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用技术革新消除卧螺离心机配管中的不利因素

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摘要:卧式螺旋离心机主要应用于污水处理厂及一些化工厂的污水脱泥,经常被选用的是阿法拉伐卧螺离心机,如ALDECG2系列离心机,应用广泛效果好,但由于设备工作特性,使用几年后,启动时不能快速越过设备固有共振区。因此振动位移大时间长,过大的振动位移对工艺管道带来的影响较为不利。

关键词:卧螺离心机;开机振动;工艺配管;技术革新

中图分类号: C35 文献标识码: A

一、设备振动对配管的不良影响

自动化程度高的企业,污水脱泥工序后液相(澄清液)和固相(固料)要分别进入下道工艺设备,设备振动位移与工艺配管之间的矛盾显得比较突出。如下图中的卧螺离心机:

ALDECG2-100

此设备为G公司引进的丹麦产阿法拉伐卧式离心机,进料口和动力箱在固料出口一侧,该设备用于该厂污水处理的污水脱泥,设备及控制柜安装在第二层平台上,固相出口接入一层螺旋输送机,液体出口接入一层地沟。

该离心机已经投入使用多年,上图中柔性接头处不论使用定制的波形补偿器或用帆布、橡胶等材料制作的柔性接头,均不耐用,损坏后浆液喷洒在楼面上,管内的气体溢出,臭气四溢,还有轻微的腐蚀性,日积月累也对控制柜中精密电子元件造成损害。产生的维修成本已经累集成一个不容忽视的数字,引起了上级主管部门的注意,要求G公司彻底解决。

二、设备运转状况采集与分析

承接此任务后,我们对设备的运行情况进行跟踪监测,一段时间后得到了设备运行的实际资料,现将测得的工况参数整理如下:

1、平台层高3m,地沟深度1m,出液管采用φ219×6钢管,插入地沟深度0.5m,出口未设弯头。

2、设备液体出口距离接管法兰口高度1.13m,出液口尺寸:860×800/305×245;柔性连接尺寸:800×245 H=160;方变圆管尺寸:800×245/φ219 H=350;

3、设备启动时共振区时长2.7~3.2秒,出液口在(X,Y)平面振动位移最大32.6mm,Z向振动位移最大值10.4mm,平稳运行后测得振动5.3mm/s,状况良好;

4、设备启动后进料前会在出液口产生一个0.012Mpa的负压,进料后消除;澄清液从转鼓中滗出后靠重力流入出液管;固料出口运行一直正常,无须进行处理。

从上面的数据中可以分析出来,导致柔性接头损坏主要的原因是设备启动时的振动,因较大的振动位移周期性作用,导致了柔性接头因疲劳损坏,加上腐蚀、老化等原因,使得该处的连接寿命更短。我们要解决的问题就很明确了:

1、已经配置好的出液管不能受设备振动的影响,连接处经久耐用;

2、第二层平面上出液管不能有气体溢出;

3、因取样装置还起着观测澄清液的作用,阀门是处于常开状态,要有防止出液管内气体溢出的措施。

三、用小革新解决大难题

针对第一个问题,刚性连接不能用,事实证明了柔性接头在这里也是失败的。既不能刚性连接,又不能用柔性接头,经过研究论证,决定离心机与出液管之间采用承插连接,承插管与承插座之间留有有足够的空间,使设备的振动位移无法传递,以此解决振动影响和耐久问题。

对于第二个问题,用什么来防止气体溢出呢?填料就直接不予考虑了,用抽气机的话成本也太高了,气体密封,水封的效果自然是首选,这个问题也轻松解决了。

至于第三个问题,不大不小,解决起来却是有些棘手,振幅这么大,不适宜配透明管或设置观测孔,最后,我们选用了日常生活中的用品:存水弯,至此,所有的问题都解决了。

所有的因素综合考虑后,一个新的构件诞生了:带水封的承插接头,这只是个小革新,它是个兼有补偿、密封、取样、观测作用的管件套,能彻底消除设备与工艺管道连接之间的相互影响,是一个用生活用品解决工业难题的构件,命名为水封承插,构造示意见下图:

1、天圆地方;2、水封罩;3、水封座;4、承插座;5、变径管

(一)构件组成与说明

水封承插主要由图所示5大部分组成,取样与观测装置未特别标注,构件总尺寸1.12m,配以垫子后在1.13m,与设备原配管高度相吻合。

1、图中红色部分代表液体;天圆地方就采用原来所配的构件,取消软连接直接与卧螺机出液口用法兰连接,下方φ219×6短管保留长度L=180mm,插入承插座深度80mm;

