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王19—37L井造斜段易漏失地层轨迹控制

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【摘要】在定向钻井的现场施工过程中,往往会遇到一些极为特殊的地层。它孔隙度大,渗透性好,极易发生钻井液的漏失。而定向钻具中使用的导向马达,在钻进过程中的扩划眼作用,很容易破坏附着在井壁上的虚泥饼,促使井漏现象的发生。换常规钻具往往能够减轻这种问题,但该井段正处于造斜段,无法进行井眼轨迹控制的施工。积累经验,合理的利用钻井参数及常规钻具组合,能最大避免的在特殊井中少走弯路。

【关键词】王官屯油田;井漏;造斜段;常规钻具

一、前言

19-37井位于王官屯油田,是一口水平采油井。在本井开钻的前期,邻井王17-38L出现了严重的井漏事故,导致底部钻具埋井。最终在井深1679时弃井。因此该区块地层特殊,极易漏失。有了邻井的借鉴,本井的下部施工摆在面前。本井是水平采油井,水平井的上部施工至关重要。否则很难精确的打中靶盒。如何既能避免井下事故,又能保证井眼轨迹达到甲方要求,顺利中靶。成为了本井亟需解决的问题。

二、工程设计概况

本井设计造斜点1500米,第一次造斜终点为1824.21米,井斜25.94度,方位132.63度。二次造斜点为2265.19米,入窗点A;测深2845.45米;井斜角:83.96度;方位角132.63度;垂深:2529米。末端点B;测深2997.56米;井斜角:83.96度;方位角132.63度;垂深:2545米;设计井底深度、3008米,最大井斜角:83.96度;方位角132.63度;垂深:2546.1米。

三、工程方案设计

本井地层非常特殊,刚开钻时,相邻的正钻井出现了严重的井漏事故,导致定向钻具埋井。在参考了大量的临井完井资料后,发现该区块漏层在1600米—1800米之间,而本井设计1500米定向造斜,因此只有100米左右的安全井段。因此,计划利用好这100米的定向井段,并提前定向,利用这100米的井段提前定向造斜,提前打出位移。在1600米之前起钻下常规钻具验证地层的漏失情况,防止马达仪器因井下异常而出现风险。一旦漏失严重,只有注入水泥封住易漏地层,然后继续钻进,并继续探测新地层的漏失情况。轨迹偏差视情况而定,可以三开以后再调整贴设计线。

四、二开定向段施工过程简介

本井在施工中,严格吸取了邻井事故的经验教训。由于邻井在1600多米时出现了井漏的事故,而此时正处于本井定向造斜钻进井段。因此处于安全考虑,本井提前造斜。

设计1500米造斜,于1460米起钻下马达仪器,于1483.83米开始定向造斜。定向钻具的钻具组合通常为:311.1mm钻头+244mm导向马达1.5°+浮阀+295mm欠尺寸稳定器+203mm无磁钻铤+203mmMWD短节+203mm无磁钻铤+钻铤+127mm加重钻杆*7柱+127mm钻杆。提前造斜,提前挑起井斜。并提前超出了一定的位移量,由于临井在1600多米时发生漏失,因此,本井在井深1593米时提前起钻,下常规钻具,防止因井漏造成定向钻具埋井。此时,测深1580.61,井斜10.5度,视平移6.45米。超出设计井斜4度,超出设计位移3米。就是为了防止后面下常规增斜缓慢打好提前量。方位129.66°尽量靠近了设计方位。本井1593米开始下常规增斜钻具,钻具组合为:311.1mm钻头+310mm双母扶正器+浮阀(承托环)+203mm无磁钻铤*1根+158mm钻铤*1柱+127mm加重钻杆*5柱+127mm钻杆。实践证明,导向增斜,增斜率1.5-2.5/30m,方位大漂。钻进至1738米起钻,此时井斜16.6度,方位140.34度。

此时常规钻进时密切注意泥浆罐液面高度,此时井下并无明显的漏失,为了能够及时调整轨迹,于是在井深1738米时,准备下入马达仪器的定向钻具组合。下入马达仪器后,开始定向钻进。仅仅钻进了5米,便发生井漏,井口无泥浆返出。于是下常规光钻杆堵漏。最后决定注水泥堵漏。并扫塞后,下常规钻进,钻进至1768米后,经过观察无明显井漏现象。此时井斜16.6,方位140.34度。而此井深设计井斜已达20度,方位也偏差了8度。由于长时间的常规钻进,需要下马达仪器进行轨迹调整,准备下入马达仪器的定向钻具组合。下到底开始定向钻进。钻进5米后,又发生了井下漏失,再次下常规光钻铤钻具。钻进至1803米后,没有发生井下漏失,此时井斜因常规光钻铤作用降至15.48度,方位132.58度。因为轨迹需要调整准备下马达仪器的定向钻具组合。下钻至底循环后,还没有打钻,便发生井漏,只好又换常规钻具堵漏,钻具组合为:311.1mm钻头+158钻铤*1柱+127mm加重钻杆*3柱+127mm钻杆。钻进至1822米,下入常规增斜钻具。钻具组合为:311.1mm钻头+浮阀+295mm扶正器(承托环)+203mm无磁钻铤*1根+158mm钻铤*1柱+127mm加重钻杆*5柱+127mm钻杆。下到底便进行单点测量,发现光钻铤钻具导致降斜,井斜降至12.5度。需要调整轨迹。于是钻进至1823米再次起钻,下入马达仪器。还没有打进尺又发生了井漏,再次注入水泥塞堵漏,堵漏后用常规钻具扫水泥塞。从1823米开始下马达仪器定向。此时导向钻进停止漏失,抓住此次机会立即进行轨迹调整,顺利定向钻进至1945米,此时井斜28.14度,方位130.11度。顺利达到了设计要求。此时已接近馆陶底的砾岩,于是下常规穿馆陶并钻进至1961米顺利二开中完。二开的井底数据为测深1947米,井斜28.14度,方位130.11度,位移118.35米,闭合方位134.89度。超出设计3度,欠位移4米,闭合方位超出2度,即将贴近设计线。为三开后续施工减少了难度和工作量。

五、施工总结

1、在施工前应做好应急预案,参考邻井资料,分析邻井事故的经验和教训,与甲方及时沟通,共同制定最合理的下部措施。尽最大努力避免相同事故的发生。

2、在易漏地层一定要分析邻井的易漏井段,努力利用好安全地层的井段,提前定向造斜,提前留出位移,调整好方位,研究邻井井斜的变化和方位的漂移,在浅部地层的安全井段调整轨迹,尽可能为后续的常规钻进流出余量,对下部轨迹准确进行预判。

3、在钻进的过程中积极观察泥浆罐液面高度,各个钻井参数对井下的影响,做好分析记录。

有了此井井漏事故的经验,在以后工作中,遇到类似的问题时,更加完美的对井眼轨迹进行分析与判断,做到提前控制,流出余量,确保万无一失,只有这样才能最大程度避免定向井原因的钻进事故,方案深度优化,减少因钻井事故导致的井眼轨迹耽误的时间,得到甲方的认可。

作者简介

1马晋超,男,(1985-),中国石油集团渤海钻探工程有限公司定向井公司工程师;中国石油大学(华东)石油工程学院,石油与天然气工程领域在职攻读硕士研究生;

2,女(1984-)大港油田井下钻业公司第一修井分公司劳动人事办。