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管理创新推进进口设备备件国产化进程

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摘要:为应对国际金融危机带来的严峻挑战,某公司依靠管理创新,深入实践科学发展观,通过自主攻关和寻找国内合作企业联合攻关,引进、消化、吸收等方式,推进进口设备国产化进程和“三新技术”的推广应用步伐,提高了进口设备备件供应的保障性和经济效益,保证了系统设备的稳定运行。

关键词:国产化;三新技术;消化吸收

前 言

为应对国际金融危机带来的严峻挑战,某公司紧紧围绕生产经营目标,将进口设备国产化工作纳入设备管理的重要议事日程,将成本控制融入到生产经营过程中,以“科学支出、杜绝浪费”为主题,大力开展“节能降耗、增收节支”活动,深入实践科学发展观。通过自行攻关和联合攻关,寻找国内合作企业,技术引进、消化、吸收、实物测绘等方式,成功实现了一批进口设备备件的国产化工作,不仅节约了大量备件费用,同时有效保证了生产系统的稳定运行,提高了工艺装备技术水平,取得了显著的技术经济效益。

1、进口设备备件国产化工作的重要性和现实意义

随着合成熔炼系统和富氧顶吹熔炼系统项目的建成,项目配套的进口设备资产逐年增加。进口设备虽然有着运行稳定、自动化程度高,维护量小的优势,但也存在着备件采购周期长、独家垄断,价格昂贵,供货不及时,影响生产运行等问题。所以,实施进口设备备件国产化工作,对于提高备件供应的保障性和降低备件成本费用,提升装备技术水平,增强企业竞争力和发展后劲等方面具有极其重要的现实意义。推进进口设备备件国产化进程,是落实科学发展观的根本要求,必须摆在企业管理工作的突出位置抓紧抓实。

2、管理创新推进进口设备备件国产化进程

创新是现代企业充满活力的源泉,是企业获得持久竞争优势的基本驱动力。随着经济全球化的不断深化,知识的快速更新,技术的飞速发展,使产品的开发周期和生命周期越来越短,这就驱使企业要不断地进行管理创新,以适应不断变化的竞争环境。管理创新首先是观念的创新,要树立“以人为本”的管理理念,尊重人的个性和创造性思维,建立和谐的人际关系,激励人的积极性,促使其创造性的有效发挥。在知识经济和战略竞争时代,人才起着空前重要的作用,得人才者得天下,企业之间的竞争其实就是人才的竞争,企业不仅要营造良好的文化氛围来吸引人才,运用人才,同时还要加强和完善人才培训机制,保证人才可持续发展;其次是搭建企业管理技术信息传递和交流沟通的共享平台;再次是宏扬求真务实的工作精神,一切从实际出发,循序渐进,切忌形式主义;最后是开展群众性的技术进步和科技创新活动,把员工的积极性调动到自主选题攻关和联合攻关活动中来。以观念创新提升管理创新,以管理创新保障技术创新,推进了进口设备备件国产化进程。

2.1 动力氧气输送系统

该系统进口设备较多,年进口备件费用达820万元,工程技术人员对每台进口设备,详细梳理,列出备件明细进行技术论证,结合每台设备的工况条件并加以改进,通过广泛信息收集和技术交流,与国内厂家联合攻关,完成了英格索兰空压机汽水分离器的国产化工作,国产化后的汽水分离器,丝经由0.15mm提高到0.3mm,材质由普通的不锈钢更换为316L不锈钢,耐腐蚀性明显提高,而国产价格一、二、三级分别为3828元、2523元和2715元,仅为进口价格的三分之一。

特别是针对14000NM3/h制氧机组主空压机(VK50-3)油冷却器、各级气体冷却器芯子、捕雾器以及汽水分离器,国产化的性能和使用寿命都已完全替代了进口备件,若从原厂家进口空压机一、二级冷却器费用至少在300万元以上,弹性密封费用40万元以上(空压机由德国西门子公司生产,原值1490万元)。经过对该备件的国产化,空压机一、二级冷却器以及一、二级捕雾器的价格分别为661200元、774300元和39150元、30450元,整套费用为150万元,仅为进口价格的一半。不锈钢弹性密封国产化价格为86826元,仅为进口价格的五分之一,安装使用良好,完全达到进口备件技术要求。