2、短管上焊接水封罩,水封罩尺寸为:φ425×120(直径×高度),底板为δ=6mm钢板,壁板为δ=3mm钢板,水封罩插入水封座65mm,距离水封座底板20mm;

3、水封座焊接在承插座上,水封座尺寸为:φ525×90(直径×高度),底板为δ=6mm钢板,壁板为δ=3mm钢板,承插座上口比水封座上口高20mm,水封座内充水高度50mm左右;

4、承插座采用φ325×6钢管,配以冲压变径管(5号件)φ325/φ219过渡,与楼面配管法兰连接,承插座与固相出口旁通焊接连接;

5、取样与观测装置采用原配阀门和管道,出水管增加S型存水弯一个,接水口增加P型存水弯一个,出水管因和设备连接有振动,配以吊耳管夹,采用CO型花篮螺栓调节固定。

(二)可行性验证

1、启动振动影响消除验证

a)承插座与承插管:承插管外径为φ219,承插座管内径为φ313,承插管与承插座之间的间隙s=(φ313-φ219)/2=47mm,设备启动时(X,Y)面振动位移最大32.6mm,承插管振动位移达到最大时与承插座之间还有14mm的空间,不会引起碰撞,承插管插入承插座深度80mm,为此Z轴振动位移完全可以忽略不计;

b)水封罩与水封座:水封罩直径取φ425,水封座直径为φ519/φ325圆环,水封罩壁板与圆环内外壁距离分别为:s1=(φ519-φ425)/2=47,s1=(φ419-φ325)/2=47,设备启动时(X,Y)面振动位移最大32.6mm,不会发生碰撞,水封罩壁板距离水封座底板20mm,Z轴方向振动位移最大10.4mm,安全距离足够,,设备启动时振动影响被消除。

2、气体密封验证

K厂在日常使用ALDEC G2-100离心机时,处理量58m³/hr;进液含泥量3%,污泥回收率96%,处理后泥饼含水率62%,由此计算出每小时出液管负荷:流量Q=58-58×3%×97%56.33m³/hr=0.0156m³/s,φ219×6钢管内部通径φ207,通过面积S=(0.207/2)2×3.14=0.0336;流速V1=Q/S=0.0156/0.0336=0.464m/s,即只要满流状态下管道内液体流速达到0.464m/s,管内流量就与设备出液量相等;

实际工况下取重力加速度为常量g=9.8m/s2,天圆地方的圆口到地沟内出液管口距离为H=1.13-0.35+3+0.5=4.28m; 已知自由落体的速度为,

两边对时间积,

合并后得到,变形为,==0.935s;

抛开管道比阻和其他因素影响,=4.577m/s这里看出,管道内液体自重流速为上述实际流量计算值的9.864倍,管道内不会出现满流状态,澄清液就不可能溢出,也不会产生正压和负压,气体能被可靠的密封。

四、实际应用效果

可行性验证通过后,实际制作时做了以下改进:承插座φ3256管缩短50mm,变径管下方φ219管道加长到150mm,变径管与此短管改为法兰连接,使水封承插各部件装拆较方便。

第一台设备改造完成经过一段时间的生产检验后,事实证明使用承插水封对问题的解决较为彻底,G公司迅速进行了厂内其他同类设备的改造,并将改造技术资料上报,其上级主管部门对该成果检验后予以了认可,并在公司所属企业内推广使用。在这里要说明的是:水封座内的水不会被开机时的负压吸走,本文不再计算证明,而存水弯处的微量蒸发影响可以忽略不计。

水封承插单件制安装费用不到1200元,两人6小时可施工完成,成本约为一个定制波纹补偿器采购价的70%,符合经济性原则;水封承插的原理就是针对设备振动与管道连接之间的矛盾而产生的,可以用在液体、粉状、颗粒状物料的输送管道上,结构简单、制安方便、便于推广,符合实用性原则;水封承插基于设备运行状态和生产环境诞生,有客观的科学理论证,并且经过了实践的检验,符合科学性原则。

五、后记

至此,这次的问题圆满解决了。实例证明,小小的技术革新也是可以解决大难题的,但是也要注意,即使是小革新,也必须要遵循科学性、实用性、经济性三原则,例如存水弯处若彻底隔绝,成本增加,不符合经济性原则。所以新事物想取得最好的效果,要努力做好每个细节。