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三氯化磷装置的自动化控制应用

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中图分类号:TP 文献标识码:A 文章编号:1007-0745(2013)09-0348-01

摘要:本文简述了三氯化磷工艺,重点介绍Plant Scape Vista/HC900控制系统的特点和在三氯化磷装置中的逻辑应用和组态方案。

关键词:三氯化磷 Plant Scape Vista/HC900 逻辑控制

一、工艺流程简述

我公司三氯化磷项目是为平衡氯气新上的工程项目。其利用低压蒸汽作为热源,采用盘管式熔磷高位槽,调整蒸汽加入量加入热水,溶化桶装黄磷,进入计量槽;三氯化磷母液自母液槽加入氯化釜,液位达到50%后,通入蒸汽加热三氯化磷到70-95度,自黄磷计量槽向氯化釜加入底磷500KG,根据黄磷加入量控制氯气流量进入氯化釜内进行反应,反应温度在95度内。通过观察回流视镜,确认已经建立正常回流,三氯化磷为无色透明,则采出合格的三氯化磷去成品槽。

三氯化磷属于剧毒化学品,生产的连续性很强,塔式设备较多,而且各个参数之间关联较严重,这就要求在生产过程中加强控制,确保稳定运行。

二、Plant Scape Vista/HC900系统的应用

1、Plant Scape Vista/HC900系统概述

PlantScape Vista/HC900 分散控制系统是Honeywell 公司推出的面向中小型过程应用和设备集成控制的开放型控制系统。该系统由先进集成控制器HC900和采用开放的以太网络互联的工程师站/操作员站组成,并真正满足工业行业所有从简单到复杂的各种控制应用要求。它基于过程数据采集、混合模拟量和开关量过程控制和批量处理、时序控制等应用要求,并采用功能模块化的组态工具HC Designer。PlantScape Vista/HC900 能满足各种设备过程自动化控制应用要求,是应用灵活,使用可靠的中小型集散控制系统,也是目前市场上用来替代所有PLC 可编程逻辑控制器和各种设备过程控制系统的最理想的解决方案。

该解决方案采用HC900 集成控制器C70R型号,保证了系统的稳定性;采用Microsoft Windows 7 服务器\\客户机系统结构,集成高可靠性的控制单元HC900,并采用先进的工程组态工具HC Designer 和开放通信网络Modbus TCP以太网络;在工程师站上的HC900 控制组态工具可对多个集成控制器进行组态的上载/下装,故障诊断,过程监控或在线PlantScape Vista/HC900 集散控制系统修改组态。该控制系统为用户构筑了一个网络化的过程控制与管理的平台,大大提升了系统的整体性能。

三氯化磷工程于2011年动工,共有八个氯化釜装置,根据工艺系统的要求,把整个系统分为2个部分,1-4号釜和5-8号釜。整个系统操作层的操作总线为双以太网,操作层设置一对冗余的服务器和一台操作站,后台软件采用Plant Scape Vista过程操作软件。数据高数公路有2台交换机。现场数据采集和过程控制由控制处理器C70R和过程I\\O两部分来完成,控制处理器与I\\O扩展箱采用Modebus TCP/IP通信协议。综合控制系统图见图1。

2、三氯化磷控制应用

整个系统连锁停车控制;我们以1-4号釜为例,当循环水压力低于0.04PA和进入稳压罐氯气压力低于0.05MPA时,将连锁触发1-4号釜熔磷计量槽磷液出口阀和出水阀关闭,系统停车。如图2.

图2整个系统连锁停车逻辑图

操作画面作了循环水压力和进稳压罐氯气压力联锁投切开关按扭,当联锁投入时,开关颜色为绿色。

单釜连锁停车逻辑控制:单套氯化釜压力高于50KPA、温度高于100度和熔磷计量槽液位低于500MM联锁(LS1)关闭熔磷计量槽磷液出口阀(HV10102A)和打开熔磷计量槽水出口阀(HV10103A);熔磷计量槽液位高于2800MM(RLJLCYWG1),联锁关停所有打磷泵、关闭熔磷计量槽磷液进口阀(HV10101A)、出口阀(HV10101A)和熔磷计量槽水出口阀(HV10103A)。任何一种情况出现单套生产装置停车。如图3:

图3 单釜压力、温度、液位逻辑图

操作画面上超压联锁信号、超温联锁信号和熔磷计量槽液位高、低联锁信号做成投切按扭,当联锁投入时,按扭颜色为绿色,此时,任何一个工艺联锁值达到联锁值时,将触发联锁,单套生产系统停车。

三、结束语

经过两个月的安装调试,于2012年5月投运以来,整个系统安全可靠运行,人机界面美观实用,操作直观简便,对系统中故障能及时、准确、可靠的进行报警。该系统设提高了生产自动化水平,降低了劳动强度,也保证了生产的连续性和物料的平衡。