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20万t/a离子膜烧碱运行总结

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摘 要:介绍了20万t/a离子烧碱性能考核的一些基本情况,总结了近九个月生产运行中出现的一些问题及解决途径。

关键词:离子膜烧碱;生产运行;电解槽;工艺连锁

中图分类号: TQ151 文献标识码: A 文章编号:

河北盛华化工有限公司40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC树脂项目一期工程年产20万吨烧碱于2012年10月19号一次试车成功。

年产20万吨离子膜烧碱装置采用北化机NBZ2.7型膜极距电解槽,配套使用旭硝子SP8020离子膜,运行电密4.5kA/m2, 2013年12月10日通过72小时性能考核。

一、考核情况

1.考核数据

2.九台槽在电流12.15kA时运行24h产量为(1309.18m3碱产量数据取自电解FI-274碱累积量流量计)

Q=C×V×E=1309.18×0.32×1.31=548.8(吨)

3.吨碱直流电耗A的计算

A = I ×U ×24×b÷C-(90-T)×KT-( C -32)×Kc

=12.15×430.7×9×24÷548.8-(90-T)×13-(C -32)×17

=1941.3(kWh)

式中:b ---9 电解槽台数

I ---12.15kA 九台电解槽考核期间电流实际运行平均值

U ---430.7V九台电解槽考核期间电压实际测量平均值

T阴极液:电解槽出口处平均阴极液温度

KT:温度修订系数= 13 DC-kWH/MT-NaOH/℃(4.5kA/m2)

Kc:浓度修订系数=17DC-kWH/MT-NaOH/wt%(4.5kA/m2)

4.考核结果

河北盛华化工有限公司20万吨/年NBZ-2.7型膜极距离子膜电解槽于2012年12月10日至12月12日对九台电解槽进行了性能考核。考核结果如下:

5.考核结论

由蓝星(北京)化工机械有限公司为河北盛华化工有限公司制造的年产20万吨/年NBZ-2.7型膜极距离子膜电解槽,考核数据均达到考核要求,符合合同及技术附件要求。

二、生产运行情况

1.螯合树脂塔运行状况

树脂塔采用三塔工艺,每日保证两塔运行,一塔离线再生,现系统运行较为稳定,出塔盐水指标较为稳定,但最近由于树脂塔配套的电磁阀的材质问题,出现腐蚀迹象, 现正在和阀门厂家联系。总结先前的运行经验,树脂塔再生过程中产生的大量废水同时进入较小的罐,造成在酸洗、碱洗阶段打往一次盐水配水罐时有酸碱过量现象,给盐水精制带来不稳定,为此我公司在设计阶段对再生产生的废水分进两罐,保证酸、碱洗两阶段产生的废水进入同一罐体后充分的混合。一举解决配水酸碱含量不稳的局面。

2.淡盐水脱氯系统

运行初始阶段,效果并不好。送往一次盐水的脱氯淡盐水时常含游离氯,给一次盐水的设备及管路带来较大的隐患,为了尽快解决此问题,我们通过分析及和现场操作人员交流,发现脱氯系统不稳有以下几方面原因构成:

(1)电解频繁升降电流

(2)进脱氯塔前加的盐酸流量不定

(3)脱氯塔真空度不稳

(4)阳极液排放槽送往真空脱氯塔流量不稳且温度较低

(5)阳极液循环槽、真空脱氯塔液位不稳

分析出影响脱氯淡盐水含游离氯的原因后,我们开始逐一控制、排查,(2)、(3)、(5)很快排除,由于该系统刚开始运行,耗氯系统时有不正常,调整电流在所难免,最终把解决此问题的关键定在阳极液排放槽的流量上,通过调查,我们发现阳极液排放泵时有停泵现象,原因是该泵出口没有控制液位的自动调节阀,控制液位全靠现场操作人员的开停泵,开停时造成进入真空脱氯塔淡盐水流量存在较大波动,流量的大波动造成真空脱氯系统时有波动,脱氯效果不佳,找到原因后,通过对现场及DCS操作工的培训,实现该泵的连续运行,脱氯淡盐水含氯基本得到解决。

3.连锁控制系统

离子膜制碱操作系统自动化程度较高,为了保护其高效、安全的运行,系统设置较多工艺连锁。新项目采用的系统,由于刚接触对其还没有很好掌控,造成运行期间出现一些因工艺连锁触发的跳车情况。

(1)关氢气系统氮气时触发工艺连锁

开车前为了保证氢气系统正压及完成对系统的置换,氢气系统要充氮气,随着电流的增大,产生的氢气量也会逐渐增大,此时为了保证氯化氢合成工序尽快点炉,系统氢气达到纯度要求,需要尽快关掉系统氮气,由于充氮控制阀为手动阀,需现场人员操作,关氮气时操作人员关的相对较快,DCS操作人员感觉莫名其妙的系统压差就产生了波动,还没来的及调节,系统压差就达到跳车低限进而触发工艺连锁。

查看系统压差的波动原因时,发现由于氢气压力在短时间内的急速下降,导致氢气、氯气自动调节阀PDIZA-216、PDIZA-226无法跟上其变化,进而达到压差下限而跳车,氢气压力的急速下降是由于关氮气时相对较快,造成氢气系统气量减少,压力下降。为了预防在今后送电过程中因关氮气再次出现跳车,及时对现场及DCS操作工培训,现要求关氮气阀门时现场操作人员要缓慢,关闭过程同时要求DCS人员随时监控氢气系统压力波动,压力波动导致自动阀门无法调节时,要手动进行调节。通过此举较好解决因关氮气造成的工艺连锁跳车。

(2)单槽投入与切除过程触发工艺连锁

本公司年产20万吨离子膜烧碱配套10台电解槽,单台生产能力2万吨,由于偶有生产系统问题及单台槽本身问题,会遇到单台槽脱离、并入系统的情况,在运行状况下脱离系统,需在电流降到零后,继续保持循环,电解槽槽温降下来后,停止进液,随即关掉和系统气相系统相连阀门,同时关掉出液阀门。单台电解槽在停运情况下并入系统,需要先注液,液注满后需打开和系统气相相连两阀门及液相出口阀门,后循环升温,直至送电。

根据伍迪系统操作经验,单槽脱离系统的操作并没有多大危险,相对危险的状况是在单台电解槽并入系统的过程中,因在并入系统前需对电解槽充压,充压后打开气相阀门,由于气相阀门前后压力的不均,造成系统压差波动。新系统运行之初,操作人员在停循环关气相阀门时偶有因压差波动而跳车现象,以为是关气液相阀门造成的压差波动,但有一次在刚停循环将要关闭气相阀门时便跳车,让操作人员很费解,以为是后续系统影响所致,但我们通过仔细分析系统,得出阴极气、液相系统相连,且在碱高位槽处有和气相系统相连平衡管的 结构,由于停循环时操作较快,造成阴极液相系统液位波动,液位波动造成气相系统压力波动进而引发工艺连锁。查明原因后,我们要求在运行单槽开停循环时必须缓慢,改变电解槽进液流量时要平缓,且每次改变流量后要有2分钟以上的间隔,进而保证液相系统液位稳定,执行此操作后,因开停单槽而跳车现象得到改观。

三、总结

年产20万吨离子膜烧碱装置NBZ2.7型膜极距电解槽,开车近九个月运行过程中出现了各种各样的问题,但在管理技术人员及操作工的共同努力下,出现的难题已逐步解决,现阶段运行较稳定,效果良好。