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深搅法在滹沱河北大堤加固中的应用

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摘要:本文通过对滹沱河大堤吕汉险工段堤防加固方案比选的论述,得出了水泥土搅拌防渗墙为最经济适用的方案。水泥土搅拌防渗墙,具有不需要开槽,施工简便,墙体与周围土体胶结良好,防渗效果好,造价低等优点,值得推广。

关键词:水泥土搅拌防渗墙堤防加固施工技术要求

中图分类号: TQ172 文献标识码: A

1. 工程概况

滹沱河是海河流域子牙河系两大支流之一,发源于山西省繁峙县境内的泰戏山下桥儿沟,流入河北省后经黄壁庄水库,穿京广铁路,向东流经石家庄、衡水两市,在饶阳大齐村进入献县泛区,至献县枢纽上游与滏阳河及滏阳新河汇合。总流域面积24774km2。

滹沱河北大堤始于无极县东罗尚闸,至献县枢纽全长101.1km,堤顶现状宽8~10m。北大堤吕汉险工段位于饶阳县东北,紧邻吕汉村,北大堤桩号74+000~77+000,“96.8”洪水前就已被确定为重点险工段。该段河道为地上悬河,北大堤内滩地高程高于大堤外地面1.0~2.0m左右。目前,北大堤吕汉险工段设有导流排11座,上游桩号75+565~77+000段有混凝土护坡。1981年和1992年吕汉村南及村东南堤外坡脚两个大坑相继出现大量漏水,渗漏量约2000m3/h。“96.8”洪水时,吕汉村南(桩号75+100左右)大堤背水坡戗台后水坑内冒水,水柱明显可见,迎水坡戗台下形成入渗旋涡,入渗点与冒水处连线呈NE30°左右斜穿大堤。北大堤吕汉段迎水坡从桩号74+930~75+610长约680m的堤脚戗台被冲刷毁坏,同时戗台外滩地形成三个相连的大冲坑,坑宽37~19m,坑长80~40m,坑深5.5~3m,第一个大坑距离堤脚最近处仅7m,第二、第三个大坑已临近堤脚。

该段存在以下问题:①大堤堤基建于古河道上,为地上悬河;堤根地势低洼,主流冲刷堤脚,堤基存有贯通性夹砂裂缝多条。②该段大堤填筑时铺土层厚度大,碾压不实(干密度最小分别为11.9 kN/m3和14.5kN/m3),且在冬季施工,施工质量控制不严,有很多冻土块上堤,孔隙率较高,堤身碾压不实,遇高水位则产生渗漏,危及大堤安全。对该险工段进行彻底加固是十分紧迫的。

2. 险工成因及危害分析

北大堤吕汉段砂性土顶高程约为7~9m(地表高程约16~17m),底板高程0~-1m,总厚度约7~10m,下部为粘土。吕汉地段存在着多条地震形成的地裂缝。经过实地查勘,在吕汉段地势低洼的坑中,发现有充砂裂缝六处,裂缝方向为NE20~30°,延展长度最长约几十米,宽度为10~40cm,多呈下宽上窄顶部尖灭的形态。大堤堤脚前发现一组方向为NE300°左右裂缝,缝宽40cm左右,基本与大堤平行。以上两组裂缝两侧均无水平及垂直移动。产生原因分析如下:

吕汉段大堤基础存在一细砂层,厚度不一。本区地震烈度为7度,1966年邢台地震波及本地区,当时地下水位约3.0m,饱和细砂在地震时产生液化,村南及村东南大坑内地震时均出现喷水冒砂现象。以上两个大坑砂层埋深很浅,勘探孔表明砂层埋深仅0~3.3m,埋深浅的饱和砂性土受到地震影响发生液化时,释放出的应力作用于上面覆盖的非液化壤土层,形成水平和垂直裂缝。砂性土在覆盖层薄弱部位涌出地表形成砂带,在覆盖层较厚的地方可能有隐性砂带。地表砂带随时间的迁移及雨水、风砂等自然作用,也逐渐被掩埋。一旦掩埋裂缝的土体遭到破坏,积水便会沿着裂缝中砂带迅速渗漏下去,并且使充填的砂和砂性土不断下沉密实,从而在地表形成裂缝。因此认为地震引起的砂土及砂性土液化是产生裂缝的基本原因。

该段大堤填筑时铺土层厚度大,且在冬季施工,施工质量控制不严,有很多冻土块上堤,孔隙率较高,堤身碾压不实,遇高水位则产生渗漏,危及大堤安全。子牙河河务处对滹沱河北大堤高程检查测量发现,在姚庄以东吕汉村西(桩号72+000~75+000)大堤水准点高程与1980年测量成果比较,最大沉陷量达0.49m,也与上述地裂缝、沉降地质现象相一致。

