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600MW超临界机组中低负荷优化分析

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摘 要:为提高机组性能,进一步降低机组中低负荷运行时的供电煤耗,某电厂对1号机组进行中低负荷经济性运行的优化分析。文章主要对汽轮机配汽方式进行优化研究,提高机组中低负荷运行经济性,具有明显节能效果。

关键词:汽轮机;优化;顺序阀;经济性

1 概述

某电厂1号机组汽轮机为东方汽轮机厂制造的超临界、一次中间再热、冲动式、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,机组型号为N600-24.2/566/566。1号汽轮机调门配汽曲线当前采用全电调控制的复合配汽方式,该配汽方式在启动和低负荷阶段采用节流配汽方式运行,在高负荷下过渡到喷嘴配汽方式运行。由于机组参与调峰频繁,运行峰谷差较大,造成机组在低负荷时的节流损失较大,经济性较差。为适应电网调峰和提高机组经济性,进一步降低机组中低负荷运行时的供电煤耗,有必要对其配汽方式进行优化。

2 汽轮机配汽优化分析

2.1 高压调节阀开启顺序

1号汽轮机具有4个高压调节阀,分别与4个喷嘴组相对应,喷嘴组1、3安装于上半缸,喷嘴组2、4安装于下半缸,在充分考虑汽轮机启、停及运行的安全性与经济性的基础上,结合已投运机组的运行经验,确定本机组顺序阀下的阀门开启顺序为:CV1&CV3CV4CV2,即CV1和CV3同时先开,接着开CV4,最后开CV2。

2.2 阀门重叠度

采用喷嘴调节时,多个调节阀依次开启,在前一阀门尚未全开时,下一阀门便提前打开。我们将后阀开启时,前阀通流量占其最大通流量的百分比定义为阀门重叠度。阀门重叠度的设置对汽轮机的调节特性和经济性均有一定影响。重叠度小,总流量特性线性度较好,但阀门节流损失大,经济性较低;反之重叠度大,总流量特性线性度较差,但阀门节流损失小,经济性较好。因此,1号汽轮机顺序阀运行模式下阀门的流量重叠度取95%。

2.3 调门配汽曲线

在阀序优化和重叠度的基础上,并考虑机组振动等安全因素,得到优化后的配汽曲线见图1。

3 阀序切换试验及结果分析

3.1 阀序切换

分别在300MW、400MW工况下,1号机采用CCS模式进行了阀序切换试验,并试验了中停和回切功能,各负荷点阀序切换过程正常。阀序切换试验完成后,机组正常运行投入新顺序阀模式,可连续稳定运行。阀序切换的操作要点如下:(1)机组负荷在260MW~500MW之间,退出机组AGC和一次调频,检查机组CCS控制方式运行正常,且未进行阀门活动试验。(2)检查机组负荷、主再热蒸汽压力和温度稳定后,点击阀序切换按钮,开始切换倒计时(总时长为600s),检查DEH中一次调频自动退出。(3)检查机组各高压调门逐步切换至顺序阀开度,CV1、CV3开大,CV4、CV2关小,汽轮机各轴承温度和振动参数正常。如机组负荷偏差超过20MW检查切换自动中停,机组负荷偏差小于5MW时切换继续。如切换过程中参数异常时可手动中停,正常后点击切换按钮继续切换。如无法切换时则可回切,恢复复合阀配汽方式。(4)倒计时显示为零,阀序切换方框显示为顺序阀状态,操作完成,DEH画面中一次调频自动投入,再投入机组滑压、AGC和一次调频,检查机组各参数正常。

3.2 试验结果分析

1号机将复合阀配汽改进为顺序阀配汽,并进行了热力性能试验,试验结果如表1所示。

由表1可知:(1)300MW工况下,优化后发电煤耗下降1.78g/(kW・h),供电煤耗下降1.86g/(kW・h)。(2)400MW工况下,优化后发电煤耗下降1.57g/(kW・h),供电煤耗下降1.36g/(kW・h)。

3.3 存在的问题

3.3.1 汽轮机调节级超温。1号机在顺序阀下运行,特别是在升负荷过程中,调节级后蒸汽温度会短暂超过530℃,通过调阅调节级蒸汽温度超温曲线可以发现,超温往往发生在迅速升负荷过程中CV4开度达到40%以上时且CV2开度在20%以下时的阶段。由于调节级后蒸汽温度测点安装在CV2对应的喷嘴组动叶后,当CV2开度较小时,通过CV2的小股气流节流损失大,未膨胀降温,汽流温度较高,此时调节级温度仅反映了该股汽流的温度,并未反映出通过调节级后主流蒸汽的温度,此温度不能代表汽缸内壁和转子的金属温度。因此,1号机在顺序阀配汽方式下,加负荷过程超温只是表面现象,汽缸内壁和转子表面金属温度实际并未超温,在当前状态下,机组可连续运行。

3.3.2 汽轮机1、2号瓦温高。1号机在顺序阀下运行时,1、2号瓦温最高可达100℃。因机组在复合阀下运行时1、2号瓦温就已经偏高,约83℃左右,改进为顺序阀配汽后,汽机变为上进汽方式,转子增加了向下的受力,瓦温必然升高。当前1、2号瓦温虽然最高可达100℃,但瓦温一直维持稳定,距离报警值还有一定距离,且瓦温升高的原因比较明确,即新配汽方式改变转子受力,在此原因下瓦温不会突然升高。因此,当前1、2号瓦温高不影响机组连续运行。

4 结束语

(1)由各高压调节阀的流量特性曲线,在阀序优化和重叠度的基础上,并考虑机组振动等安全因素,提出优化后的配汽曲线。在不同工况下进行阀序切换试验,切换过程正常。试验完成后,机组正常运行投入顺序阀方式,可连续稳定运行。(2)将复合阀配汽改进为顺序阀配汽,可提高机组运行经济性:300MW工况下,优化后发电煤耗下降1.78g/(kW・h),供电煤耗下降1.86g/(kW・h);400MW工况下,优化后发电煤耗下降1.57g/(kW・h),供电煤耗下降1.36g/(kW・h)。虽然存在1、2号瓦温高和调节级超温问题,但不影响机组连续稳定运行,节能效果明显。

参考文献

[1]东方汽轮机(集团)股份有限公司.N600-24/566/566 600mw中间再热凝汽式汽轮机热力特性说明书[Z].2005,05.

[2]DL/T656-2006.火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程[S].