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高炉炉身喷涂后炉况恢复实践

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摘 要:针对高炉炉身喷涂后,炉况恢复进程缓慢,烧损风口大套11个,分析其中原因,并提出避免的措施。

关键词:高炉 喷涂 烧大套 炉况恢复

中图分类号:TF544 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)07(a)-0089-02

不锈钢3#高炉为550 m3级高炉,14个风口,一个出铁口,于2005年8月25日开炉投产,进入2010年,高炉炉役进入中后期,炉身区域侵蚀严重,冷却设备烧损频繁,给高炉炉况稳定及安全生产都带来了不利影响。在此情况下,采用喷涂技术对炉身进行喷涂造衬,既能很好的解决上述问题,又能缩短休风时间,尽快恢复生产。

1 降料面休风喷涂

高炉于2010年12月25日6:56降料面后休风,实测料面16.6 m,料面降至炉腹2.3 m处(大约风口上沿1 m)(表1)。

料线满足对高炉炉腰以上进行喷涂的需要,开始喷涂,喷涂前,对炉墙进行了清洗,喷涂结束后,因时间较紧,对料面反弹料进行了部分清理。

2 炉况恢复过程

2010年12月29日12:40开1#,2#,13#,14#风口送风,18:50引煤气,20:43发现1#风口中套漏水,于铁后21:45休风更换。30日0:52开4个风口送风,于5:10,7:00分别捅开12#,3#风口,11:40发现12#风口大套断水,于14:47休风更换。于31日7:22送风,开1,14# 2个风口,10:45分1#风口大套烧穿紧急休风更换,休风历时26小时33分钟。

因这两次休风时间长,使本已脆弱的炉缸状态进一步恶化,决定按炉缸冻结处理,送风前烧通1,14#风口与铁口的通道。2011年1月1日,1#风口大套更换完毕于13:18送风,开1,14#风口,20:18捅开13#风口,出一次铁后,21:39分13#风口烧穿紧急休风,休风后发现13#风口大套,中套漏。2日,13#风口大套更换完毕于21:01送风,开1,14#风口。4日1:40捅开2#风口,出一次铁后,3:45发现2#风口大套漏,减水继续生产,14:28休风更换2#风口大套。6日2:33开1,14#风口送风,16:18~16:27休风捅开2#风口。7日18:42捅开13#风口,20:50开3#风口。8日9:40开12#风口,11:01开4#风口,现开1,2,3,4,12,13,14#风口,因渣铁流动性差,第25583次铁改走干渣,22:30,11#风口吹开一半,23:23分11#风口烧穿休风,经确认,11#大中小套均已烧坏。9日全天休风更换11#风口大套。10日8:40送风,开1,14#风口。12日0:26~1:25休风捅烧13#风口,8:16发现13#小套漏水,9:35~10:42休风更换13#小套,18:07,13#风口大套烧穿紧急休风。13日13#大套处理好于10:45送风,开1,14#风口,16:11~18:44休风捅烧2#风口。14日0:24~4:12休风捅烧13#风口,现开1,2,13,14#风口,16日11:51捅开12#风口,12:55捅开3#风口,20:30发现3#小套漏,20:54休风。17日0:20开1,2,3,12,13,14#风口送风,2:25捅开4#风口,2:57发现4#小套,3#大套漏水,3:46休风更换。18日20:20捅开12#风口,23:02分12#风口大套烧穿,23:59休风处理。19日13:48开1,2,3,12,13,14#风口送风,出两次铁,堵口后25分钟,16:09 12#风口大套烧穿,16:30休风处理。

1月20日6:36送风,开1,2,13,14#风口。22日18:55捅开3#风口,20:19 3#风口大套烧出,21:17休风处理。3日12:00 3#大套装好,大套下部与前沿垫沟料,于14:32开1,2,3,13,14#风口送风,18:36发现3#风口冒火,19:39休风,风口拉下发现3#大套下沿烧坏,21:42送风,开1#,2#,13#,14#风口,23:42捅开3#风口。24日,风压不大于150 kPa控制,风量600 m3/min左右,出铁物理热逐步充足,流动性较好,炉温7.0%以上,碱度1.25左右,焦比由820降至800 kg/TFe,风温按950 ℃控制,出铁间隔按50分钟组织,铁量15~20t左右。25日风压不大于155 kPa控制,风量630 m3/min左右,风温1000 ℃~1050 ℃,实际焦比791 kg/tFe,全天炉温5.5%~6.5%左右,锰0.8%以上。渣铁物理热充沛,说明炉缸有了一定的蓄热能力,炉缸的工作状态明显改善。

