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绞车变频提升系统设计

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摘 要:对矿区的交流提升机经典控制系统(TKD电控系统)改造为以PLC为控制核心的低压变频控制系统,使绞车控制集中化,调试更加平稳节能。

关键词:绞车 PLC 变频

中图分类号:TM921.51;TD534 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)06(b)-0098-01

1 现场情况

本方案为某矿区的绞车提升改造。原有系统为滑环电机串电阻控制的交流提升机经典控制系统(TKD电控系统)。原有电机为JRQ-148-8 240 kW/6kV,转速735 rpm/min。 卷筒直径2 m、卷筒宽度1.5 m、钢丝绳最大静张力6000 kg、液压工作压力55 kg、钢丝绳速度5 m/s、地面供电电压等级6 kV、环境温度-5℃~40℃、海拔高度1950 m、使用场所为斜井。

2 现有转子串电阻调试分析

矿井提升机担负着运输人员、材料、矿石、矿物的重要任务,是矿井生产中四大运转别重要的设备。对于交流提升机拖动而言,原有的控制系统普遍采用绕线电机转子串电阻的方式进行调速,这些系统存在以下缺点:(1)电阻能耗大,且占用空间大。(2)使用转差和开环控制,调速范围小、精度低、安全性能差;在减速段和下放时需投切动力制动直流电源或低频电源,易造成设备损坏,且浪费了大量的电能。(3)系统的故障率高,接触器、电阻器、绕线电机碳刷容易损坏,维护工作量很大,影响了生产效率。(4)低速和爬行阶段需要依靠制动闸皮摩擦滚筒实现速度控制,特别是在负载发生变化时,很难实现恒减速控制,导致调速不连续、速度控制性能较差。(5)启动和换档冲击电流大,造成了很大的机械冲击,导致电机的使用寿命大大降低,而且极容易出现“掉道”现象。(6)自动化程度不高,增加了开采成本,影响了产量。(7)低电压和低速段的启动力矩小,带负载能力差,无法实现恒转矩提升。

3 改造计划

(1)将TKD电控统系改造为以PLC(西门子)为控制核心的低压变频控制系统(西门子)。(2)增加高压配电柜、干式变压器、配电柜、变频柜、操作台、液压泵站等电控设备;(3)原有的深度指示器(自整角机等设备)改为新型的柱式深度指示器(立于卷筒旁)。(4)原有的现场保护元件(松绳开关、闸瓦间隙检测等)、抱闸系统不做修改,接入新系统中。

4 系统设计

由于传动领域发展的多样性,使得目前出现了多种驱动方案,下面是我们针对提升机所做的质量高、性能价格比高、最合理的优化方案如图1。

4.1 控制系统

提升机变频电控系统由提升机专用变频器、智能型主控台、回馈制动柜和传感器组成。

4.2 变频驱动系统

提升机变频电控系统是采用国际先进的变频调速、直流制动、能量回馈、转矩提升技术研制成功的高新技术产品,适用于矿井地面或井下37~600 kW提升机的智能电气控制,它利用改变被控对象的电源频率,成功实现了交流电动机大范围内的无极平滑调速。尤其对于多绳、多水平、双机、斜井等运行场合,表现出巨大的优越性。

4.3 制动系统

为了确保斜井提升机的安全,提升机的机械闸是提升机安全运行的最后一道屏障,这部分由液压制动系统完成,其控制如电机启动、停止,敞闸、施闸等动作均由微机综合保护系统完成。同时对于液压系统的故障状态,如油温过高、过低、滤油器堵塞、油泵过载、停转等状态进行监控,当滤油器堵塞、油泵过载、停转等故障发生时,系统报警的同时控制停机,但当油温过高、过低等故障发生时系统只发出报警信号,不马上停机。

4.4 低压配电系统

低压配电系统的输入为高压配电系统中馈电柜输出;高压配电系统中馈电柜输出经630 kVA--6/0.4的变压器变为380 V低压电。隔离变压器采用DYn0接法,采用三相四线制供电。为了确保低压供电的可靠性,低压供电可以采用双回路供电办法。一路供电由上述供电,另一路引自用户另一渠道。低压电的分配在低压配电柜内完成,其除了给提升机电控系统各设备,如高压配电系统,液压系统,变频器,核心控制系统中操作台、PLC柜,行程控制系统中PLC,操作台,上位,信号系统等供电外,还提供附属设备供电,如照明等,供电容量约500 kVA。

4.5 系统安全性、可靠性保证

(1)安全性保证。系统安全性监视采用全数字传动系统、PLC及继电回路的冗余结构,具体体现为:①重要控制参数、信息及故障的多重化检测、监控及分级处理(紧急安全制动、事故停车、不准提升、事故报警)。②系统按冗余原则设计,保证某部分出故障时,系统仍能工作。(2)可靠性保证。为保证系统的可靠性,在系统及产品设计中严格遵循下列原则:①电气系统中使用的元器件均为质量可靠、性能稳定且符合欧洲工业级电磁兼容性标准。②系统设计中注重故障处理的快速性和应急性。

4.6 信号系统

信号系统采用PLC+HMI集中设计、显示、操控系统,在结构设计上延用操作员习惯使用的手柄操作台,并集成人机对话界面系统,操作员能从人机界面真实准确的实时查看各种报警信号,安全可靠、功能灵活多样、便于扩展、且有自检等多种功能,是煤矿绞车提升最理想的先进设备。

参考文献

[1] 高会平.副暗斜井绞车变频调速系统的技术改造[J].科技情报开发与经济,2004,14(9):307-308.

[2] 林清超.铅坑矿提升绞车变频改造与应用[J].海峡科学,2011(4):39-41.

[3] 丁小晴.煤矿绞车变频电控技术应用浅析[J].民营科技,2011(4):51-51.