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宣钢1#2500m3高炉中修降料面实践

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【摘 要】宣钢1#2500m3高炉采取空料线不回收煤气的方法,本次降料面共计用时865min,累计耗风量327.64万m3炉,参数控制合适,炉顶打水适当,料面安全合理降至风口带以下,取得了预期的目标。

【关键词】停炉;空料线;顶温;打水

0.引言

1号高炉(2500m3)第一代炉役于2008年3月15日开炉,至2011年4月,八、九段冷却壁陆续烧损漏水,累计装铜冷却柱70多个。严重影响到高炉技术经济指标和高炉生产的安全。公司计划决定于2012年9月11日停炉中修更换漏水冷板,本次停炉采用打水空料线方法。

1.制定周密的停炉方案

(1)成立以厂长为组长的停炉领导小组。

(2)明确了用打水空料线方法预降料面至风口带。

(3)提出了停炉前相关准备工作的要求,包括炉况的调整及设备安装等。

(4)定量地制定了停炉降料面的具体操作方针。

(5)出台了一系列有关停炉空料线中的安全措施。

2.停炉前的炉况调整及准备工作

2.1炉况调整

本次停炉前炉况顺行,但是冷却壁温度波动大,特别是上部温度波动大,热负荷高位运行,边缘气流稳定性差,炉内燃耗偏高。为保证停炉过程中炉况稳定,各参数受控及减少停炉后的扒炉工作量,对炉况进行了如下调整。

(1)从5日起增配外购焦5%20%,减少干熄焦50%30%,贾球配比由8%18%。

(2)9月7日白班5批配加锰矿2t/批,控制生铁[Mn]>0.8%,变料[Si]=0.5%,计算碱度1.05倍,中班18批退矿批至57吨,负荷4.04/3.64。

(3)9月8日夜班43批变装法,缩小小焦角至23°并圈数0.5圈至4.5圈,装料制度调整为:K:42(2.5)40(3.5)38(3)36(2),J:42(3)40(3)38(3)35.5(2)32.5(2)23(4.5)。

(4)9月8日白班5批配加萤石1t/批,缩矿批1吨至56吨。变料[Si]=0.6%,计算碱度1.02倍。进一步降低炉渣碱度,保证渣铁流动性。

(5)9月9日15:00捅开25#风口,送风面积由0.3280m2扩至0.3393m2,全风口作业。

(6)9月9日分别于第9次铁后调整2#铁口角度,由10°调整至最大12.5°,第12次铁后调整3#铁口角度由10°调至最大12.5°。

(7)9月10日夜班1批改全焦冶炼,矿批56吨,计算焦比651kg/t,变料[Si]=1.2%,R2=0.95倍。10日夜班10批加提热焦10t(1:00)入炉,预计降料线到15m时,提热焦进入炉腹。

(8)按计划9月10日12:00小休风,3:00开始预降料线,停止喷煤,停止富氧。加大装铜冷却柱处外喷水,风口平台备装四根打水管。至12:16降料线至13m开始小休风。

通过上述一系列对炉况的调整,到小修风炉况表现稳定,各项参数受控,由于炉顶打水能力不足,未达到了降料面至15m的目标。

2.2停炉前有关其他准备工作

(1)检查炉前设备运转正常,炉顶氮汽管路畅通,点火工具准备齐全。

(2)9月5日14:00开始准备炉顶打水管8根,水管用无缝厚壁管,防止高温变形;直径(4×76mm),长4500mm,前端封死,每支打水管钻孔三排,每排钻孔40个,孔径Φ5mm,孔间距60mm,打水管后端焊上法兰,做好标记,提前试好,保证降料面过程打水充分雾化。

(3)9月6日~8日炉顶各层平台积灰、油污清理完毕。

(4)9月8日自动化校对炉顶、各段冷却壁热电偶,并把风温、风压、风量、顶温、顶压等仪表校对准确,对机械探尺、雷达探尺校对准确。保证了停炉过程中仪表正常运行。

(5)提前调整好炉况,确保炉况顺行,并保证轻负荷料到达指定位置。

3.停炉的具体操作

3.1预降料面至15m的操作

(1)9月10日3点开始预降料面,12:17休风并炉顶点火。从休风后看料面,料线降至13m。在降料面过程中加入盖面焦221t(计划盖面焦150吨)。

(2)预降料面期间的打水情况。本次预降料面采取全压回收煤气方法进行,因降料面过程中顶温始终偏高原有炉顶打水管全开共计打水329.1t。

(3)本次预降料面共计耗风115.27万m3,共计耗焦358.5t,平均吨焦耗风3215m3/t。

3.2小休风期间做的工作

小休风时间为9月10日12:17―17:35,共计318min,比计划提前了85min。期间所做的工作有:

(1)高炉煤气大停气操作,炉顶放散阀体拆除并在根部开孔。

(2)安装炉顶打水装置:将大水管安装在炉头封板位置上,喷水孔朝上并加固密封。炉顶打水流量表接到主控室。8支打水管、控制阀门与炉顶温度对应做好标记,以备控制某个方向的顶温。

(3)从炉顶取煤气管处安装煤气取样管引至电梯口处,保证取气管畅通。

(4)小休风校对确认风温、风压、风量、顶温、顶压等仪表准确,保证控料线过程的仪表正常运行。

(5)将全部冷却壁检查一遍,发现损坏的据情况停水,防止向炉内大量漏水。

3.3二次降料面具体操作

(1)送风后,送风后前期最高用风量至3380m3/min,20:42后因产生较大爆震排风阀欠缝(30%35%)保证安全。

(2)炉内打水及爆震情况。17:35送风后停煤气降料面,期间大的爆震发生3次,分析原因风量偏大减风不到位所致,今后要吸取教训。全过程后装打水管共计打水1259t,原打水管打水154.6吨。5:11以后爆震消除直至安全停炉。

4.本次停炉的经验总结

本次1#2500m3高炉停炉,采用控料线炉顶打水的方法,实现了安全、快速、顺利停炉。

(1)本次停炉案考1#高炉2009年的停炉经验,制定完善停炉方案,在实际过程中严格落实,操作得当,实现了安全顺利停炉。

(2)高炉自身炉顶打水装置打水能力不足,致使前期降料面进程缓慢。未按计划降至15m处,且盖面焦实际加了221吨,较计划150吨多加了71吨。针对自身打水不足情况和2009年停炉整体打水能力不足的情况,此次停炉将打水总管由Φ125mm增加至219mm,打水支管由直径(4×76mm+4×40mm),改为直径(8×76mm)打水量充足满足了炉顶打水需要。

(3)小休风前采取退负荷,提[Si],降低炉渣碱度,以保证渣铁热量和流动性是必要的。

(4)停炉后观察,炉墙无结厚,四段冷板有部分损坏,风口砖衬基本完好,炮弹头处无渣皮残留。

5.结语

(1)本次降料面共计用时865min,累计耗风量327.64万m3,耗焦907.9t,平均吨焦耗风3608m3/t。

(2)由于计划周密,准备充分,操作得当,本次空料线实现了安全顺利停炉,并降料面至风口带。

(3)本次空料线停炉与2009年停炉相比,取得了重大突破和进步,得到了一些重要的数据,获得了许多宝贵的经验,为下次停炉提供了科学依据。