维护”而有所松懈。

在通信与电力两个大行业中都极为重视电池(包括阀控式铅酸电池)的运行与维护。一般认为要做以下工作:

5.1经常检查项目

a)检测蓄电池端电压;

b)连接处有无松动;

c)极柱、安全阀周围是否有渗酸与酸雾逸出;

d)电池壳体有无渗漏和变形;

5.2如有以下情况之一应进行充电

a)浮充电压有两只以上低于2.18V;

b)放出20%以上额定容量;

c)搁置不用时间超过三个月;

d)全浮充运行达三个月;

5.3蓄电池核对性放电

a)每年(新安装或大修后)应做一次核对性额定容量放电试验,对不能停运的蓄电池组,做额定容量50%的核对性放电容量试验;

b)蓄电池放电期间,每半小时应测量一次端电压、放电电流,直至单体电池电压下降至电池下限,终止放电;

5.4运行中的维护

a)应经常检查电池浮充状态是否正常,电池的浮充电压(25℃)应按说明书规定值进行;

b)蓄电池端子应用螺栓、螺母连接,蓄电池间的连接电压降ΔU<8mV;

c)电池组中各单体电池间的开路电压最高与最低差值不大于20mV;浮充时单体电池端电压的最大差值应不大于50mV;

5.5阀控式铅酸蓄电池的电压偏差值及终止电压值:

表2 蓄电池电压偏差值

阀控式铅酸蓄电池 标称电压(V)

2 6 12

运行中的电压偏差值 ±0.05 ±0.15 ±0.3

开路电压最大差值 0.03 0.04 0.06

放电终止电压 1.80 5.25

(1.75×3) 10.5

(1.75×6)

交流失电的事故状态下,蓄电池是电厂及电力变电站的唯一的能源供给者,是电厂及电力变电站赖以运行的动力心脏。对蓄电池的合理的、有效的运行管理与维护,尤其对蓄电池的开路检测是十分重要的。

参考文献:

【1】HDG40-15059-2010 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

【2】HDG40-15053-2010 直流电源系统检修规范