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对吉林市三水厂扩建工程存在缺欠及解决对策的浅析

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1 水厂概况

吉林市水厂扩建工程投产于2006年末,总占地面积6.84公顷,扩建规模为20万m3/d,工程总投资2.7亿元,其中一期工程于2006年1月竣工投产,供水能力10万m3/d,同时原有的两套净化系统因产能低下而停止使用,工程采用了网格絮凝池、小间距斜板沉淀池、V型滤池等国内外先进的工艺和设备,自控系统采用了“SCADA”集散型控制系统,实现中控室、子站、现场三级控制。投产后主体工艺效果尚佳,为国内一流水厂。工艺流程如下:

加药

取水头取水泵房稳压井网格絮凝池

加氯

小间距斜板沉淀池V型滤池清水池送水泵房城市管网

2 工程存在缺欠解决对策

该工程投产后,经工程技术人员的全面系统测算和验收,工艺技术参数合理、先进,主体工艺良好,运行安全顺畅,但一些附属设备也存在一些不足和缺欠,有待改进和完善。

2.1 管式微涡混合器易堵塞

取水泵房旋转滤网网眼净尺寸为6.43mm×6.43mm ,而网格絮凝池前端管式微涡混合器内部的6片网眼间距为50mm网片经常被水草堵塞,进而影响正常配水,需定期清理,即使采用前加氯,失去活性的水草还是能在网片上积累,每月就要清理一次,并且只有在放空网格絮凝池内的水后,才能爬到管道里对管式微涡混合器内的网片进行清理,不但费事,还需要停水5小时左右。

解决对策:在稳压井溢流堰板上加装8组800mm×800mm网眼间距为8mm的白钢拦截格网,并将其安放在相应的工字钢滑道里,同时配有电动葫芦和检修平台。当格网上拦截较多水草时,可以在不停水的情况下,站在检修平台上,利用电动葫芦逐一吊起格网,清理干净后再放回滑道中。此法,可延长网片的清理时间至2个半月以上,提高工作效率200%,每年可为公司创收近50万元。

2.2 堰齿集水槽集水不均衡

小间距斜板沉淀池的20条可调节不锈钢堰齿集水槽收集沉后清水,由于是上向流,清水向上流动,沉泥向下滑落,造成前部5条堰齿集水槽的水流短流,水质不好。

解决对策:通过提高前部5条集水槽堰齿高度的方法(提高了3cm)解决了水流短流的问题。提高了沉后水质,减轻了滤池的负担,给滤池反冲洗耗水量、耗气量、单位电耗提供了降低的空间。

2.3 堰齿集水槽及滤池易滋生青苔

净水间内包括絮凝池,沉淀池,滤池,总平面尺寸为108×84米。考虑到采光问题,当时净水间顶部设置了采光天窗,8组384块玻璃,共653m2,但在采光的同时,阳光照射到沉淀池堰齿集水槽及滤池池壁上后,易滋生青苔。尤其是滤池池壁粘贴的白色瓷砖,有一点青苔,会使水的感观不佳,不利于文明生产,半个月就需要清刷一次。

解决对策:在采光天窗内侧粘贴深色贴膜或涂刷深色油漆进行遮阳,延缓乃至阻止青苔在堰齿集水槽及滤池池壁上滋生。

2.4 进一步掌握控制滤池的反冲洗效果的操作机能

滤池的自动反冲洗一般靠时间和阻塞值控制,但在实际工作中多以时间控制方式进行反冲洗,尽管水冲强度小,但因反冲洗历时为10min,在滤前水浊度低,滤料层比较干净时,会出现浪费能耗的现象;另外当滤料层截留杂物多,比较脏时,又会出现冲洗不彻底的现象。

解决对策:第二松花江,原水具有低温低浊的特点,常年80%以上时间内浑浊度小于20NTU,应根据季节及原水浊度等情况,实施人工调整自动化系统中滤池反冲洗部分的控制参数,如气洗、气水联合洗及水洗时间和反冲洗周期等,同时在反冲洗排水渠上设置浊度仪,监控反冲洗排水的浊度,在保证效果的前提下,适当减少反冲洗时间,实现节能降耗。同理,亦可通过测试数据延长沉淀池的排泥周期和减少每次排泥的历时,达到减排的目的。

2.5 储气罐容量偏小,空压机启动频繁

絮凝池、沉淀池排泥及滤池均采用了气动阀门,其中絮凝池设有DN200气动刀闸阀24个,沉淀池设有DN200气动刀闸阀36个,再加上8座滤池的32个气动阀门,仅靠2台空压机(1用1备)和1个0.6m3储气罐提供压缩空气,由于阀门多,气路长,难免有漏气等现象,加之储气罐容量偏小,造成空压机启动频繁,缩短了使用寿命,增加故障几率。

解决对策:增加储气罐容量,准备1台空压机,及时维修漏气管路,以确保安全生产。

2.6 加氯管线冬季易冰冻堵塞

为便于维护,加氯管线敷设在管沟中,冬季因停电等不可预见因素造成停止加氯10min左右,时常导致加氯管线冰冻堵塞,无法再进行正常加氯。

解决对策:在管沟内敷设2条供热管线(1来水1回水),将2条加氯管线(1用1备)与之用苯壳及玻璃丝布保温包在一起,冬季利用供热管线的温度,防止加氯管线冰冻堵塞,确保正常加氯。

2.7 在供水量未达满设计负荷(20万m3/d)时,氯气在清水池中停留时间长,氯耗高

一期工程的供水设计能力为10万m3/d,但清水池的容积已达二期工程要求(清水池容积为10000m3×2=20000m3),出现氯气在清水池中停留时间长,达4个小时,氯耗高的情况(高出40%),每年增加投氯的费用达4万多元。

解决对策:有两种办法,一是将投氯点移至清水池的后半部;二是降低清水池的工作深度。我们采用了第二种方法将清水池的工作水位调整到2.7m(设计为4.2m),达到了降低氯耗的目的,又保证了彻底消毒的要求。

3 结语

经过四年多的运行,吉林市三水厂扩建工程总体上达到了设计要求,在工艺水平及自动化控制等方面位居国内先进行列,运行稳定,水质优良,节能降耗效果明显,但也存在一些问题与不足,经采取一系列改进措施后,取得了明显成效,值得建筑领域及公用事业类似工程借鉴。

作者简介:

刘凤禹:吉林市城市公交集团有限公司 物业部,水暖助理工程师,1993年毕业于吉林省城市建设学校给水与排水专业,实践经验丰富,业务纯熟。