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减温器联箱裂纹焊接修复工艺的改进

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摘要:减温器在锅炉经济运行,额定温度蒸汽的稳定输出,汽轮机的安全运行方面起着举足轻重的作用。减温器联箱产生裂纹,严重危害锅炉及汽轮机的运行,对于发电厂来说,时间就是经济效益,所以采取严密的焊接修复工艺及措施进行现场修复处理,为发电厂争取时间,可以给厂带来非常可观的经济效益。

关键词:减温器联箱裂纹焊接

1、引言

我厂现有东方锅炉厂生产35T/h锅炉两台,四川锅炉厂生产50T/h锅炉两台,这四台锅炉在运行中,通过调整锅炉减温器的水量对锅炉输出蒸汽温度进行调节,从而保证锅炉输送给汽轮机合适、稳定温度的蒸汽。然而,在锅炉运行中,12、13号锅炉减温器联箱出气侧管口,在联箱轴向的中央位置管桥产生一道通透的裂纹,使减温器立即失去功能。由于生产任务重,时间紧迫,在现场将裂纹进行清除后,对裂纹清除位置进行焊补,并经水压试验合格后投入运行,在极短时间内再次裂纹失效,严重困扰锅炉及汽轮机的运行,对完成全年的生产任务造成严重威胁。如在现场的炉顶进行更换减温器,必然产生较大的工作量,花费较多时间,给发电厂造成极大的经济损失。由于减温器联箱由20g、Φ377×25×5720的无缝锅炉钢管制作,产生裂纹位置如图一所示,且20g自身焊接性较好,所以考虑采用严格的焊接工艺进行现场修复。

2、联箱产生裂纹的因素分析

2.1材质方面

由于减温器联箱所用材料材质为20g,厚度为25mm,同时减温器工作时温度在400℃以上,虽然20g自身具有焊接性,冷加工性能都较好,但是高温持久强度低,在焊缝及熔合区易出现热裂纹和液化裂纹。20g属亚共析钢,应变时效引起局部脆化非常严重,特别对热应变时效的影响极为不利,同时20g材质中,对C、S、P脆化钢的元素处理不好,也会增加钢的脆性,如果材质自身组织疏松,晶粒粗大,其脆性也相应增加,最终导致材料的机械性能大大的降低。

2.2结构方面

集气联箱出气管与集箱之间焊接时,如果采用原结构形式,即应力集中程度较大的插入式接头,如图二所示。因20g抗拉强度为400-540N/mm?,屈服强度为235N/mm?。在锅炉运行中,减温器集箱压力为3.7Mpa以上,同时集箱在锅炉运行时出气管口侧呈拉伸应力状态,因集箱壁厚为25mm,使集箱在锅炉运行时呈现三轴拉应力趋势,特别是在焊接缺陷存在位置,如:微裂纹、夹渣等,或管壁内有小缺口处,更容易形成三轴拉应力状态,再有就是接头的严重应力集中,导致整个集箱在锅炉运行中应力集中位置的应力急剧增加,直至达到并超过20g材料的抗拉强度而产生一系列微小裂纹,并在均匀的循环应力作用下,使裂纹扩大而快速发展,直至集箱两管口之间管桥裂透而失效。

3、裂纹修复工艺及措施

3.1 20g的化学成分(如表一),力学性能(如表二)

表一

表二

3.2焊接结构及处理措施

将联箱裂纹处管口进行扩大,由原来Φ42毫米变为Φ50mm,将管口处可能产生的脆化组织及微辉裂纹清除,将联箱管口位置进行清理后开如图三所示的坡口形式。考虑到本厂检修条件的局限性,将联箱与高温过热器管之间用一段材质为20g、Φ57×10×200mm的无缝锅炉钢管相联,联箱与短管相焊时,采用插入式坡口焊,由于极容易产生层状撕裂,因此联箱与短管相联焊接时应尽量避免简单的插入式坡口单面焊,采用开坡口留钝边的单面焊双面成形焊接接头形式,同时,短管与过热器管束相接对焊时,短管对接端由Φ57mm变为Φ42mm,在突变位置采用圆弧进行圆滑过渡,以降低此对接位置因外径突变而产生较大的应力集中,短接管两端采取如图四所示的结构形式。管口之间的孔桥处裂纹先用电弧进行彻底清除,然后将清理位置进行去应力退火,以消除集箱管口位置及裂纹周边位置的点、线缺陷,最后对裂纹清理位置进行机械打磨,并开如图五所示的坡口形式。焊接前,应将坡口边缘热影响区的油、锈、水分等杂质清理干净。焊接后,将管桥之间的焊缝余高进行砂磨,保证与母材表面齐平,同时,短接管与联箱焊接完后应采用圆弧过渡,从结构上最大限度降低应力集中。