150M3英格索兰离心式压缩机共7台,由于特殊的现场环境,在长期的运行过程中,发现该设备的气体冷却器耐腐蚀性差,使用寿命短,运行一年气体冷却器就已腐蚀结垢。尤其是第三级冷却器更为严重,每台设备每年需要更换三级冷却器1台,每二年需要更换二级冷却器1台,每三年需要更换一级冷却器1台。英格索兰空压机气体冷却器芯子的国产化改造,价格仅为进口价格的1/3~1/2,(进口价格:一、二、三级分别为119709.48元,99418.50元,71900.50元。国产价格:一、二、三级分别为45900元,36600元,32500元),一套设备就可节约备件费用18万元。

2.2合成熔炼系统

合成熔炼系统配套的余热锅炉系统为德国欧萨斯设计供应。由于工况条件恶劣,1#刮板机刮板链条长期处于300~400℃高温的烟灰中运行,进口刮板价格高达每米565欧元,经过对现场工况的分析,并与国内知名企业结合,刮板链条材质采用35CrMo生产,经国产化后刮板每米造价仅为2630元,一条刮板链条(长70米)可节约20多万元,国产备件完全满足现场生产的需要。

合成熔炼双十六模圆盘浇铸机,由奥托昆普公司引进。在长期运行中发现,该设备喷模系统故障较高,喷模系统的喷模泵每年要消耗25台左右,气动阀每年要消耗30个,阳极板冷却机构、提升机构、取板夹持、取板大臂等机构每年备件费用在150万元以上。由于进口备件费用昂贵,供货周期长,不仅影响设备的运行和维护,而且影响到系统的正常生产。经多方了解和咨询,得知国内企业能够生产与奥托昆普产品性能、型号接近的产品,积极配合国内厂商对易耗件和故障频发备件进行实物测绘,首先进行了3#圆盘的国产化改造,年节约备件费用50多万元。

2.3 富氧顶吹熔炼系统

富氧顶吹熔炼喷枪是澳大利亚Ausmelt公司设计的专利产品,是顶吹炉熔炼工艺的核心技术,由于喷枪头部处于高温熔池中,从试生产情况来看,喷枪烧损严重,使用寿命短。经组织工程技术人员对喷枪存在的问题进行研究后提出了改造方案,将喷枪头部混风室的长度由原来的400mm增加到800mm,套筒风管外径由原来的φ550mm增加到φ570mm,增加了套筒风的流量,在距离套筒风管出口150mm的位置加一个外径为600mm,内径为500mm的挡风板,提高了喷枪头部的冷却效果;经过与机械制造公司的多次技术结合,现场测绘,成功对富氧顶吹熔炼炉喷枪进行了国产化改造,国产化后的燃煤喷枪由进口的每支100万元降至60万元/支,同时喷枪的使用寿命大大延长,由原来的每只枪使用寿命6~8小时,提高至目前的48~72小时,不仅降低了检修工作量,节约了维护费用,更重要的是提高了富氧顶吹熔炼系统的生产作业率,创造了可观的经济效益。

3、三新技术的推广应用成效显著

在实施进口设备国产化的同时,大力开展三新技术的推广应用。一期铜熔炼系统四台阳极炉,浇铸铜模时经常发生耳朵断裂造成整个母模底板报废。通过技术引进将母模改为活耳结构,当母模耳朵出现断裂后随时更换,底板还可以继续使用,延长了母模底板的使用寿命,同时底板的质量也有了很大提高,继而推广应用到自热炉系统,一期系统母模底板浇铸铜模由原来的25块提高到40块左右,自热熔炼系统母模底板浇铸铜模由原来的38块提高到60块左右,两系统年可节约费用约为100万元。

4、结语

进口设备国产化是企业设备管理工作的重要组成部分,也是一项长期而艰巨的工作,经过几年的深入实践,不仅节约了备件费用,确保了进口设备备件的及时供应,保证了生产经营的稳定运行,提高了装备技术水平和市场竞争能力,取得了良好的经济效益,积累了丰富的成功经验。要进一步解放思想,更新观念,本着走出去、引进来的总体思路,加强管理,细化考核,深入推进进口设备备件国产化工作,不断提升装备技术水平和市场竞争能力。■