1月26日,实际焦比840 kg/tFe,12:58~18:03休风烧4#,12#风口,12#风口基本由焦炭填充,4#风口较差,送风开1,2,3,12,13,14#风口,22:04~22:38,发现2#小套漏水,休风更换。27日,10:20捅开4#风口,风量840 m3/min,风压180 kPa,全天炉温上行较快,由3.0%上升到5.5%,四点班控制风温960 ℃,铁间50 min,铁量30~40 t。 28日,8:06休风捅烧5#,11#风口,12:36开1,2,3,4,11,12,13,14#8个风口送风, 14:10发现13#风口小套漏水,14:58~ 15:36休风更换。风量1000 m3/min,风压200 kPa,压差120 kPa左右。富氧1300 m3/h,富氧率1.7%左右,23:00矿批扩至13.5 t。

1月29日,7:13捅开5#风口(现9个风口),8:20 5#风口烧出,放风至风压73 kPa,风量500 m3/min,打水,控制住后,风量逐步加至1000 m3/min,风压195 kPa。四点班矿批扩至14 t。全天炉温4.8%左右。30日,6:23,5#风口大套再次烧穿,7:00休风更换,18:29开1,3,4,5,6,10,11,12,14#风口送风。焦比由693降至667 kg/TFe。31日,0:10捅13#风口,1:10捅2#风口,2:00焦比降至560 kg/TFe,矿批扩至16 t,7:00喷煤,喷煤后燃料比控制在600 kg/TFe左右。炉温由 3.5%降至2.5%。11:00焦比降至530 kg/TFe。风量1350 m3/min,风压235 kPa,16:00焦比降至500 kg/TFe,燃料比控制在580 kg/TFe左右,炉温从3.0%下降到1.5%。

2月1日,9:36~10:58休风捅烧9#风口,现堵3#,12#,7#,8#风口,白班取消硅石,13:30捅开3#风口,15:20捅开12#风口。送风风口达到12个。炉温降到1.0%以下,中班降焦比到450 kg/tFe。2日,开7#风口,风量加到1610 m3/min。中班进一步降焦比到430 kg/tFe,扩矿批到17.2 t,炉温降到0.6%~0.8%。3日8:17捅开8#风口,风量加到1700 m3/min以上。至此14个风口全开,风量达到全风水平。白班矿批扩到17.5 t,焦比420 kg/tFe,炉温按0.45%~0.65%控制。炉况恢复正常。

从2010年12月29日12:40喷涂后送风至2011年2月3日8:17 14个风口全开,风量达到正常水平,历时35天19小时37分钟,共烧坏风口大套11个,中套3个,小套6个,其它物料原燃料消耗更大,损失惨重,教训深刻。

3 经验教训

此次喷涂使用的喷涂介质是水,在喷涂过程中有大量水进入炉缸,造成风口与铁口之间结壳。以后喷涂时使用树脂。反弹料使炉渣变粘,流动性差,造成炉缸渗液性极差,容易烧坏风口大套。喷涂后的反弹料必须清理干净。

炉缸砖衬、风口组合砖侵蚀严重,风口大套直接暴露在渣铁中受其侵蚀,导致恢复炉况过程中风口大套频繁烧坏,被迫休风处理。由于更换大套时间较长,而长时间休风又增加了恢复炉况的难度。生产中重视对炉缸砖衬的保护,做好长寿工作。

恢复过程中前期存在急燥心理,前期捅风口速度过快。前期对焦比控制不够准确,高炉热量不足,渣铁物理热低,流动性差。应加入足够净焦,保证渣铁有充足的物理热,恢复炉况过程中必须将风口和铁口烧通,且在炉缸已冻结的情况下,每捅开一个风口就应该先休风烧通该风口。

对恢复炉况的困难程度认识不够,对炉缸状况、反弹料的破坏作用认识不足,今后提高工作标准,细化管理,在喷涂过程中减少反弹料。

4 结语

在生产过程中,应重视对高炉砖衬的保护,积极做好长寿工作,选择合适的喷涂料及喷涂方法,重视炉缸的工作状态。