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PLC控制纺丝机转速,降低丝饼内外层纤偏

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摘要:文章详细介绍利用plc和变频器控制单台纺丝机,降低丝饼内外层纤度差异的方法和效果。从原因分析、方案确定、设备选型、编程实验和纺丝实验等方面,论述采用PLC控制,降低纤偏的可行性。

关键词:PLC;纺丝机;变频器;时间段;纤度偏差

中图分类号:S22 文献标识码:A 文章编号:1674-0432(2012)-12-0124-1

采用离心法生产的粘胶长丝,丝饼内外层之间存在较大的纤度偏差,提高产品质量,对四纺车间辖区内的30#纺丝机进行了改造实验,目标是达到纤偏不超1.0%。利用PLC和变频器,分时分段控制纺丝机泵轴电机运转速度,纺丝电机转速以与泵轴速度相匹配的固定转速运转,通过旋转编码器监测实际运转速度,采集到变频器,与变频器给定频率比较,进行补偿输出,实现转速闭环调节。经大量实验, 丝饼内外层丝条纤度偏差由4.0%下降到1.0%以下,确保了染色的均一性,提高了产品质量。

1 原因分析

纤维的细度即纤度,是指在公定回潮率下,9000米纱线或纤维所具有重量的克数,克重越大纱线或纤维越粗,原有纺丝机纺出的75D丝外、中、内纤度偏差较大,纤度偏差在4.0%左右,染色的均一性不好。经分析,丝饼内外纤度差异主要原因是随着纺丝时间增长,泵轴电机的速度始终不变造成的,为此对泵轴采取变速控制,随纺丝时间的变化转速逐渐降低,使计量泵的吐胶量随着落丝时间的增加而减少,其他三个电机以与泵轴转速相匹配的频率匀速运转。

2 确定方案

针对上述原因,泵轴采用变频器控制,变频器的输出频率随纺丝时间增加而降低,才能降低内外层纤度偏移,故采用PLC控制变频器。纺丝机的控制只需启动、急停等按手和运转、落丝报警指示灯,在触摸屏上设定和监视运行数据。

3 设备选型

根据上述方案,采用S7-200的CPU,带有2个通讯口;变频器选用台达的VFD-B型,一台控制泵轴转速,另一台控制纺丝转速;旋转式编码器2台,作用是检测转速;PG速度回授卡2块,安装在变频器内部,接受编码器信号;触摸屏,用于显示运转速度和设定时间频率等。所有元件集中安装在纺丝机头的小自控柜里,实现单台纺丝机独立自动控制。

4 编程实验

自控柜安装完成后,对PLC编程显得尤为重要,根据以往的实验数据建立数学模型,纤度变化是不规则的曲线,把曲线近似看做由若干直线组成,按分段直线进行编程。以下详述编程过程:

4.1 PLC与变频器通讯

采用模拟量输入形式给定频率,经试验,给定频率存在误差,改为RS485的通讯方式与CPU连接,解决了误差问题。把2台变频器的地址分别设为1和2,在PLC中编制通讯程序,变频参数设置成相应的通讯参数,调试通讯正常,实时读取变频器的频率、电流、运转状态等信息,在触摸屏上设定变频器的频率。变频参数如下:

4.2 泵轴速度控制程序

泵轴转速随着纺丝时间的增长而不断降低,与时间成非线性关系,通过不断地摸索,把纺丝总时间分成不同的时间段,每段频率与时间成线性关系,在程序中设定了五个时间点和频率点,经安装到纺丝机上试纺,纤度偏差有所降低,但是没有达到理想的效果。又修改程序,把时间点和频率拐点设为七个,纺后进行化验,效果明显好于五个点。但是泵轴和纺丝的速度有时出现小的波动,又加装了编码器,检测泵轴和纺丝的速度,编码器信号送到变频器,变频器内给定转速与实际转速比较后,进行频率补偿,实现频率闭环调节。

4.3 落丝报警程序

在触摸屏里设定纺丝总时间,利用CPU的计时器功能编制程序,落丝时间提前5分钟报警,加装报警指示灯,指示灯闪时,提醒纺丝工做好落丝准备。

5 纺丝实验与效果

为了达到内外层纤偏不超过1.0%的目标,不断修改时间点和对应的纺速,进行大量的实验,分析数据,摸索规律,确定下一套方案,共经过十几套方案的反复试纺,内外层纤度差异控制在1.0%以内。强伸度、染色指标也优于以前,达到了理想的效果。在年初扩大生产规模,进行十二个纺丝机台的改造,纺丝品种也不断增加,已由一种增加到五种,经纤度补偿后的产品售价大大高于普通产品。

6 结论

改造后的十二个机台已运行半年,已纺出满足不同客户要求的产品,得到了用户的好评和领导的赞誉。实践证明,可以继续改造更多的机台生产更好的产品,为客户提供优质服务,为公司创造更多经济效益。

参考文献

[1] 孙逊.浅谈生丝纤度偏差和最大偏差的主要控制方法.江苏纺织.2009,(2).

作者简介:丛希,吉林农业大学农业电气化与自动化专业在读研究生。