3. 方案比选

由于需要解决问题为堤基堤身贯通裂缝及古河床隐患问题,所以水平防渗、加戗台和排水反滤不适合本工程,拟定以下三个方案。

方案一:土工膜+垂直防渗墙方案

在大堤上游堤坡铺设土工膜(两布一膜),并在下部浇筑混凝土防渗墙,形成一道完整的防渗体。本次设计铺设土工膜范围为:高程为设计洪水位以上0.8m至坡脚,为了保护土工膜,在有导流排处设置干砌石护坡,现有护坡段段恢复混凝土护坡。并在坡脚设临时施工平台,对大堤进行水泥土搅拌防渗墙施工,墙厚0.4m,平均深度14.5m。

方案二:塑性混凝土防渗墙方案

在堤前平台设施工平台,在堤顶内缘距堤顶6~11m处设水泥土搅拌防渗墙,墙厚0.3m,平均深度19.0m。

方案三:水泥土搅拌防渗墙方案

在堤前平台设施工平台,在堤顶内缘距堤顶6~11m处设水泥土搅拌防渗墙,墙厚0.4m,平均深度19.0m。

三个方案投资比较见表1。

表1吕汉险工加固方案投资比较表

方案比较:根据表1可知,工程直接费分别为1210.4万元、607.6万元和1228.5万元。方案一、二投资相当,方案三最省,较前两方案节省约580万元。方案一需要拆除桩号75+500~77+000段的混凝土护坡,造成了工程的浪费;且此段混凝土护坡前设有编织布枕袋水平防护,在坡脚前实施水泥土搅拌防渗墙将造成水平防护的薄弱部位。方案二成墙质量高,能保证墙体的连续性,质量可靠,寿命长,经久耐用弹性模量较小,能与土体变形协调,但投资较高。方案三不需要开槽,施工简便;墙体与周围土体胶结良好的使用寿命比复合土工膜长,防渗效果好,且造价低。综合上述,推荐方案三为优选方案。

4. 防渗墙设计

深层水泥土搅拌防渗墙平均深度19.5m,墙厚不小于30cm,墙底置于基础下卧壤土(粘土)层不小于1.0m,防渗墙轴线位于堤顶内缘距堤顶6~11m,并与上一期防渗墙轴线衔接。

深层水泥土搅拌防渗墙桩径450mm,最大桩间距320mm,渗透系数K

5. 施工技术要求

5.1防渗墙(或浆体)材料

浆液配置:水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,水泥浆的水灰比为0.48~0.5,水泥掺入比根据现场试验确定。

浆液材料应满足:凝结前不沉淀,不离析,能抵抗地下水的作用;凝结后有足够的不透水性,有较高的塑性,能适应土层的变形。

5.2主要技术指标

①成墙厚度不小于0.3m;

②防渗墙防渗系数不大于1×10-7cm/s;

③抗压强度不低于3.0MPa;

④防渗墙垂直度偏差控制在2‰以内。

⑤确保防渗墙的连续性,应连续施工相邻桩,施工间隔时间不得超过24小时。

⑥喷浆压力控制在1~1.1MPa,喷浆量控制在30L/min,钻机喷浆提升速度控制在0.6~1.5m/min。

5.3施工流程

防渗墙施工流程为:①桩机就位,②钻进喷浆成桩,③提升搅拌,④重复钻进搅拌,⑤重复搅拌提升,⑥成桩完毕。

5.4质量控制和检查

① 成桩施工期的质量检查,包括力学性能、原材料质量、掺合比的检查等,成桩时逐根检查桩位、桩底高程、桩顶高程、桩身垂直度偏差、喷浆提升速度、外掺剂掺量、喷浆量均匀度、搭接厚度及搭接施工的间歇时间等。

② 施工记录施工记录是现场隐蔽工程的施工实录,反映了施工工艺执行情况和施工中发生的各种问题;施工记录应详尽完善、如实进行并由专人负责。

③ 强度检验在施工操作符合预定工艺要求的情况下,桩身强度是否满足设计要求是质量控制的关键,可采用钻取水泥土桩芯或静力触探方法检验桩长和桩身强度。

6. 结论

深搅法能适应砂性土、粘性土、粉土、人工填土、淤泥土、粒径小于50mm的砂质层等,加固深度可达20m。深搅法在堤身成墙时,能充分利用原堤身土体,减少了资源浪费,成墙造价低;成墙质量可靠,且有一定的塑性,能适应堤坝变形。

总之,深搅水泥土防渗墙应用于堤防工程,只要将墙体的连续性、墙厚、渗透系数等指标控制好,就能满足设计要求。

参考文献

[1] 甘国权,陈芙蓉,董建军,陈彦生编著,深搅法,中国水利水电出版社,北京,2006,8

[2] 河北省水利水电第二勘测设计研究院,衡水市饶阳县滹沱河治理工程可行性研究报告

[3] 河北省水利水电第二勘测设计研究院,衡水市饶阳县滹沱河治理工程初步设计报告