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卷烟机气膜泵供胶装置

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摘要:本文涉及气膜泵应用及卷烟机YJ29接装供胶电气控制设计。原卷烟机YJ29供胶系统采用胶泵电机循环供胶,胶液因多次循环导致质量下降,存在漫胶、干胶、断胶等缺陷,影响烟支与滤嘴的搓接效果。本方案利用气压驱动气膜泵按需求供胶,用电气控制定量、定时供胶,可适应卷烟机速度变化的需要,解决原卷烟机接装供胶存在的上述缺陷。

关键词:气膜泵;供胶;电气控制;卷烟接嘴胶

中图分类号:TS43 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)052-078-01

烟支接嘴搓接工作流程:YJ29接装机与YJ19卷烟机对接,YJ19生产出烟条,经拨烟轮进入YJ29接装机捕烟鼓轮,由前一切二鼓轮一切为二,产生两根烟条,经分离轮,将两根烟条分离,中间留出双倍长滤棒间隙,与滤棒鼓轮传替过来的双倍长滤棒在汇合鼓轮汇合,组成双倍长烟支,再经靠拢鼓轮,进入搓板。水松纸经穿纸器、水松纸进给离合器轮,由小胶辊涂胶,进入水松纸切纸鼓轮,被切割为26mm的水松纸片,再被送入搓板与双倍长烟支汇合。在搓板与切纸鼓轮之间,水松纸片与同步运行的烟支、滤棒进行搓接,产生双倍长烟支。双倍长烟支经一切二轮、一二分离轮切割、分离,产生单倍长烟支。

在烟支接嘴搓接过程中,从双倍长烟条接收、传送、切割,到烟条和滤棒对接、与水松纸搓接,接嘴胶起到重要的作用。水松纸涂胶量大,会在切纸鼓轮上产生拉胶,烟支在搓板处就会搓接不好或者堵搓板;水松纸涂胶量小,生产出的烟支就会粘接不牢,造成烟支漏气、翘边。严重影响卷烟产品质量,增加了生产消耗,降低了设备的有效作业率。

1 卷烟接嘴胶的特性和影响

白乳胶是一种水溶性胶粘剂,主要成分为醋酸乙烯,乳白色稠厚液体,无毒无副作用,是一种水溶性环保液。白乳胶具有稀释性好、粘接性强、固化速度快、抗压强度高、不含有机溶剂等特点。目前,卷烟搭接等领域广泛地应用白乳胶作为粘接剂,稀释性不佳、粘接性不佳影响卷烟质量,出现涂胶不均匀、粘接不牢、掉嘴、漏气等卷烟质量问题。

2 原YJ29接装机供胶原理及缺陷

YJ29接装机供胶方式为采用胶泵电机循环强制式供胶,胶液经传送机构按设定的流向为水松纸提供胶液,根据机器的速度自行调节供胶量,并将多余的胶液经回流槽返回胶水桶,以供循环使用。当按下供胶按钮,胶泵电机就一直运转,胶液一直供给。当回流管堵塞时,容易造成漫胶现象。当胶漫至其它鼓轮上时,需要立即清理。由于白乳胶固化速度快,如果清理不及时,白乳胶固化后,清理难度大大增加。如果清理不干净,鼓轮风孔堵塞,这样,设备运行后,烟支不能正常吸附在鼓轮上,出现掉烟、堵烟等故障现象,生产出很多诸如皱纹烟、烂烟等不合格烟支,造成很大的消耗和浪费。当注胶管堵塞时,会造成胶泵电机过载或者注胶管崩裂,出现断胶现象。这样,生产出的烟支会因缺胶而粘接不牢,产生大量的漏气、翘边烟支。

3 供胶方式的分析与改进

我们采用胶水缸,胶水是通过供胶辊将胶膜传递到上胶辊,由上胶辊对水松纸实施供胶,改用气膜泵取代电机胶泵,改循环供胶为闭环按需求供胶。通过添加胶面检测、胶缸连锁检测,将胶面检测、胶缸连锁传感器、原机胶辊开信号和原机供胶按钮信号接入PLC,利用逻辑编程将四点串联,经过延时输出(输出点并接一续流二极管,保护PLC输出模块触点)控制电磁阀。电磁阀控制气膜泵,电磁阀气源前端添加一调压阀,用以调节气膜泵驱动气压,从而实现按需求循环供胶。

3.1 隔膜气膜泵工作原理

气膜泵有四个室,包括两个胶室、两个气室。每一侧气室与胶室通过气膜相联。每个胶室设上下两个单向阀,气膜泵受压缩空气控制。当有控制气时,与气膜相联的活塞做往复运动。当活塞向左侧运动时,左气室被压缩,左气膜向外即左侧胶室内凸起,左侧胶室下单向阀关闭,胶室与胶泵人口关闭,左胶室内的胶液向胶桶的通道被关闭;上单向阀打开,左胶室与胶泵出口打开,胶液由左胶室泵出至胶缸。同时,与活塞相联的右气室被拉伸,气膜向内凸起,即气膜向右侧胶室凹起,右胶室上单向阀关闭,右胶室与胶泵出口关闭,右胶室内的胶液向胶缸的通路被关闭;下单向阀打开,右胶室与胶泵人口打开,胶液由胶桶被泵入右胶室。如此反复,完成胶泵供胶。

3.2 供胶电气控制设计

将胶泵电机供胶改为隔膜气泵供胶,原来的电路已不能适应,本着可靠、故障率小,容易维修的设计思路,设计出一套适合气泵需求的控制电路。隔膜气膜泵控制气压在0.2bar-0.4bar之间,气压太小,胶泵压力小,胶液泵不到胶缸或者泵胶慢;气压过大,胶泵容易受损。为此,在电磁阀气源端添加调压阀。由于气泵受控制气控制,因此,需要添加电磁阀。当需求供胶时,电磁阀带电,控制气路打开,供胶;不需求供胶时,电磁阀失电,控制气路关闭,停止供胶。

供胶电路设计:1)胶缸在位,压杆压下后方可供胶。2)胶辊运转后方可供胶。3)注胶开关打至开时,方可供胶。4)胶缸内胶面低至检测面时,方可供胶。要符合上述供胶条件,需要添加胶缸在位检测和胶缸液面检测。胶缸在位检测选用接近开关,胶缸胶面检测选用光电开关,原机的注胶开关作为人为操作控胶,通过PLC编程,使胶缸在位检测、胶缸胶面检测、注胶开关和胶辊运转信号串联在一起,控制一个延时时间为2秒的时间继电器,时间继电器控制输出电磁阀。由于PLC输出点采用继电器输出,高速卷烟机用胶量大,频繁供胶,继电器触点易受电弧损伤,为保护PLC输出继电器,降低设备故障率,在PLC控制电磁阀的输出点上添加吸收回路。

4 改进后的效果

改进方案实施后,在胶缸到位检测探测到胶缸到位,注胶开关打至注胶状态,胶面传感器探测到胶液少时,胶液少信号去到PLC,PLC输出供胶信号,电磁阀带电,气路导通控制气泵向胶缸供胶,胶缸液面增加;胶面传感器探测到胶液多时,胶液多信号去到PLC,PLC停止供胶输出信号,供胶电磁阀失电,气路关断,气泵停止向胶缸供胶,完美实现按需求闭环供胶。