3.3焊接工艺方面

3.3.1焊接电源的选择

焊接时,N、H元素进入焊缝的含量受电源种类和极性的影响较大,其中以直流反接电源进行焊接时,进入焊缝中N、H气体的含量为最低(只针对手工电弧焊而言)。故选用直流反接电弧电源,在一定程度上降低由H元素引起氢脆、气孔、冷裂纹及N元素引起的高硬度,低韧性、塑性。

3.3.2焊接工艺参数(如表三)

表三

3.3.3焊接情形及过程

施焊时,施焊人员由厂取得压力容器焊工合格证,多年从事压力容器焊接的焊接工人技师进行施焊操作。首先,用Φ3.2mm焊条进行打底焊。焊接过程中一定要注意观察熔池中的冶金及焊缝填充情形,不能产生气孔,未熔合, 未焊透的情形。打底焊后,用Φ4mm焊条进行填充及盖面焊。焊接过程中,注意保证焊缝的层间温度能较好控制,且不能有夹渣的情形产生,采用短弧焊焊接,控制N、O进入焊缝的含量。焊接速度不能过大,采用焊接速度越大,晶粒主轴的成长方向越垂直于焊缝的中心线,且易出现严重的区域偏析,容易产生焊缝纵向裂纹,同时较大焊接电流使焊接热影响区增大,使焊缝及热影响区晶粒粗大,从而导致焊缝机械性能降低;焊接时也不能选用较小的焊接电流,采用较小焊接电流,不仅不利于有害H的逸出,还有可能产出淬硬组织,由于冷却快,使合元素Si、Mn对除O、S的作用减弱,同样降低焊缝的性能。焊接过程中,还应进行锤击焊缝处理,因锤击焊缝使残余应力降低,提高金属的韧性,还可以很好地除渣,避免产生夹渣。

3.3.4焊后的处理

焊后,尽管是多层、多道焊缝,为更好改善焊缝及热影响区的组织,对焊缝及热影响区应进行一定温度的回火处理,由于20g属亚共析钢,其组织主要为铁素体加珠光体,且温度适宜时,容易产生魏氏组织,降低钢的强度、韧性、塑性。对焊缝位置及热影响区进行0.5-IH、550-600℃的保温,使其组织得到一定程度的改善,此温度既使焊缝及热影响区中的点、线缺陷得到消除,又能使其进行再结晶过程,同时还能消除魏氏组织和细化珠光体晶粒,并且减少淬硬组织。经处理后的焊接接头部位形状如图六所示。

3.3.5焊后检验

焊后对焊缝进行100%表面探伤检查和100%超声波检查,经过彻底仔细的检查后进行水压试验,试验压力标准为P’=1.5p(P’为试验压力,P为工作压力),保压5min,然而,在我厂的特定环境下,采取P’=1.57p的试验压力,保压10min进行质量检验,没有发现有渗透、泄漏现象发生,试压合格投运至现在,在此焊缝位置没有再次产生裂纹而失效。

4、经济价值

采用改进的严格焊接工艺措施,对减温器联箱裂纹进行焊接修复,仅用两天时间,不仅为厂节约减温器购置费数万元,消除了因更换减温器造成长时间停机、停炉而严重影响我厂发电量的损失,同时也为厂节约了材料及工人费用,为厂一次性创效达数拾万元。

5、结论

采取合理的焊接工艺及措施对减温器联箱裂纹进行处理,不仅保证焊接结构的较高力学性能,使其完全能够满足生产过程中的要求,同时还能给厂带有可观的经济效益。

参考文献:

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