首页 > 范文大全 > 正文

380短应力轧机导卫梁故障分析及技术改进

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇380短应力轧机导卫梁故障分析及技术改进范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

[摘 要]介绍了φ380导位梁的工作机理,分析故障原因,提出改进措施,形成流程化标准化作业,加快了预装轧机速度,降低了维修强度。

[关键词]导位梁、故障分析、改进

中图分类号:TU223 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)44-0026-01

0 前言

某轧钢厂棒材一线主轧线的5#~18#轧机使用的是国内最为常用的短应力轧机。导位梁在轧辊装配后预装在轧机上,导位梁的主要作用是固定和调整导卫装置,使进口导卫和出口导卫过钢部分与轧辊轧槽对中,确保顺利导向过钢,完成轧制。导位梁的维修维护是轧钢生产顺行的重要保障。

1 存在问题

其φ380轧机配用的导卫梁在使用三年后,由于设备本身设计存在一定的问题,人员紧张导致缺乏必要的维修维护,并且维修人员未能了解掌握维修维护的要点,导致出现大批无法正常使用的导位梁,合计约40多架,最多时一个月拆解报废达10多架,给公司造成不少损失。即使通过原先常规维修维护上线的导位梁,也不同程度出现了无法移动导卫、无法锁死导卫等严重故障,对生产也造成了一定的影响。

2 工作机理、设计要求、故障分析和改进

φ380导位梁主要结构如下图:由横梁本体、定位拖板组成,通过转动定位拖板中的梯形螺杆,驱动铜螺母拖动定位拖板移动,从而改变安装在其上的导卫位置。通过锁紧定位槽室内的键条,来固定定位拖板。使进口导卫和出口导卫过钢部分与轧辊轧槽对中,确保顺利导向过钢,完成轧制。在一个或一组轧槽磨损到规定值后,通过重新拧松紧定螺栓,解除固定,转动梯形螺杆,使定位拖板移位,带动导位移至下一个或一组轧槽,如此循环,直至轧槽全部使用完毕。

2.1 固定槽的故障分析

在定位拖板上表面有定位键槽与导卫通过平键相互定位配合,侧面有固定槽装配压紧螺栓。在轧机预装时,用来定位和压紧导卫,固定槽由于在装配中用力过大或事故飞钢时强力冲击,会造成开裂损坏,其材质为铸铁,焊接修复强度大不如初,且价格昂贵,一般人员对铸铁焊接的技术难以掌握,施工修复难度大,往往直接拆解后更换定位拖板。

2.2 三角键条的故障分析及改进

2.2.1 定位拖板与横梁之间通过双侧燕尾槽、面配合定位,在前侧燕尾槽、面配合中,采用的是活动的三角键条配合形成燕尾槽,通过拧紧螺栓作用于三角键条,塞入槽室与导卫梁燕尾定位面紧压定位,通过两者之间强大的静摩擦力则实现夹紧。而当松开拧紧螺栓时,三角键条下落,前后燕尾槽室夹紧解除,此时方可由梯形螺栓实施传动调整位置。

2.2.2 在设计中,该三角键条与槽室在拧紧螺栓松开时,间隙过小,仅有0.5mm,而轧钢现场冷却水质差,键条锈蚀及污泥杂质较多,该键条在使用一个周期,即K1、K2轧机上线2~3天、K3~K5轧机上线3~6天后,根本无法自行落下,并且由于间隙小,其形成的胶粘力过大,导致一般的力矩作用于定位螺杆螺母时,往往无法移动定位拖板而造成调整导位位置失效。在强行利用加长杆使用大力矩打定位螺杆时,经常造成人为损坏,即损坏两端定位铜套和定位螺母,造成维修量陡增。

2.2.3 对2.2.2中的设计问题,经过仔细研究分析,认为该故障主要是因为设计的键条与槽室间隙太小,该0.5mm间隙从理论上讲非常合乎设计规范选用原则,但在考量实际工作状况上明显过于理想化,对水质差及轧钢过程中氧化铁皮脱落,及西北地区黄土粉尘大的实际情况欠缺考虑,综合以上原因,决定对其进行技术改造,将原配键条在与拧紧螺栓接触表面刨去3~5mm,控制其与燕尾槽室顶部初始间隙在3~5mm,此时,即使污泥有沉积,但由于污泥较厚,形成的胶粘力并不大,在松开拧紧螺栓时,大部分键条即自行落下,小部分不能自行落下的,仅需小锤轻敲即可取下,此时清理污泥也很方便,整体来看,安装及拆卸极其方便,并且能够保证定位拖板不因键条间隙问题而失效。

