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变压吸附真空泵用水量高的原因分析与处理

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摘 要:对变压吸附真空泵用水量高的原因进行了分析处理,确保设备维持正常工作状态。

关键词:真空泵;液封;阻力

我公司变压吸附提纯二氧化碳装置采用真空解析工艺,真空泵为水环式。其入口端是六台交替工作的吸附塔,始终有一台吸附塔处于抽真空状态,真空泵将吸附塔从逆放末的0.04Mpa抽到-0.060Mpa,完成吸附塔再生的最后步骤。真空泵出口的二氧化碳气体和部分游离水经过V104罐进行初步的气液分离后,液体返回到真空泵泵壳中作为液封,气体进入旋风分离器,进行气液再次分离后,液体通过旋分下部的液相管线返回V104中,循环利用,达到节约用水的目的。分离出的气体经旋分上部管线进入V103气体储罐中,并最终送入到压缩机的入口,而V103分离下来的游离水通过其底部的排污阀排到界外。具体工艺流程图件下图。

1 问题回顾

生产调查中发现用来给水环式真空泵供水的V104罐水位下降太快,每月用水量在1800吨左右,由于水封液位不能保证,真空泵的运行不平稳,入口真空度达不到要求,从而影响变压吸附装置的正常运行。经过分析我们认为可能有两个原因:一是由于分离器V104、旋风分离器内部丝网损坏造成分离效果差;二是V104与旋分之间的气相管线阻力太大,超出了旋分气相入口管线的下缘与V104内部液面之间的净液柱高度,V104中的水被压入旋分中,超过旋分中的水被不断吹走,V104不能维持正常液位。

经过停产检查发现分离器V104内部丝网完好,分离器设计没有问题。因此我们需要对第二种可能进行分析计算,核对分离器出口气相管线阻力大小。

2 管线阻力核算

由于真空泵入口压力成周期性变化,而真空泵性能参数为:吸入绝压3.3~101.3KPa,排气压力为101.3 KPa时,吸入气量为22.5~53.6m3/min。正常状态下瞬间最大气量进行相应的理论计算。

2.1 分离器V104出口气相管线气体流型的确定

在水环式真空泵在改造之前,V104压力经实测得出的数据是:0.055Mpa。

气体的粘度随温度升高而增大,气体粘度随压力增加而增加得很少,在一般工程计算中压力变化不大时压力变化对粘度的影响常是忽略的。

水环式真空泵的工作压力不是高压,所以混合气的粘度可以计算为:

因此分离器V104气相出口DN150管线中,气体的流动为湍流状态

2.2 分离器V104出口气相管线流体阻力的核算

从计算数据能看出在V104罐正常供水的情况下,压差水头已经超过旋分的进气口。

通过以上大量数据分析阐述,详细的介绍了变压吸附真空泵用水量高的处理。这就要求我们在以后的工作中不断地总结及实践,为我公司的安全及经济运行以及机组的稳发满发作出我们应有的贡献。

参考文献

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[2]解杨华.水环真空泵参数化设计与CAD系统开发[D].东北大学,2009(6).

[3]罗延民.如何提高水环式真空泵运行机械效率的探讨[J].科技传播,2011(2).