首页 > 范文大全 > 正文

CTD气流烘丝机出料排潮的优化与改进

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇CTD气流烘丝机出料排潮的优化与改进范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要:本文主要针对气流式烘丝机ctd出料排潮结构不合理形成冷凝水引起粘壁、湿团和水渍烟的工艺问题,对其进行原因分析并提出解决方案,主要进行了负压排潮、引水装置和疏水槽的优化和改进,最终基本解决了原机出料排潮产生的工艺问题。

关键词:冷凝水;负压排潮;湿团

引言

烘丝机是卷烟工业制丝生产线上的重要生产设备,烘后烟丝的质量将直接影响产品感官质量和后续加工工艺的稳定性。而出料排潮作为气流烘丝机最后一道工序,它的可靠性对烘丝效果有直接影响。在使用过程中,我们发现CTD出料罩处会滴落冷凝水,出料罩内部烟末粘壁的现象,在工艺上造成烟末湿团或者水渍烟的不良影响。我们对比了其他烟草厂家的改进方法,发现大都采用加大出料罩口或者对出料罩采取保温的措施,但效果都不好。因此,我们打算从形成冷凝水的根本原因出发,对出料排潮进行改进,解决出料罩烟末粘壁和水渍烟的问题。

一、CTD介绍

CTD(COMAS TOWER DRYER)是意大利COMAS公司研制的一种较为先进的气流塔式烘丝机,主要由匀料器、高频振槽、膨胀单元、离心式风机、气料分离器、燃烧炉、干燥塔、螺旋输送机等部分组成。它利用高温气流和烟丝接触,快速去除烟丝中的水分,增加烟丝的卷曲度和弹性,并达到要求的含水率。烘后烟丝填充率和整丝率好,烟丝更加柔软。它的工艺路线图如图1所示,物料由匀料器和高频振槽经进料气锁进入膨胀单元,膨化后,进入干燥塔。燃烧炉提供的高温气流对干燥塔的烟丝进行干燥,然后送至气料分离器,物料从出料罩落下,在离心式风机作用下,热工艺气一部分由排潮排走,一部分重新进入燃烧炉。这样形成一个循环。从工艺路线图可以看出,出料情况好坏对工艺的影响至关重要,因此我们应重点关注出料情况。

箭头表示烟丝流向

(E)-匀料器 (F)-高频振槽 (G)-膨胀单元 (H)-干燥塔 (M)-离心式风机 (I)-气料分离器 (N)-燃烧炉 (L)-螺旋输送机

图1 CTD结构和工艺路线图

二、现状及问题

在正常生产时,我们观察了CTD出料排潮情况,发现出料罩内壁出现烟末粘料和滴水,排潮管出现堵塞现象;出料口热气飞冒,生产现场污染严重。经过调查,对精品线若干个批次烟末湿团重量进行了统计,具体数据如表1。

表1 改进前湿团重量统计

三、原因分析

如图2所示,改进前的出料排潮结构简单,通过一个大不锈钢罩和排潮管相联接,且落料气锁端盖和气锁气锁翻板之间存在一定间隙(如图2中,方框部分),且没有保温和引水装置。

1-排潮罩 2-振槽 3-出料罩 4-落料气锁

图2 改进前的出料排潮罩

这样的结构设计会导致以下几点后果,:

1、当附带有高温气流的烟丝经过出料罩时,高温气流接触到常温的出料罩,形成冷凝水,烟丝中烟末就会粘在出料罩的内壁上,甚至形成烟末湿团落入下方振槽,如图3所示;

2、大量高温气流进入出料气锁端盖和气锁翻板之间的间隙,接触到常温的气锁端盖形成冷凝水,无法引出,最终滴入烟丝中;

3、出料排潮密封不好,范围大,导致排潮不集中,部分烟丝被排入排潮管内,造成堵塞,排潮效果差。

1-落料气锁端盖 2-出料罩 3-粘附烟末

图3 冷凝水形成和烟末粘壁示意图

三、改进措施

采用出料罩负压排潮法,可以通过加装气料分离装置和引水装置,防止冷凝水进入烟丝中。改进措施分析如下:

第一个措施是“排”,将高温气流集中排走,在出料罩后侧安装排潮管。主要通过以下三个措施,实现负压排潮效果。首先,为使烟丝和高温气流分离,在出料罩内壁四周设计网孔板。网孔的直径应合理,设定为24目。网孔直径过小会造成堵塞影响排潮效果,过大烟丝容易进入排潮管中,造成排潮管堵塞。其次,为加强排潮效果,在排潮管和出料罩之间作了变径设计,将管径变大。降低排潮风速,形成持续负压,达到负压排潮的效果。为适应实际生产需要,另外安装了手动控制阀门,实时控制负压大小,如图4所示。

1-网孔板 2-变径管道 3-手动阀门

图4 出料罩排潮改造

第二个措施是“引”。负压能使很大一部分高温气流排走,而小部分高温气流还会进入落料气锁间隙形成冷凝水。为防止此处的冷凝水直接落入物料中,通过加装引水导板解决。我们主要通过三角板和导水板来实现。三角板固定在落料气锁四周,导水板固定在出料罩内层的四周,冷凝水沿三角板流下,然后流至导水板,最后落入出料罩疏水槽中。

第三个措施是“疏”。为收集高温气流与网孔板接触产生的冷凝水,高温气流进入落料气锁间隙与气锁端盖接触产生的冷凝水,在出料罩的底部设计了疏水槽,并开了疏水口,将水排放至下水道中,如图5所示。

1-三角板 2-导水板 3-疏水槽 4-疏水口

图5 引水装置和疏水槽

方案优点体现在以下几个方面:

1、出料排潮结构紧凑,采用双层结构,密封性好。改造材料简单,节省了改造费用;

2、采用网孔板和排潮管达到气料分离效果,使烟丝从落料气锁经过出料罩旋即被排潮负压直接吸走的情况(类似风送)得到有效控制,避免了排潮管道的堵塞;

3、利用三角板和导水板两个简单的结构,解决了落料气锁间隙冷凝水收集的问题;

4、出料罩加装疏水槽,收集网孔板和引水板流下的冷凝水,并妥善引出,避免了冷凝水直接滴入烟丝中。

四、实施效果和总结

通过对出料排潮进行优化改进,并安装于精品线CTD进行试验,取得了良好的效果,跟踪5个批次烟末湿团重量,具体数据如下表:

表2 改进后湿团重量统计

从表中可以看出,出料罩内壁粘有烟末湿团的情况得到极大的改善,出料罩改造前平均6.24kg/批的湿团量,在改进后为0.27kg/批,情况已基本消失,保证了后续工艺的要求。在改造后的一个月内没有发现排潮管堵塞的情况,有效降低了管道清理的工作量。改造后,排潮效果良好,出料罩周围整洁。

目前,此种类型的出料罩尚处于试用探索阶段,而气流式烘丝机在烟草行业已广泛应用,本次技术改造,通过对出料排潮进行改造,成功解决了烘丝后出料排潮产生问题,确保了产品质量。对于气流式烘丝设备,该改造在烘丝设备出料端改善上具有借鉴价值。■

参考文献

1.成大先.机械设计手册(第五版).化学工业出版社.2008.1.