2.3 拧紧螺栓的故障分析及改进

2.3.1 拧紧螺栓与螺纹孔的连接,原设计中,螺纹孔长度120mm,螺栓为M20全螺纹,旋合长度过长,为6倍螺纹直径,导致在污泥、杂质、锈蚀情况下经常发生螺栓固死在螺孔中,而柴油等溶剂根本无法有效渗透。在使用加力杆退螺栓时,经常即使拧断,也无法旋动。而在拧断情况下,维修量大增,必须全部拆卸定位拖板,将紧定块浸入柴油中至少48小时以上,方有可能取出断丝,恢复使用。有时甚至必须动用机械加工手段钻孔取丝,而螺栓为高强度淬火处理,特别难以加工。

2.3.2 对2.3.1的问题,将螺纹通孔加大,改为M24,螺栓改为如图所示的M24专用螺栓。专用螺栓头部车倒角,主要是防止在拧紧过程中螺栓头部变形,并把螺栓的螺纹置于螺纹孔内,防止在外受污泥、杂质、锈蚀等堵塞纹路,方便旋出。螺栓螺纹长度改为30mm,既保证了钢制螺纹应有的强度,又可以尽量减少螺纹积渣、锈蚀、造成的阻力。中部刮圆可加大螺孔与专用螺栓的间隙,方便挤射柴油等,、防锈、清洗方便可靠。改造后,固死、断丝现象基本杜绝,维修量及劳动强度大幅下降。

3 专用工具选用和工装设计使用

3.1 气动扳手的选用

3.1.1 维修维护导位梁,旋转梯形螺杆,主要使用棘轮扳手,在用加长杆加大力矩时,则使用梅花敲击扳手,但是,全部是手动操作,员工劳动强度大,特别在锈蚀严重情况下,往往一架导位梁修复就要使用2~3个小时的大力矩作业,非常的艰辛。

3.1.2 针对这种情况,选用合适的气动扳手,专门配制转换接头,使用气体压力能量,极大的降低了员工的劳动强度,并且气动扳手的力矩相对要大的多,也增加了修复的成功率。

3.2 专用吊装架的设计制作使用

3.2.1 维护维修导位梁,必须进行各个方位的拆卸和安装工作,将导位梁放置在地上,翻倒然后进行部分维修作业,再吊起或翻转进行其余部分作业,不仅程序繁琐,而且劳动者长期处于下蹲位置作业,非常容易导致腰、腿部疲劳,甚至导致腰肌劳损等严重疾病,不利于导位梁的正常维修维护。

3.2.2 针对这种不利情况,根据导位梁自身的结构特点,充分利用导位梁的长条安装孔,按照人体工程学的要求,制作了专用吊装架,使导位梁通过上部两个安装孔吊装固定在专用吊装架上,此时,,员工处于正常站立状态,并且员工可通过走动换位完成大部分维护维修作业,员工的劳动强度降低,可明显减轻腰、腿部疲劳,降低相关疾病发生,有利于导卫梁的长期的正常维修维护。

4 形成标准化维护维修流程

通过对φ380导卫梁固定专人维修,认真分析导位梁的工作机理和设计要求,集中精力对积存的四十多架导位梁维修维护,恢复使用,节约公司资金约10万余元,同时形成了一套标准化维护维修流程如下:

4.1 导位梁拆下后,进行吹灰或刮灰清扫,检查零部件完整并作相应维护维修保养。

4.2 对调节丝、梯形螺杆、导轨面加油。

4.3 锁紧与移动:松开锁紧螺栓,取出三角键条,去除锈蚀及污泥,重新装入,将定位拖板移动一个多拖板宽度,清污加油。拧紧锁紧螺栓,此时,螺栓剩余可拧入余量3-8mm,定位拖板可锁紧。合格后,拧松锁紧螺栓1-3mm,方便预装人员工作。

4.4 检查调节丝可正常活动,吊耳正常。否则,直接更换相应零部件。

4.5 清理现场,喷白漆标示,吊运至备用区域。

5 结束语

通过对380轧机导位梁工作机理的了解、对原设计缺陷的查找、出现故障的原因分析,综合维修维护经验,进行了相应的技术改造,制作了相应的专用工具,导卫梁维修形成了流程化、标准化作业,并且作到了轧机预装前,导位梁先行维修检验合格,降低了轧机预装的总时间,降低了员工的劳动强度。并且在很长的一段时间内,做到了对生产的影响为零。