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对补孔效果分析与认识

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[摘 要]随着油田勘探开发的逐渐深入,油井含水已经达到较高水平,综合含水高达94.24%,已经进入特高含水开发阶段,控含水上升速率,挖潜剩余油已经成为油田增油上产的主要任务,补孔、压裂、酸化、堵水、换泵、调参等增油措施在油田开发中应用的越来越广泛,其中,补孔措施是挖潜剩余油的一项重要措施,本文结合补孔前后的资料和注水控制进行了分析和评价。

[关键词]补孔;注水调整;提高采收率;措施

中图分类号:TE357.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)29-0047-01

一、补孔井的选择类型

(1)有采无注型:单一河道砂内部,基础井网只钻遇油井,未钻遇注水井,属于“有采无注型”。

(2)有注无采型:单一河道砂内部,基础井网只钻遇水井,未钻遇油井,属于“有注无采型”。

(3)无注无采型:单一河道砂内部,没有基础井网井钻遇,属于一次井新钻遇的河道砂,即“无注无采型”。

本文在一口油井采取补孔措施后,对其效果进行分析

二、选择补孔井情况分析

(1)该区块结构情况

随着储层精细地质研究的不断深入,特别是二次加密、三次加密井的投产,井网密度增加,对地下油层的发育状况有了更加清楚的认识。原来认为大面积均匀分布的主力油层,注采系统相对完善,经过精细地质解剖以后,有的一条河道变成了几条窄小的河道,且一次井和二次井又分别钻遇了一些新的窄小河道。由于砂体规模较小,河道砂多呈条带状分布,因此单一河道内注采关系不协调的矛盾很突出。这些窄小河道砂内部,注采关系不完善,从而形成了一定数量的剩余油。

(2)该区主力层剩余油形成原因分析

纯油区主力油层指AI2~3层,属三角洲分流平原相和三角洲内前缘相沉积,其中AI31、32为三角洲分流平原相沉积,AI33a、33b层属水退型三角洲内前缘相沉积,AI21a、21b、22层属于水进型三角洲内前缘相沉积,砂体沉积以河道砂为主,是基础井网开采的主要对象,开发30多年来,综合含水已达93.43%,但仍存在一定数量的剩余油。

(3)该区剩余油类型

B1井的AI22层位于单一河道砂内部,该层没有基础井网井钻遇,属于一次井新钻遇的河道砂,属于剩余油类型中的“无注无采型”。这类剩余油由于处于原始状态,含油饱和度高。此油井位于断层边部周围注水井射孔层段是BII、BIII组和AI组,而油井射孔层段只有BII和BIII组,AI组油层没有射开,存在“有注无采型”剩余油,具有补孔价值。

(4)选择B1井补孔措施的原因

B1井于1993年投产,砂岩厚度33.5m,有效厚度22.3m,原始压力11.1MPa,饱和压力6.45MPa,1999年日产液量2t,日产油量1.1t。2007年补孔后日产液量11t,日产油量2t。2008年换大泵日产液量41.6t,日产油量28.9t,2013年日产液量41.2t,日产油量5.1t。

周围连通水井W1,砂岩厚度24.3m,有效厚度15.0m,地层系数0.934 um2.m,水井W2,砂岩厚度22.5m,有效厚度10.1m,水井W3,砂岩厚度58.2m,有效厚度26.4m,地层系数0.1228um2.m,水井W4,砂岩厚度17.4m,有效厚度3.3m,地层系数0.548。

油层条件相对较好,具备油层补孔的物质条件。B1井从油层发育上具备措施增产条件,是发育相对较好的井。砂岩厚度41.0m,有效厚度28.1m,射开砂岩12.9 m,厚度占全井比例31.46%,射开有效厚度4.2 m,占全井比例14.95%。

B1井位309#断层附近,由于断层遮挡是剩余油富集区。根据精细地质研究成果分析,在AⅠ的33a、AI321、AI21a、AI21b、AI11和BII15这几层存在剩余油潜力,即存在补孔潜力。具体分析如下:

