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超导热洗在井筒治理中的应用分析及评价

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摘 要 油井结蜡是导致井底负荷增大,管杆偏磨严重等井筒状况恶化的重要因素,热洗清蜡是保证油井的正常生产重要措施。2012年初,超导热洗工艺正式入驻梁作业区,通过近一年的现场应用试验,未能取得预期的效果,文章就冯100井区一年来的超导热洗应用情况展开分析,做出全面的工艺评价

关键词 超导热洗;液量;井筒清蜡;清蜡效果;结蜡严重

中图分类号:TE358 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)21-0079-02

2012年初,梁作业区全面引进超导自动热洗清蜡装置,将超导热洗工艺广泛应用于井筒热洗清蜡工作。应用过程中,暴露出不少问题,引发了超导热洗能否满足梁作业区目前井筒清蜡需求的争议。下面具体就超导热洗在冯100井区的应用情况,展开研究分析。

1 超导热洗工艺简介

超导热洗清蜡装置是一种新型的油井清蜡设备。该装置主要由四部分组成:超导部分,仪表自动控制部分,连接管线部分及附件部分。

超导热洗清蜡装置的热洗原理是利用油井的自产出液做介质,经该装置的超导炉加热后,再注入到井内,通过热量传递,溶化掉油管、抽油杆上的积蜡,在抽油机功能协作下,进行循环热洗。其特点是自动化程度高,加热速度快,操作简便,安全环保,并且避免了常规热洗时洗井液压井的现象,是一种比较理想的油井热洗清蜡工艺技术。超导装置原油热洗流程如图1所示。

图1 超导装置原油热洗流程图

2 超导热洗在现场应用过程中的影响因素

油井热洗可以从降低原油含蜡量和彻底清蜡两个方面,延缓油井的结蜡。经过近一年时间的超导热洗实践应用,总结出以下几个方面的因素,直接影响着超导热洗应用在井筒清蜡中所体现出的效果。

1)热洗温度。井口温度现场实测为90℃-100℃,超过了60℃的熔蜡温度。而泵进口温度因没有进行现场实测,无法对其有效评价。

2)油井参数。由于超导热洗是依靠抽油机自身运转动力,来完成热洗液的循环过程以及返蜡环节,因此,在洗井液量充足的前提下,抽油机运转参数,完全决定着热洗清蜡效果。冲次越大,经超导装置循环的洗井液的循环周期越短,温度损耗越少,井筒内的溶蜡温度越高;冲次越大,抽油机的携蜡效率越高,否则,极易造成蜡质聚积在井口不能完全返出的现象,大大增加了洗后蜡卡的风险。

3)洗井液含水。原油组分中,含水量越高,原油综合比热容越大,吸收相同的热量时温度上升的越慢;但是,含水量越高,洗井液经超导装置加温吸收热量后,温度保持能力也越好。因此,在超导热洗过程中,若洗井液含水偏高时,为保证井筒内的溶蜡温度,则需相对提高超导装置的设定温度。

4)洗井液量。热洗用油量根据热洗井泵挂深度、沉没度综合考虑,原则上为油套环形空间充满液体积的2.5倍以上。

热洗用液:Q=2.5×K×(H-L)/1000

式中:K=9.3 m3,环形空间系数;H-泵挂,m;L-沉没度,m。

表1 油井超导热洗用液情况

在实际应用过程中,远达不到理论热洗用液量的要求,如表1所示,三叠系实际平均热洗用液只达到理论用液要求的12.6%,侏罗系实际平均热洗用液只达到理论用液要求的31.4%。

5)热洗时间。超导热洗时间的长短,直接决定着溶蜡以及返蜡的充分与否,时间越长,井筒热洗的效果越明显。

6)油井含蜡量。超导热洗对油井本身有很高的要求,主要是液量方面,但以目前的应用现状,能够真正达到超导热洗液量要求的油井为数不多,大多数油井液量不足,因而导致了整体热洗效果不佳的现状,尤其是含蜡量高、结蜡周期短的油井,井筒内蜡质硬且多,这对于液量不充足条件下的超导热洗来说,很难达到预期的清蜡效果。

