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沥青搅拌站重油燃烧系统故障的治理

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我单位使用的1台林太阁CSD3000型沥青混凝土搅拌站(以下简称搅拌站),生产中使用柴油作为燃料。随着市场柴油价格不断上涨,该设备运行成本越来越高,效益不断降低。为降低生产成本,决定选用一种价格低廉、燃烧性能好且符合要求的燃烧专用油(简称重油)来代替柴油做为燃料。

1 故障现象

该沥青搅拌设备在使用重油过程中,出现燃烧冒黑烟、回收的矿粉发黑、燃烧火焰发暗和热骨料有味现象,且燃料油消耗较大(生产1t成品料需要7Kg重油)。在生产3000t成品料后,其所用的进口燃油高压泵即出现损坏现象。

解体燃油高压泵后,发现其铜套和螺杆严重损毁。通过对该泵的结构和材料分析得知,该泵所用的铜套和螺杆不适合燃烧重油时使用。将进口燃油高压泵换为国产燃油高压泵后,燃烧冒黑烟的现象仍然存在。

分析认为,燃烧冒黑烟是由于使用机械式喷燃器燃烧不充分所致。其原因主要有三:一是空气与油的混合不均匀,二是燃油雾化不良,三是火焰太长。燃烧不充分不但会使产生的残渣粘堵除尘器布袋缝隙,阻碍粉尘从烟气中分离,而且会使粉尘难以从布袋上脱落,影响除尘效果。此外,燃烧过程中产生的二氧化硫也会对布袋产生严重腐蚀。为解决重油燃烧不完全问题,我们采取以下改进措施。

2 改进措施

(1)控制油的黏度

当重油黏度增大时,油粒不易分散成细滴,将产生雾化不良,从而导致燃烧冒黑烟。因此必须控制好油的黏度。

(2)增加喷燃器喷射压力

喷燃器的作用是将重油雾化成较细的颗粒,并将它们喷射到滚筒内与空气混合形成良好的可燃混合气。因此,我们增加了喷燃器喷射压力,有效提高了可燃混合气质量,改善了燃料条件。

(3)调整风油比例

将风、油比例调整合适,可使燃油与空气形成良好的混合气,避免燃烧不完全而引起冒黑烟和增加燃油消耗量。

(4)增设燃油过滤装置

更换新的燃油高压泵,保持原有电路、压力表、安全阀等器件不动,并在部分燃油管道上设置多级过滤装置,以减少重油中的杂质,保证燃烧充分。

3 效果

经调整、改进后的燃料供给系统运行可靠,重油燃烧时火焰明亮且冒白烟,回收矿粉也呈现白色,证明燃烧性能良好,能够满足要求。

先前燃烧不充分时生产1t成品料需7kg重油,改进后生产1t成品料只用了5.2kg重油。如按1年的沥青拌和料产量1万l计算,改进前需用柴油费用为250万元,改进后使用重油费用仅为130万元,1年可节约资金120万元。由此可见,合理使用燃烧油不仅能延长设备的使用寿命,还可有效降低搅拌站运营成本。