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大方对江南2602井煤层气试井浅析

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【摘 要】 2602井煤层气试井采用注入/压降测试技术,并运用不稳定试井的原理解释资料,取全取准了各项资料,通过对2602井的测试过程及测试所得相关曲线和参数进行分析,测试取得了成功。

【关键词】 煤层气 注入/压降 不稳定试井 测试

2602井是贵州省大方县对江南勘探区布置的煤层气参数井,因煤层气主要以吸附态存于煤层中,所以煤层气测试采取开井注水求破裂压力和流量一压力关系曲线、关井测压降曲线的方法。测试采用井底关井工具,地面注入设备选用可调排量的计量泵。成功地进行了大方县对江南勘探区的煤层注入/压降测试。

1 测试原理及方法

1.1 测试原理

煤层气试井测试是一种不稳定试井,它遵循不稳定试井的基本原理:当储层中流体的流动处于平衡状态时,若改变其压力,则在井底将造成一个压力扰动,该压力波动将随时间的推移不断向井壁四周储层径向扩展,最后达到一个新的平衡状态,用压力计将井底压力随时间的变化规律记录下来,通过分析处理,从而判断和确定储层性质。

1.2 测试方法

2602井采用注入/压降试井方法,它是一种单井压力瞬变测试,适用于高、低压储层,是目前煤层气测试中最常用的试井方法。它是以较稳定的排量,低于煤层破裂压力的注入压力向井中注水一段时间,在井筒周围产生一个高于原始储层的压力分布区,然后关井,使得压力与原始储层压力逐渐趋于平衡。注入和关井阶段采用压力计记录井底压力随时间的变化。通过分析数据,求取煤层的参数。由于注入阶段控制排量难以达到非常稳定,难免会造成井底压力的波动,所以压降阶段的数据分析通常最具有代表性。

测试采用井下封隔器封隔井筒与测试层,采用井下关井工具关井,减小井筒储集,用录井钢丝实现地下多次开、关井的注入/压降测试、微破裂测试及原地应力测试。利用存储式电子压力计取得准确的压力资料。

2 测试施工

2011年3月15日至4月25日利用常规MFE测试工具对2602井的M18、M29、M51、M73、M78五层测试煤层进行注入/压降试井测试工作,井下压力计选用加拿大进口的DDI电子压力计。测试主要包括三个过程:微破裂实验、注入/压降试井和关井。

2.1 微破裂试验

在注入/压降测试前,先进行微破裂试验,旨在确定煤层的最大注入压力,依据微破裂实验结果对注入/压降设计进行修改,确定最终注入/压降施工设计。

试验情况如(表1)所示。

2.2 注入/压降试井

具体情况如(表2)所示。

2.3 关井

测试中各煤层均采用井底关井工具进行关井,M18于2011年3月18日22:15进行井下关井,M29于2011年3月30日14:25进行井下关井,M51于2011年4月7日7:10进行井下关井,M73于2011年4月19日0:20进行井下关井,M78于2011年4月23日23:25进行井下关井,关井过程都顺利完成。经过压力计数据回放,数据符合要求,说明关井均成功。

3 注入/压降测试工艺评价与效果分析

3.1 施工工艺评价

该井针对煤层进行了微破裂实验、注入/压降测试和原地应力测试,设备、工具选择合理,施工程序安排紧凑。井下工具采用华北油田公司加工的井下关井工具串测试工具,地面注入泵采用高压小排量计量泵。施工过程中封隔器作封良好,井下开关较为灵活,井底关井效果良好,地面设备运转基本正常,注入压力上升幅度平稳,注人排量相对比较稳定,达到了设计要求。

3.2 资料录取质量评价

井下压力计采用加拿大进口的DDI系列电子压力计,技术参数指标精度高,录取数据准确可靠。数据点采集间隔:微破裂实验每1秒1个数据点,注入初期每5秒1个数据点;注入后期每2秒1个数据点;压降初期每5秒1个数据点;压降后期每10秒1个数据点;地面压力数据采用压力表,数据记录间隔不大于10分钟。采集数据完全能满足资料分析需要。

3.3 储层参数结果评价

资料解释采用英国爱丁堡石油服务有限公司的EPS软件试井分析软件,对测试煤层的压力数据采用半对数和典型拟和分析方法,并对分析结果作压力历史拟合检验,得出煤层参数如(表3):

经分析,2602井测试煤层中,M18属于高破裂正常闭合的储层,煤层压力低于静水压力,属于欠压储层。M29、M51、M73、M78均属于属于高破裂高闭合的储层,且煤层压力高于静水压力,属于高异常储层。综合比较,这些与省内其它地区煤层普遍偏高压的特点一致。

