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不同煮茧工艺对茧丝质量指标影响的比较分析

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摘要:影响生丝质量的主要指标是洁净和限度偏差,不同煮茧工艺对蚕茧的解舒率和洁净指标影响很大。本文通过对煮茧机的改造和煮茧工艺的改进,提高了蚕茧的解舒率和洁净指标。

关键词:生丝;煮茧工艺;解舒率;洁净

1 现行煮茧方法的现状

目前国内缫丝生产企业基本采用真空渗透法煮茧,但一些企业用长笼煮茧机生产时不按规定操作,影响了解舒率的提高。总结起来主要有以下几个方面的问题:(1)茧子经过真空浸透后直接用于缫丝,没有经过高温煮茧,丝胶没有充分膨润。(2)茧子虽然经过蒸煮,但蒸煮时间不够,中、内层达不到适熟程度,影响茧丝顺序离解。(3)茧子在高温水中的调整时间不够,茧子各层煮熟程度不均一。(4)茧子在茧笼的状态也是影响茧子煮熟程度不均一的原因之一。

2 试验方案

本文分别用不同煮茧方法和工艺技术要求煮茧。并按照企业标准和GB/T 9111―2006《桑蚕干茧试验方法》标准要求对企业试验样茧进行检验,检测结果与企业检测结果进行比较分析不同煮茧工艺对蚕茧解舒率、洁净等质量指标的影响程度。

2.1 缫丝生产企业所用煮茧工艺(方法1)

(1) 流程:机外渗透煮茧机内煮茧(蒸煮)调整部调整茧子煮熟程度出茧。

(2)参数:煮茧机一周回转时间:10min;蒸汽温度:(99±1)℃;煮茧时间:约100s;调整部温度:约75℃;茧子高温煮茧时间:约100s。

2.2 煮茧试验机使用的煮茧工艺(方法2)

(1)流程:机内浸透煮茧(蒸煮)水煮降温调整出茧。

(2)参数:蒸汽温度:(99±1)℃;煮茧时间:60s;吸水后水煮温度:(99±1)℃;煮茧时间:220s;茧子高温煮茧时间:约280s。

2.3 煮茧试验机使用的煮茧工艺(方法3)

(1) 流程:机内浸透水煮降温调整出茧。

(2) 参数:水煮温度:(99±1)℃;煮茧时间:480s;茧子高温煮茧时间:约480s。

2.4 煮茧试验机使用的煮茧工艺(方法4)

(1) 流程:机内浸透水煮降温调整出茧。

(2) 参数:水煮温度:(90±1)℃;煮茧时间:840s;茧子高温煮茧时间约:840s。

3 试验结果

3.1 丝胶溶失率工艺试验

把一绞生丝和干茧切剖后的茧层样品放置在温度(20±2)℃、相对湿度(65±4)%的恒温恒湿间平恒24小时,在生丝样品中称取试验用样品12份(基本等量),茧层样品等粒等量12份,每份样品重量为煮前重量。每份样品在不同的浸泡时间和水温中进行试验,试验后样品经自然凉干,再放进烘箱烘至干重,样品干重乘以1.11得出的重量为煮后重量。

丝胶在不同温度水中、不同浸泡时间的溶失率调查见表1和表2。

3.2 解舒率、万米吊糙项目试验

解舒率、万米吊糙项目比对试验结果见表3~表7。

3.2.1 不同试验人员的检测数据比对试验

样品为两区,每区400粒(等粒等量),一区样品在缫丝生产企业以方法1煮茧后进行试验,另一区在实验室以方法2煮茧后进行试验。

3.2.2 同一试验人员的检测数据比对试验

样品为两区,每区400粒(等粒等量),一区样品在缫丝生产企业以方法1煮茧后进行试验,另一区在实验室以方法2煮茧后送到缫丝生产企业进行试验,两区样品试验员为同一人。

3.2.3 试验方法2与试验方法3比对试验

样品为两区,每区400粒(等粒等量),为中纤局提供的标准样品,每区分别以方法2和方法3进行煮茧,试验方法2检测数据与标准样茧的标准值相符,因此作为标准值。

3.2.4 试验方法2与试验方法3比对试验

样品为两区,每区400粒(等粒等量),为广西本地蚕茧,每区分别以方法2和方法3进行煮茧。

3.2.5 试验方法3与试验方法4比对试验

样品为一区400粒,为中纤局提供的标准样品,以方法4进行煮茧。

3.3 清洁、洁净项目试验

清洁、洁净项目比对试验结果见表8和表9。

4 结果分析

4.1 生丝在温度90℃水中浸泡23分钟状态下,丝胶溶失率仅为1%,因为在生丝的生产过程中,蚕茧在真空浸透、煮茧、索理等工序把茧丝中易溶性丝胶溶失一部分,并且经过丝鞘的挤压作用,茧丝间抱合力增大,接触水的面积减少。

4.2 蚕茧在温度90℃水中浸泡23分钟状态下,丝胶溶失率为3.1%,如果浸泡时间与企业煮茧时间比较在8分钟状态下,丝胶溶失率仅为2.34%。因此,不经过高温煮茧,茧层丝胶没有得到充分膨润和适当溶解,影响到茧丝的顺序离解,解舒率降低,清洁、洁净成绩下降。

4.3 实验室所用的煮茧试验机比生产企业的煮茧机煮茧效果要好,主要是蚕茧在试验机内丝胶得到充分的膨润和适当溶解,特别是在高温水煮过程中,茧层各部位都接触到高温水,使茧层达到均一煮熟程度,有利于解舒率的提高。

4.4 试验方法2和试验方法3要优于试验方法1,试验方法4达不到工艺效果。

4.5 试验方法3与试验方法2相比较,在解舒率和万米吊糙项目上,检测结果相差不大,基本在误差范围之内;试验方法3的洁净成绩好于试验方法2,试验方法2洁净成绩偏低,与试验方法3差别越大;试验方法3没有高温蒸煮这一环节,可以节省蒸汽,达到降耗的效果。

5 结论

5.1 水煮煮茧工艺(真空浸透、水煮、降温调整、出茧,煮茧),与常规工艺相比,取消了蒸汽蒸煮工序,改用高温水煮煮茧工序,能使解舒率提高7%~8%左右,缫折降低2.5公斤左右,洁净成绩约提高0.5分。

5.2 企业所用煮茧工艺存在煮茧过程中煮茧温度和煮茧时间都不足,蚕茧达不到均一适熟程度,丝胶没有充分膨润,使茧丝没有得到顺序离解,影响解舒率。

5.3 建议缫丝企业采用水煮煮茧工艺以提高茧丝质量。

(作者单位:广西产品质量监督检验研究院)