3 超导热洗效果评价

2012年4月至12月,冯100井区超导热洗应用推广力度较大,全年共完成油井超导热洗88井次,其中三叠系油井52井次,侏罗系油井36井次。

3.1 清蜡效果评价

针对超导热洗的清蜡效果,主要从以下3个方面进行评价。

3.1.1 电流载荷

在应用超导热洗的88井次中,三叠系油井导洗前后平均电流下降3.19 A;侏罗系油井导洗前后平均电流下降3.25 A。如表2所示。电流载荷变化幅度较小,没有显著的降载荷效果。

3.1.2 功图对比

大部分油井热洗时,功图显示供液情况较好,但洗前/洗后载荷变化并不明显。图2、3分别为盘39-33、盘侧40-33超导热洗前/中/后的功图变化情况。

3.1.3 管杆效验

冯67-71A(延9):

液量8.97方,油量4.82吨,含水36.8%。

2012.5.14超导热洗,2012.8.27卡泵上修,时隔103天。起出油管上部300米蜡堵,上部50-150米油杆硬蜡厚度8-15毫米。

盘34-30(长6):

液量4.48方,油量3.62吨,含水1.8%。

2012.7.2超导热洗,2012.10.20处断上修,时隔108天。上部300米结蜡严重,8-15毫米。

上述两组超导热洗管杆效验实例,直接反映出超导热洗在应用过程中表露出的问题。

1)对于本身结蜡严重的油井,含蜡量高,长期结蜡形成硬蜡附着于油杆杆体,8个小时110℃的超导热洗无法将管杆清洗干净。

2)对于新投产油井,井筒无硬蜡但本身油质含蜡量高,超导热洗效果会受液量不足、热洗时间不够、热洗温度偏低等等诸多因素的影响,使井筒中的蜡质不能全部带出,造成油井清蜡不彻底,无法达到清洁井筒和延长检泵周期的目的。

2011年全年,冯100井区常规热洗45井次,超导热洗1井次,共计46井次,从当年上修情况看,结蜡严重8井次,卡泵3井次;2012年全年常规热洗33井次,超导热洗88井次,共计121井次,从本年上修情况看,结蜡严重16井次,卡泵7井次。

3.2 经济效益评价

目前,梁常规热洗费用和超导热洗费用分别为4300元/井次、2300元/井次,对比冯100井区2011年、2012年井筒热洗情况,费用结算如下:2011年热洗总费用共计19.58万元,其中超导热洗0.23万元,常规热洗19.35万元。2012年热洗总费用共计34.43万元,其中超导热洗20.24万元,常规热洗14.19万元。结果表明,2012年高频次的超导热洗费用远远超过了2011年常规热洗的费用,并没有实现超导热洗节约成本的优越性,主要受超导热洗效果的影响,井筒热洗效果不佳导致短期内的多次洗井。

4 结论及建议

4.1 结论

1)超导热洗工艺在现场应用过程中所受到的影响因素诸多,有些因素已在探索过程中逐步的规避,但目前全区油井液量普遍偏低,达不到热洗要求的现状,严重制约着超导热洗的井筒清蜡效果。

2)2012年,井区全年的超导热洗工作,首先达不到预期的井筒治理效果,结蜡严重井得不到有效清蜡的同时,大大增加的井下作业次数和费用。其次,高频次的超导热洗,在一定程度上影响着井区的产量运行和日常生产。

4.2 建议

1)对高液量井组定期采用超导热洗进行井筒清蜡;液量达不到要求的井组,根据结蜡情况,及时安排常规热洗。

2)以目前的运行情况,建议以化学清蜡的手段为主,将重心转移至井口防蜡剂的投加实效上。

参考文献

[1]于孝合,孙桐建.超导热洗清蜡车在葡萄花油田应用界限探讨[J].轻工设计,2001(02).

[2]李晶.对超导热洗周期及热洗时间的探索[J].中国科技博览,2012(36).