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北三西水驱断层区挖潜效果分析

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[摘 要]北三西水驱区域断层较多,共发育大小断层11条,均属于正断层,受断层影响,造成局部注采不完善,在断层中间区域及注采不完善井区形成富集剩余油。井震结合后,对该区域的断层进行重新再认识,与原认识断层相比,走向和倾向基本一致,但在组合关系及延伸长度方面变化较大,断层更为破碎,增加和完全核销的断层多为小断层。断层的重新解释,为油水井的调整和措施挖潜以及注采系统调整提供了更为合理的依据。

[关键词]断层 地层压力 注采系统调整 措施挖潜

中图分类号:TE357.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)15-0299-01

1北三西水驱断层区基本概况

北三西水驱断层区主要集中在北三西西南部,断层区共发育大小断层11条,区内注采不完善,共有水井11口,油井49口,2010年12月,水井日配注水量为1015m3/d,日实注为815 m3/d。油井开井36口,日产液695.2t/d,日产油89.1t/d,含水为87.2%。平均单井日产液19.3t/d,日产油2.5t/d。断层区累计产油293.63×104t。流压为3.93MPa,液面469m,地层压力9.35MPa,总压差-1.77MPa。

2 断层区开发存在的主要问题及潜力分析

2.1 断层区注采不完善,水驱控制程度低

断层区区域内共有油井49口,水井11口,油水井数比为4.45,水井负担重,一注一采或有采无注现象严重,以采油井为主,注采不完善。单位砂岩厚度累积产油量比同期投产的其它井低。北三西水驱控制程度为91.1%,多向连通比例为39.2%,而断层区水驱控制程度只有81.4%,且单、双方向连通比例较高,达到59.3%,多向连通比例只有22.1%。

2.2 断层区地层压力低,水井调整余地小

2010年12月,断层区地层压力为9.05MPa,总压差-1.77MPa,而全区地层压力为10.0MPa,总压差-1.33MPa。地层压力低于全区0.95MPa,断层区流压3.93 MPa,全区流压为4.76MPa,低于全区0.83MPa。而受断层影响,水井调整余地小。

2.3 断层区内剩余油富集,挖潜难度大

共发育大小断层11条,均属于正断层,受断层影响,造成局部注采不完善,在断层中间区域及注采不完善井区形成富集剩余油。断层的核销与破碎在一定程度上改善了注采关系,通过对水井的调整能够有效的改善油井的开发效果。另外,由于断层附近不能对油井进行压裂改造,断层核销之后,使部分油井有了进行压裂改造的潜力。

井震结合后,重新认识的断层与原认识断层相比,走向和倾向基本一致,但在组合关系及延伸长度方面变化较大,断层更为破碎,增加和完全核销的断层多为小断层。尤其是原来的55号断层变化较大,由原来的一条大断层变为两条不相连的小断层,原断层中间部位核销。断层的重新解释,为油水井的调整和措施挖潜提供了更为合理的依据。

3 断层区综合调整方法及效果分析

3.1 完善注采系统调整,提高水驱控制程度

根据井震结合研究成果,断层区内55#断层中部消失,78#断层首部消失,结合北三西油层发育特点及开采现状,通过补钻新井和转注部分井点完善各套层系注采关系,2013年调整后断层区共新钻井14口(注入井1口,采油井13口,其中1口采油井转大修),转注3口。调整后,断层区的油井增加到62口,水井井数增加到15口,油水井比例由4.45下降到4.13,水驱控制程度由81.7%增加到89.5%,提高了8.1个百分点,多向连通比例由22.1%增加到30.4%,提高了8.3个百分点。断层区井全井射开16.9个层,砂岩厚度23.3m,有效厚度14.0m,地层系数4.263μm2・m,投产初期设计日产液53t/d,日产油3.1t/d,含水94.02%,实际日产液45.6t/d,日产油5.1t/d,含水88.96%。

SI3小层水井北2-21-426井原沉积相带图中发育坨状砂沉积,油井北2-21-427井发育席状砂沉积,新沉积相带图中,北2-21-426井发育在河道中,北2-21-427井发育主体席状砂沉积。从前后的对比中可以发现,新沉积相带图显示油水井中间间隔表外储层,油水井的连通状况变差。

SI4+5小层水井北2-21-426井原沉积相带图中发育席状砂沉积,油井北2-21-427井发育非主体席状砂沉积,新沉积相带图中,北2-21-426井发育在河道边部,北2-21-427井发育主体席状砂沉积。从前后的对比中可以发现,油水井的连通状况变好。

结合断层和沉积相带图的新成果,决定对北2-21-426井进行细分调整,改善连通较差的层段的吸水能力,将原来的SI1~SI4+5(3)层段细分为SI1~SI3(3)、SI4+5(1)~SI4+5(3)两个层段,层段配注由10m3提高到40m3。细分后SI1~SI3(3)层段配注20 m3,实注20 m3;SI4+5(1)~SI4+5(3) 层段配注20 m3,实注20 m3全井配注30 m3提到70 m3,调整后油井北2-21-427井日产液增加3t,日产油增加0.5t,含水下降0.51个百分点。

另一方面,从北2-21-427井的连续几年的压力资料看,该井的地层压力是上升的,从2010年10月22日的9.53MPa上升到2011年5月20日的11.29MPa。在没有注入井的情况下,压力是逐渐恢复的,分析认为该井有能量补给,周围存在着来水方向。从水井的分布情况看,该井周围存在两口注水井,分别是北2-21-426井和北2-21-428井,该井压力上升期间两口注水井中只有北2-21-426井注入情况发生了变化,该井2010年12月吸水变差,2011年3月酸化后完成配注30m3,从以上分析中可以得出,水井北2-21-426井与油井是连通的,这与精细地质研究的新成果是吻合的,即油水井之间的断层是不存在的。

断层重新解释后,共对两口井进行了细分调整,对1口井进行了重组,另外对5口井进行了偏调,共上调水量85m3/d。2013年9月断层区水井日配注水量为1100m3/d,日实注为985m3/d。油井开井41口,日产液695.2t/d,日产油89.1t/d,含水为87.2%。平均单井日产液21.6t/d,日产油2.8t/d,流压为4.23MPa,液面437m,地层压力10.43MPa,总压差-0.86MPa。

3.2 断层区剩余油挖潜措施

在断层区,可采用深穿透补孔进行挖潜。深穿透补孔是利用高压射流的水力破岩作用,在油层中不同方向上定向钻长度达100m的孔眼,油水井对应实施深穿透射孔,增加原井眼的泄流半径,改善油水井连通状况,达到挖潜剩余油的目的。

4 几点认识

1、断层重新认识后,断层区的注采关系得到改善,原来不能进行调整的井有了调整余地。

2、新技术、新工艺的应用,对断层区内改善开发效果、提高措施增油提供了新的支撑。