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摘要:“放松化学监督工作,厂无宁日”。2009年,**电厂重新审视电厂化学工作,定为“化学监督年”,针对化水系统运行状况,重点梳理化学分析、补给水除盐系统、给水及炉水加药系统、炉水取样架、澄清过滤脱水系统和循环冷却水系统存在的问题,并研究对策,逐步实施。
1 化水系统存在的问题
**电厂化水系统主要存在5个方面的问题。
1.1 水质监测方面
(1)生水水质全分析资料不全。主要表现在:① 检测指标数少;② 检测频率不够。
(2)汽水品质在线监督存在严重缺陷。主要表现在:① 炉水取样架没有投入运行;① 取样架室无空调;③ 取样架冷却、恒温效果差;④ 在线仪表不健全,⑤ 个检测指标不科学,例如对于凝结水、给水、饱和蒸汽、过热蒸汽没有监督氢电导率(DDH)。
(3)没有健全的汽水监测数据电子档案和实现网上传递。
1.2 炉水处理方面
(1)炉水处理工艺落后,基本上采用PT(磷酸盐处理)控制炉水水质。
(2)炉水PO43-实际值太大(~5mg/L),因而磷酸盐用量很大,大约为8t/a。
1.3 汽水品质监控标准方面
以135MW机组(过热蒸汽压力:13.24MPa)为例,该电厂汽水控制标准与GB/T 12145―2008《火力发电机组及蒸汽动力设备汽水质量标准》的对比结果见下表。
可以看出,**电厂汽水控制主要存在两个方面问题:
(1)炉水控制标准值明显高于GB/T 12145―2008标准值。例如:① 允许的炉水杂质多,即炉水DD由35µS/cm放宽至100µS/cm;② PO43-、pH调控范围宽,这也是Na3PO4用量大的根本原因;③ 没有监控硬度和Cl-。炉水硬度既反映了凝汽器渗漏程度,又反映了炉水PO43-控制是否合适。
(2)采用DD指标控制凝结水、给水、过热蒸汽品质不科学,因为汽水氨量是构成DD的主要成分,但氨量不算有害杂质,故DD不能反映汽水中杂质的总体水平。
表1-1 汽包锅炉炉水水质标准
类别 DD
(25℃,µS/cm) 硬度(µmol/L) Cl-1
(mg/L) PO43-
(mg/L) SiO21)
(mg/L) pH
(25℃)
GB/T 12145-2008
**电厂 ≤100 无 无 2~8 无 9~10 无
1)汽包内有蒸汽清洗装置时,其控制指标可适当放宽;炉水SiO2应保证蒸汽SiO2符合标准。
表1-2 汽包锅炉的过热蒸汽质量标准
类别 Na(µg/kg) DDH(25℃,µS/cm) SiO2(µg/kg) Fe(µg/kg) Cu(µg/kg)
标准值 期望值 标准值 期望值 标准值 期望值 标准值 期望值 标准值 期望值
GB/T 12145-2008 ≤5 ≤2 ≤0.30 ≤0.15 ≤20 ≤10 ≤15 ≤10 ≤3 ≤2
**电厂 相同 ≤3 无 相同
1.4 启动冲洗方面
启动时冷、热态冲洗没有执行GB/T 12145―2008的有关规定,冲洗时间明显偏短,也没监督冲洗水质。
1.5 停用保养方面
机组大、小修没有采取有效保养防锈措施,故停用期间大气腐蚀严重,加之启动冲洗不彻底,大量腐蚀产物滞留在水汽系统,增加了水汽系统铁垢沉积和爆管的风险。
2 对策
根据**电厂实际,建议采取以下8个方面措施,逐步解决化水系统问题。
2.1 水质监测方面
(1)完善生水水质全分析。按表2-1检测生水水质,对于地表水(如微山湖水)检测频率为每月1次,对于地下水检测频率为每季1次。
(2)改造取样架,包括:安装空调、冷却器扩容、提高恒温效果(保证流入在线仪表的水样温度恒定);增设在线硅表、钠表、氧表,更换分辨率不低于0.01mg/L在线磷酸根表;增加氢离子交换柱,将监测凝结水、给水、饱和蒸汽、过热蒸汽DD表改造成在线DDH表。
2.2 炉水处理方面
(1)建议逐步将PT过渡到EPT(平衡磷酸盐处理),即逐步减少磷酸盐加药量,过渡到利用Na3PO4防垢,利用NaOH调节pH。当过渡过程完成后,建议使用AR级的Na3PO4、NaOH,以减少随药杂质进入炉水。
(2)加强凝汽器漏泄的监控,例如增加凝结水在线pNa表、DDH表,同时手工分析,定期监督凝结水硬度,发现泄漏,立即消除。
2.3 给水化学除氧方面
建议通过试验,考察停止化学除氧可能性、可靠性,如果热力除氧器能确保给水DO(溶解氧)低于7μg/L,则可以省去化学除氧工作。停用化学除氧剂(N2H4或DMKO)的优点是:减少了药剂用量;避免因药剂不纯而额外增加汽水杂质。
2.4 补给水方面
尽管全膜水处理系统新制除盐水水质非常好,但在除盐水箱中,很容易被大气、灰尘、细菌污染。为此,可采用以下2点措施减轻污染。
(1)密封。对于除盐水箱,采用密封效果更好的密封材料,例如浮项密封。
(2)变更贮水方式。例如,一台除盐水箱维持高水位,保障应急用水;另一台除盐水箱维持低水位,由此水箱向除盐水泵供水,以减少新制除盐水在水箱中的停留时间。
2.5 启动冲洗方面
若冲洗不彻底,则较多腐蚀产物(如Fe)滞留锅炉,这将增加锅炉爆管的风险。因此,一定要按照GB/T 12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备汽水质量标准》(停(备)用机组启动时的水、汽质量),加强冲洗阶段化学监督,保证启动时冷、热态冲洗彻底。
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