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混烧循环流化床锅炉炉内喷钙优化脱硫技术的开发和示范

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[摘 要]通过对混烧循环流化床锅炉炉内喷钙系统的优化改造,提高了输送系统的稳定性、可靠性,确保了混烧循环流化床锅炉排放烟气中SO2的达标排放,为类似燃用煤泥等低热值燃料的火力电厂寻找了一种可靠、低投入的脱硫方法。

[关键词]流化床;石灰石;SO2;脱硫;煤泥

中图分类号:X701.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)08-0045-01

一、概述

兖矿集团南屯电力分公司建设了总装机容量2×50MW两台220t/h循环流化床锅炉。锅炉在燃烧燃料的过程中释放出大量SO2,造成大气环境污染。随着我装机容量的递增,SO2的排放量也在不断增加,人们对环境质量的要求也日益增强。国家对电厂二氧化硫的排放限制也越来越严格,电厂必须对烟气中的二氧化硫脱除后才能排放。

湿法脱硫由于具有很高的脱硫效率而得到广泛应用,但是该方法的缺点是占用面积大、投资成本太高。新建的大型的电站锅炉一般采用湿法脱硫技术,但是对于中小型锅炉特别是已经建成的中小型锅炉,受到成本等因素的限制,一般采用干法或者半干法脱硫技术。对于以燃烧劣质燃料为主的坑口电厂流化床锅炉,如果采用湿法脱硫技术,由于成本太高,则不利于煤泥的资源化处理。

二、原脱硫系统存在的主要问题

脱硫工艺具体情况简要介绍如下:

电厂采用循环流化床锅炉掺烧石灰石的方法进行炉内脱硫,使用气力输送装置输送石灰石喷入炉膛。外购的石灰石粉采用封闭式罐车运送,通过罐车气力输送泵送入石灰石粉仓。石灰石下行通过缓冲仓、下进料仓,然后一分二分别通过炉前和炉后旋转给料阀,进入输送管道。电厂脱硫剂选用石灰石,石灰石执行如下标准,“煅烧前CaCO3含量不低于86.79%,煅烧后CaO含量不低于48.6%。颗粒度范围在100~300μm。” 根据化验结果,CaCO3含量平均达到约85.44%。

图1 脱硫系统的基本工艺

在实际运行过程中,存在的主要问题在于

1.小时浓度时有超标现象发生。2011年1~2月份,累计发生30次小时浓度超标。瞬时超标频繁,一旦地方环保部门检查时发生超标,将引起严重后果。造成原因为:石灰石输送系统故障、给煤系统断煤、负荷波动大等。

2.管道输送不畅。由于长距离输送流速降低,易发生管道堵塞。尤其是入炉管道,由于布置不理想,经常发生堵塞。一旦堵塞,需要长时间处理或检修期间处理,对脱硫影响较大。曾因堵塞问题多次发生超标情况。

3.石灰石设备及管道经过5年的运行,磨损情况严重,经常发生管道磨漏或旋转给料阀漏等情况,处理时造成厂内二次扬尘,而石灰石在厂区主道路处,对厂区环境影响较大。

4.现有控制系统无法记录历史数据,不符合地方环保部门要求。现有石灰石控制系统没有实现自动控制,不符合关于脱硫设施“三自动”的要求。而且调整时需要人为干预,容易因处理滞后造成超标。

三、改造方案实施

完善原#1和#2石灰石粉库和输送系统都用于#1锅炉脱硫:包括更换部分设备、管道和将自动控制引入锅炉DCS等;每个粉库下配一套出力为9t/h的石灰石输送系统;在#2锅炉旁新建1个容积250m3的石灰石粉库。在新建粉库下新建两套出力为9t/h的石灰石输送系统;

每套石灰石输送系统末端设置两个石灰石喷口,喷口布置在回料斜腿上,即每个回料斜腿设置一个石灰石喷口。石灰石与回料灰混合后进入炉膛。一般工况下,一套石灰石输送系统运行,另一套系统备用;特殊工况下以及为适应煤质变化,两套同时运行,满足炉内脱硫排放。

四、实施效果分析与总结

本项目的结论与总结体现在以下方面:

1)通过实施流化床炉内喷钙系统实现了流化床锅炉的达标脱硫。在炉内喷钙可以接受的情况下实现了二氧化硫排放满足环保要求,二氧化硫浓度排放浓度低于400mg/m3.通过改善锅炉燃烧条件和控制脱硫系统,二氧化硫排放可以降低到200mg/m3。

2)通过采用二氧化硫在线检测系统实现了二氧化硫的自动在线检测;通过将二氧化硫在线检测系统与DCS系统结合,实现了二氧化硫历史数据的自动保存;通过采用先进控制算法实现了脱硫系统的自动投运,实现了预期目标。

3)循环流化床锅炉是一种清洁燃煤锅炉,循环流化床锅炉最突出的特点是采用低温燃烧和循环燃烧技术,燃烧温度一般在850℃~950℃之间,由于采用低温燃烧和循环燃烧技术,循环流化床锅炉具有很大的优点‘’ (1)燃料适应性强,燃烧效率高。循环流化床中的燃料仅占床料的1%, -3%,不需要辅助燃料,因此可以按用各种劣质煤和其他可燃物,包括煤圩石、高硫煤、煤泥等。由于燃料在锅炉内进行多倍率循环燃烧,因此可以达到充分燃烧,燃烧效率高。(2)脱硫率高。可以采用炉内添加脱硫剂的方式在燃烧过程中除硫,理论上脱硫效率可达90%。(3)氮氧化物排放低。这是由于循环流化床锅炉采用的是低温燃烧,燃烧温度在850℃一950℃之间,这个燃烧温度下能有效抑制氮氧化物的生成。

基于流化床锅炉清洁燃烧以及低污染、低排放,可以燃烧劣质煤、煤泥等燃料,流化床锅炉具有无法替代的作用,在各领域特别是煤矿得到广泛应用。随着环保要求的日益提高,NOx排放和SO2排放的限制越来越严格,因此采用合适的脱硫措施,并保证系统的经济性非常重要。

与湿法脱硫系统相比,本脱硫方法的经济性主要在于湿法脱硫系统投资大、占地面积大、运行费用高。而炉内喷钙脱硫系统投资低、占地小,运行费用相对适中。本脱硫系统如果上湿法脱硫系统,投资金额在5500万元左右,投资巨大。由于本电厂燃用煤泥,具有废物利用的功能,其在发电效率方面低于电站锅炉,因此从投资回收等方面考虑,湿法脱硫系统投资太大、成本回收困难,不适合以燃烧煤泥为主中小型流化床锅炉。