1.AI321剩余油潜力分析:该层是发育较好的层段,大面积河道砂发育,发育砂岩厚度5.2m,有效厚度5.2m,周围水井1和水井2发育差,同位素显示不吸水。分析在某方向动用差,存在剩余油,可作为补孔对象。

2.AI21b剩余油潜力分析:AI21b层是河道砂发育层段,该层某井的发育厚度较大,砂岩厚度2.6m,有效厚度0.7m。周围的水井水井2在该层不吸水,又由于断层遮挡存有剩有剩余油,可作为补孔对象。

3.AI21a剩余油潜力分析 :AI21a层是发育较差的层段,该层某井的发育厚度较大,砂岩厚度5.4m,有效厚度5.1m。周围水井水井1同位素吸水差,吸水比例为3.12%。含水饱和度比较低,分析认为存在大量剩余油,因此可以补孔。

4.AI11剩余油潜力分析:从沉积相带图上可以看出,某井位于河道砂内,发育砂岩厚度4.8m,有效厚度1.0m。从同位素吸水比例上可以看出,某井周围几口水井水井1等发育差,不吸水,又由于断层遮挡存有剩余油,含水饱和度也比较低,分析认为存有大量剩余油,因此可作为补孔对象。

5.BII 15剩余油潜力分析 :BII15为大面积主体席状砂发育,该井发育砂岩厚度2.8m,有效厚度2.5m。从测井曲线上看,该层含水饱和度低,可以认为存在剩余油,可以作为补孔对象。

由此可以分析B1井具有进一步补孔潜力,决定对B1井进行补孔措施。

三、补孔措施的实施及效果分析

(1)补孔情况

2007年12月21日,B1井补开BII15,AI11、AI21a、AI21b、AI321、AI33a六个层,共补开砂岩厚度20.6m,有效厚度18.1m,补孔前后对比,日产液量由10上升到31t,上升了21t,日产油量由1.8t上升到23.9t,上升了22.1t,综合含水由81.7%下降到23%,下降了58.7个百分点,平均流压由2.14MPa到7.14MPa,上升了5MPa。

B1井补孔层含水级别为6.6%,补开的层属于纯油层。补孔初期增油效果非常好,到2013年7月为止日产液41t,日产油5.1t,综合含水87%,流压5.93MPa,累计增油33645t。

(2)补孔效果分析

B1井目前存在的问题是含水上升快,2010年5月,B1井的综合含水已恢复到补孔前,到2013年7月含水为87.6%。为减缓含水上升快,加强西侧水驱去强度,降低东侧水驱强度,进行了注水调整,降低了水井1的注水强度,2008年12月重配将配注185m3/d降到100m3/d,2010年9月调剖将配注由100m3/d降到80m3/d。加强了 水井2的注水强度,该井2012年7月酸化,配注由75升到115,油压下降0.7Mpa,加强了BII53以上、BII2151-2152、AI11-I12、AI11-I12、AI332以下的注水强度。加强了水井4的注水强度,该井2012年7月酸化,配注由70m3/d升到95m3/d,压下降0.2Mpa,加强了BII210-37的注水强度。通过注水调整,大幅度降低了含水上升的速度,2012年7月到2013年7月含水上升1.1%。

(3)经济效益评价

油井补孔不仅增加了油田开采储量,提高采收率,同时也取得了较好的经济效益,该井补孔以来累积增油33645t,提高了采油效率,为油田稳产创效。

四、结论及认识

(1)结合沉积相带图综合分析单井可挖掘潜力,对薄差油层进行分析,进一步挖掘可采储量提高采收率。

(2)逐步的优化区块的开采潜力,综合调整,合理控制注采关系,保证持续有效的采油计划。

(3)适当的补孔和措施有助于保证油井稳产,合理调整地层压力。

(4)通过周围注水调整,控制含水上升速度。

参考文献

[1] 大港油田测试公司PNN技术指挥指导油井补孔作业[J].罗霞,闫学红.《国外测井技术》,2012(05)

[2] 补孔井选井层技术研究[J].苏凤.《中国石油和化工标准与质量》,2012(01)

[3] 油田开发调整[M].巢华庆,赵世远.《采油地质工程》,2003年