首页 > 范文大全 > 正文

伊敏电厂#3机组轴瓦振动偏大的检修处理

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇伊敏电厂#3机组轴瓦振动偏大的检修处理范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

机组振动是评价汽轮机组运行状况优劣的重要标志之一,也是机组设计、制造、安装、检修质量的综合反映。在机组运行过程中,往往只要机组发生故障,一般均会办随着异常振动。振动可以认为是发生故障的前兆,同时振动又会使故障扩大。机组在启动、运行。停机过程中如果振动较大,将带来一系列严重的后果。

伊敏电厂#3汽轮机#1瓦Y方向、#3瓦X方向振动值偏大,#1瓦在高负荷600MW振动值为X方向106μm、Y方向117μm,#3瓦在高负荷600MW振动值为X方向116μm、Y方向93μm,汽机专业人员定期(每周)调取机组振动数据,发现振动异常时,专业人员及时汇报,并进行分析振动增大原因,研究采取措施。2011年11月#3汽轮机本体大修阶段,对发现的使汽轮机产生异常振动问题,及时查明原因对症检修,从根本上解决轴瓦振动问题。以下是本次检修具体事项:

一、转动部分平衡的不正确

根据启、停机及带负荷运行时振动情况,对各转子平衡进行调整。

高中压转子

1.移重

(1)1瓦侧:11、12、13号螺栓孔重量拆掉,在平衡槽相同的位置加重550克。

(2)2瓦侧:11、12、13号螺栓孔重量拆掉,在平衡槽相同的位置加重1010克。

2.中间平面平衡槽加重

中间平面平衡槽加重P=1000克∠190°(加重角度对应于转子弯曲凹点)

1号低压转子移重

键相位置在1号孔

(1)3瓦侧

合成为:P3=305∠3530。

移重:原加重拆掉,在32号孔加重305克。

(2)4瓦侧

合成为:P4=317∠1350?

移重:原加重拆掉,在13号孔加重320克。

2号低压转子移重

键相位置在17号孔

(1)5瓦侧

原平衡螺

栓孔编号 2 4 28

重量(克) 235 435 435

合成为:P5=930∠1730?

移重:原加重拆掉,在1号、32号孔各加重465克。

(2)6瓦侧

原平衡螺栓孔编号 2 3 20 27 29 30

重量(克) 445 450 300 440 440 445

合成为:P6=1695∠1500?

移重:原加重拆掉,在29、30、31、32号孔各加重435克。

二、汽轮机转子联轴器对中不好

对各转子联轴器解体复查,根据全实缸、半实缸中心值进行调整。

1、轴系图

轴系尺寸图:

轴向距离系数:1.59

5.87

0.9

2.56

5.87

0.9 1.55 6.24

轴颈扬度:

说明:前扬(调端扬起)为“正”值,后扬(励端扬起)为“负”值。

各轴颈扬度

安装值:-0.19

+0.19

+0.23

+0.45

+0.57

+0.85

各轴颈扬度

解体值:-0.2

-0.375

+0.45

+0.72

+0.57

+1.1

2、调整原则及方向

(一)高中压缸调整量尽可能小为原则。

(二)以全实缸中心值为准进行调整,半实缸中心值作为参考。

(三)结合解体全实缸中心值、半实缸中心值、轴颈扬度,确定⑤瓦、④瓦、②瓦。

3、解体全实缸中心值

说明:调端对轮低、调端对轮偏左(炉侧)为“正”值,下张口、左侧张口为“正”值。

4、轴瓦瓦块垫铁调整量

5、调整后计算中心值

说明:调端对轮低、调端对轮偏左(炉侧)为“正”值,下张口、左侧张口为“正”值。

注:由于全实缸中心值和半实缸中心值偏差较大,本次不动②瓦。

6、全实缸中心值和半实缸中心值

(1)全实缸中心值(单位:mm)

中低对轮:低压转子1低0.185,偏左0.165;上张口0.1075,右侧张口0.0575

低低对轮:低压转子2高0.31,偏右0.09;下张口0.605,右侧张口0.005

(2)半实缸中心值(单位:mm)

中低对轮:低压转子1高0.14,偏左0.11;上张口0.0025,右侧张口0.0425

低低对轮:低压转子2高0.76,偏右0.15;下张口0.5425,右侧张口0.0275

(3)全实缸验收中心值(单位:mm)

中低对轮中心:低压转子1高0.09,偏左0.015;下张口0.12,右侧张口0.035

低-低对轮中心:低压转子2高0.47,偏左0.015;下张口0.1175,右侧张口0.0225

低-发对轮中心:发电机转子高0.13,偏左0.005;下张口0.16,左、右侧张口0

三、轴承有缺陷,如轴承与轴瓦安装间隙不合适,瓦壳在轴承座中松动等。

1、轴承动态性能不好,发生上瓦块、瓦壳支撑销孔扩大,上瓦块弹簧断裂损坏,上瓦块非工作状态,装配方向错误(安装时遗留问题),致使支持销球面与瓦壳销孔底面接触,造成支撑销与销孔“啃磨”。处理措施:对啃磨销孔(#3瓦左、#4瓦右、#5瓦左、#5瓦右、#6瓦左、#6瓦右)采取“镶套”工艺进行修复;更换损坏弹簧。

2、轴承下部垫铁接触不良,对垫铁进行研刮,直至将接触面积积修到75%以上,且分布均匀。

3、轴承紧力的测量和调整。以轴承标准的要求,对轴瓦紧力不合格的进行调整检修,紧力过小易引起振动。

四、受热的机件安装的不正确及质量原因,不能在热态工作时自由热膨胀、热变形,使得机件在受热工作时不能自由膨胀而变得有些弯曲,破坏平衡,引起振动。

对高中压转子弯曲度测量,发现调节级电侧P8测量点位置弯曲度偏大(0.065mm),其除了产生质量不平衡外,还会引起较大振动,弯曲转子质量不平衡引起过大振动,可以通过转子平衡获得改善,本次高中压转子没有返厂处理,通过重新平衡配重解决振动问题。

五、动、静间隙不符合要求,如轴封片与轴颈配合间隙不对,配合过紧,则在受热时轴颈与密封片相摩擦,引起振动。对部分隔板汽封、端部汽封间隙进行调整,间隙达到标准范围。

六、运行方面的原因

1、汽机真空下降或排汽温度高引起汽机中心偏移,引起振动。使用专用清洗装置对凝汽器不锈钢冷却水管进行清扫,提高凝汽器冷却效果,以保证机组真空度。

2、固定在汽轮机转子、联轴器上的某些转动零件松弛、变形或者位置移动,引起回转体的重心位置改变加剧振动,如对轮护罩结合面螺栓松动、某些部分变形等。一些有严格重量要求的回转零件,如联轴器个别螺栓更换而又未做平衡试验,也会破坏平衡,加剧振动。

3、启动前预热不均匀,机壳产生变形,使机组内动静部件间隙不均匀,甚至产生摩擦,引起振动。

4、蒸汽管路或气体管路对机组的作用力,使机组变形、移位;管路与机组联接不合要求等等也都造成振动。

5、轴承不够或不适当,油质不合格使轴承油膜破坏。解体发现瓦块有轻微划痕,是油质不合格造成的,对油进行滤油处理,更换油滤网。

6、汽轮机转动部件叶片断落,引起振动。转子叶片检查时发现低压缸次末级叶片根部有裂纹现象,将低压缸次末级叶片全部解体返厂修复,对叶片根部易产生裂纹部位进行圆滑过渡处理,解决叶片裂纹、断裂问题。

7、启动中升速或加负荷过快引起汽机膨胀不均。