2602井煤层段测得储层渗透率:0.0088—0.507×10-3μm2;表皮系数:-6.67—1.37;调查半径:l0—25m;储层温度:19.38—29.52℃;井筒储集系数:0.0012—0.826m3/MPa。试井分析反映了复合储层模型特征,M18渗透率相对较高为0.507×10-3μm2,M29渗透率比较低,为0.0088×10-3μm2。考虑2602井在294m钻遇煤层时附近地层含砂质泥岩。由于该井中泥岩层吸附水能力较强,影响测试结果,导致渗透率偏高,因此,可以认定为地层因素影响了M18的储层渗透率。又因M18附近地层破碎,需要护好孔壁,M29钻探过程中,钻井液(密度1.15一1.18g/cm3,粘度38MPa.s,)对所测试煤层的污染比较严重,而且钻井液浸泡时间长达204小时,加大了煤层污染程度和范围,这些因素造成了煤层渗透率降低;虽然微破裂实验对近井区域的污染程度有所改善,但其规模较小而影响范围有限。综合分析认为,注入/压降测试的影响范围没有超出污染带,储层的渗透率0.0088×10-3μm2反映了煤层污染带的情况,由于M51、M73、M78煤层污染得到一定程度改善,因此储层区内的渗透率分别为0.0356×10-3μm2、 0.0706×10-3μm2、0.0391×10-3μm2更接近煤层的实际情况。

3.4 储层解释曲线评价

因M29与M73相似,M51与M78相似,所以下面以M18、M73、M78为例进行说明。通过对关井压降曲线双对数—导数曲线特征诊断分析,M18初期双对数-导数曲线(图1)井筒储集阶段持续时间长,双对数-导数曲线沿斜率约1上升,约2个对数周期;M73、M78初期双对数-导数曲线(图3、5)无峰值且井筒储集阶段持续时间较长,双对数-导数曲线沿斜率近1上升,约3个对数周期。M18在导数曲线(图1)中后期出现了明显径向流段;M73、M78煤岩层致密,物性差,在导数曲线中后期径向流段不明显,导数曲线反应煤岩层物性差,呈现均质地层特征。M18从半对数曲线图(图2)可看出,半对数曲线不出现续流段,径向流直线段很长;半对数直线段斜率很小,反映地层系数较高;M73反映储层的表皮系数和井筒储存系数都很小(解释结果井筒储集系数为0.0012m3/MPa,表皮系数为-6.05),从半对数曲线图(图4)可看出,关井后期压力曲线出现两条斜率,m1=4.642MPa/周期、m2=2.092MPa/周期,两条斜率不成倍数关系说明不是断层反映,半对数曲线缓慢向上弯曲,未出现径向流,曲线形态反映煤岩储层横向上有物性变化特征,与双对数-导数曲线反映一致;M78反映储层的表皮系数和井筒储存系数都很小(解释结果井筒储集系数为0.311m3/MPa,表皮系数-5.37)。M78从半对数曲线图(图6)可看出,关井后期压力曲线呈现高角度下降,与双对数-导数曲线反映一致,呈现均质地层特征,径向流段不明显。M73、M78整个曲线形态均反应煤岩层为低渗透特征。

4 结论与建议

(1)采用了井底关井工具解决了测试层段不宜进行地面关井的问题,避免了井上关井带来关井不成功等问题。由于K341型扩张式封隔器,在注入时存在上滑现象,这给孔壁造成了一定的破坏,且在孔壁较破碎的层位座封效果不佳,对孔壁破坏性更大,增大了后续测试施工难度,建议今后在煤层气的注入/压降测试中根据钻孔实际情况进行调整。

(2)测试前进行微破裂实验,以确定煤层的最大注入压力,它还提供了一种揭示真实储层的方法,施工期间依据微破裂实验结果对注入/压降测试设计进行修改。

(3)地面注入泵采用高压小排量计量泵保证了注入压力上升幅度平稳,注入排量相对稳定。

(4)井下压力计采用DDI系列电子压力计,技术参数指标精度高,录取数据准确可靠,采集数据完全能满足资料分析需要。

(5) 通过对2602井5层测试煤层的测试结果可以看出,测试煤层属于高破裂高闭合储层,从压力系数分析属于高异常压力系统。

(6)测试煤层附近含有大量砂质泥岩,由于该井中泥岩层吸附水能力较强,影响测试结果,对煤层的注入/压降测试有一定影响,导致渗透率一定程度偏高。

(7)在导数曲线中径向流段不明显,导数曲线反应煤岩层物性差,呈现均质地层特征,曲线形态反应煤岩层为低渗透特征。

参考文献:

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