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选矿节能降耗途径的思考

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[摘要]矿山生产企业是一个比较特殊的行业,一方面直接对当地的自然生态环境产生显著的影响,另一方面,在利用矿产资源过程中要消耗大量电能。本文总结了选矿节能管理、节能技术改造和采用节能设备,把选矿的节能提高到一个新的阶段。选矿设计中要不断增强节能理念,逐步把我国选矿改造成节能型选矿。下面将详细地介绍选矿节能降耗的有效途径

[关键词]选矿 节能降耗 节能管理 节能工艺 节能设备

[中图分类号] TD9 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-12-151-2

1前言

随着我国社会经济的迅猛发展,我国的矿业生产也在快速的发展,矿石提取的效率决定矿的经济效益与矿的生产效率,所以选矿效率的提高对于矿石的生产来说还是十分重要的,所以要研究一些方法和措施将选矿的效率提升上去。进行选矿就是指的进行矿物挖掘的过程。在地下的矿石,在千万年的地壳运动当中聚集成矿物的集合体,将这些矿物的集合体进行开采与加工就形成了矿石。本文对于矿石的选矿的相关特征和要求进行了分析,对于提高选矿效率的相关措施进行了总结,现报告如下。

2选矿节能的重要性

节能是我国社会经济发展中的一项重要任务。在第“十一”个五年计划中,明确要求节能20%。选矿的能源动力费占制造成本的40%左右,是能耗大的企业之一。节能是选矿厂健康快速发展的基本保证,也是提高企业竞争力,增效的重要途径之一。因此,作为选矿工作者必须增强对节能工作的紧迫性和重要性的认识,不断提高节能意识。

3进行铜矿选矿机械效率提高的措施

3.1进行选矿机械的管理,将机械效率提高

对于选矿机械来说,进行运转的环境特别不好,周围碎石粉尘很多,而且周围特殊液体也有可能遇到,而且这些机电设备还要在高强度下进行作业,所以在进行选矿机械的维护和管理的时候要将相关工作做好,这样才能够使得机械设备正常运作,使得机械效率能够得到保证。对于强化设备的管理措施,可以总结为以下几点:①进行机械设备管理制度的建立,使得相关人员能够进行定期的技术培训,使得相关制度能够建立,设备的管理能够按照相关制度逐步进行,因此,要参考我国对于机械设备的相关规定,进行企业实际情况的综合考虑,进行设备管理制度的正确拟定,在建立制度之后还要能够将制度进行执行,将选矿效率提高上去,还要保障设备的维护水平,这样能够使得机械设备更好地运转。②根据设备不同的重要性进行维修方法的选择,尽量将维修成本降低,使得设备的使用率提升。

3.2引入先进的设备和高新科技,提高选矿水平

对于一些经济效益比较好的选矿企业利用高新科技和先进的设备,将落后的技术淘汰,将比较差的工艺设备替换掉,提高企业的市场竞争力。设备的完善方向如下:①破碎、磨矿方面的设备要向着粗粒抛尾工艺、节能、超细碎磨等方向进行发展。②在进行设备的选择方面,像是浮选设备要向着自动化、大型化、节能化、浮选粒级范围扩大、更高效方向发展。③在进行过滤脱水设备的配置,发展方向是节能化、大型化、自动化。

4推行节能工艺流程

选矿工程师要检查科技创新,大力推广节能新技术、新工艺、新材料。检查技改,设备大修、改扩建项目与节能相结合的原则。针对工艺流程上浪费能源方面的问题,坚持不断地进行节能技术改造。针对我国选矿目前普遍存在的问题,进行以下方面节能工艺的改造。

4.1加强对原矿抛出废石

选矿厂入选的矿石中,废石混入率高,造成原矿的品位降低。露天矿采出的原矿、废石混入率高达10~15%,地下矿采出的原矿,废石混入率也达5~10%,使进入选矿厂的原矿品位低于地质品位。废石进入流程后,增加了整个加工过程的电耗和费用。为此,要采用多种方法,多段抛出废石工艺。

对于铜矿石选矿厂,在破碎回路中安装磁滑轮是抛废石行之有效的方法。如某矿业公司铜选厂,在粗破碎和中破碎回路中,各安装了二台磁滑轮,在细碎回路中安装了一台磁选机。多段选别工艺流程的改造后,收到了很好的效果。

4.2多碎少磨

多碎少磨就是降低入磨机矿石粒度,可以提高球磨机生产能力,从而减少磨机的能耗。这已为多个选矿厂的技术改造时间所证实。

多碎主要是提高破碎比,降低最终破碎产品的粒度。如某铜选矿厂采用三段一闭路破碎筛分工艺流程,改造前总破碎比为28.33,通过改造以后,总破碎比提高到50。最终破碎产品粒度从-30mm降低为-12mm。

破碎流程改造的具体措施是:降低给入选矿厂的原矿粒度,从-850mm降到-600mm,加大粗碎机的破碎比,从2.83提高到4.28。提高中破碎机的能力和破碎比,用PYZ-2200中型破碎机替代PYB-1750标准型破碎机,使破碎比从3.0提高到3.5。细碎以美卓MP-500型多缸液压破碎机替代PYD-1750短头破碎机。用2900×5900双层振动筛替代SZZ1800×3600单层振动筛,提高筛分效率6%。经过上述改造后,该厂实现了多碎少磨的节能流程。

4.3多段磨矿

进入选矿厂的原矿中,有用矿物和脉石大多呈现不均匀嵌布,浸染粒度也不相同。采用多段磨矿,不仅可以优先选出粗精矿,也可以抛出单体解离的粗粒脉石。减少过磨,节省昂贵的磨矿动力消耗。如某铜选矿厂,原是二段磨矿,一、二段磨机各为二台MQGφ2700×3600mm球磨机。选矿厂扩产改造时,改为三段磨矿,一、二、三段磨机台数改为3:2:1。第一段磨机增加一台,磨矿粒度从-200目50%将为40%,粗磨后抛出尾矿40%,磨矿系统的处理量提高了30%,第二段仍用原来的二台球磨机,磨矿粒度由-200目75%改为55%,能很好满足扩产要求。增加第三段磨机一台,磨矿粒度达-200目占76%,保证了磨矿细度,获得高品位精矿。

在多段磨矿回路中,用水力旋流器替代以前的螺旋分级机,不仅使分级效率提高15%~20%,而且也可以减少精选作业里脉石在有用矿物中的夹杂,提高下段分选作业的质量。