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600MW机组单台电泵深度节能分析

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【摘要】本文以漳山公司二期2*600mw直接空冷机组配置三台电动给水泵进行现场试验,电机结合多年运行经验积累分析,提出低负荷期间单台电泵[1]节能运行方式,根据热力系统的特性,应用大型水泵热力学理论,在单台电泵基础上进一步提出电泵深度节能思路,通过理论计算和现场试验,实现600MW机组[2]大型辅机深度节能目的,对直接空冷机组厂用电指标下降影响重大,厂用电指标下降0.04%。通过深入、细致研究,对低负荷期间单台电泵安全与经济运行矛盾得以解决,通过放大单台电泵运行范围实现现有ACE调度模式下机组节能运行,达到了直接空冷机组全程安全和经济运行目的。

【关键词】直接空冷机组;单台电泵;深度优化

一.引言

为了进一步节约厂用电,减少生产厂用电量,完成厂用电目标。汽机运行专业在保证安全稳定的生产基础上,深入探究,不断挖掘设备潜能,最大程度发挥设备功效。在节能降耗方面推出单台电泵深度节能新思路,对电泵的进行最大接带负荷能力实验。

二.单台电泵最大负荷试验

为了电泵更好的节能优化运行,降低厂用电率,中、低负荷时运行一台电泵,首先须测试单泵最大带负荷能力,为此必须进行单泵最大负荷试验。

利用机组负荷380MW,将一台电泵降低出力直至勺管降至最小20%旋转备用,保持试验泵接待负荷,逐步增加负荷,负荷升至400MW开始记录数据,每增加10MW,记录一次,试验10分钟。逐步试验负荷升至430MW。430MW以上每增加5MW,记录一次,试验负荷升至450MW。在升负荷时密切监视电机温度、电机负荷、前置泵及主泵振动无异常情况,每个工况可稳定10分钟,最大负荷时稳定运行30分钟。

三.单台电泵大负荷试验数据

通过实验机组负荷440MW,单台电泵最大给水流量1430T/H(给水流量和减温水流量之和),电泵功耗10101KW(额定功率11000KW),最大接带负荷440MW(背压10.1KPa),电泵运行稳定参数在正常范围。受内水较大蒙煤影响,金属超温过热器减温水增至130T/H,燃用其他煤种减温水量下降仍然可以多接待负荷。依据试验数据凭证对600MW机组单电泵接待负荷进行由390MW放大至420MW,停运由360MW放大至390MW,实施早停晚启节能目的。

四.制定单台电泵深度优化运行措施

出台单台电泵深度优化运行措施。通过一个月运行统计分析,节能效益如下:

上表得出:在360MW-420MW负荷段之间,单泵比双泵运行平均功耗差2807KW/H。在390MW-420MW负荷段之间,单泵比双泵运行平均功耗差2664KW/H。

上表得出:九月份电泵耗电率环比下降0.1%,其中受负荷率影响。但九月份电泵耗电率最小2.71%、2.78%。

五.单台电泵深度节能优化节能核算(以漳山公司电价为准,计算节能效益)

单台电泵运行延长时间统计:通过一个月数据分析,月平均单台电泵每天运行时间延长1.8小时。

单机日节能量=单台电泵每小时节电量*延长时间*电价=2664KWH*1.8H*0.3937月/KWH=1887元。

单机月节能量=运行天数*单台电泵每小时节电量*延长时间*电价=30*2664KWH*1.8H*0.3937月/KWH=56636元。

单机年节能量=运行月数*运行天数*单台电泵每小时节电量*延长时间*电价=10*30*2664KWH*1.8H*0.3937月/KWH=566360元。(除去检修停运,机组按照运行10月核算)

双机年节能量=运行台数*运行月数*运行天数*单台电泵每小时节电量*延长时间*电价=2*10*30*2664KWH*1.8H*0.3937月/KWH=1132720元。

(由于受电网调峰,启停电泵时间不同,对单台电泵每天延长运行时间不是太准确,SIS系统采集数据时间较短等等种种原因影响,对评估结果精确性不高,只供参考)

六.最后总结

上述试验数据的成功应用,是直接空冷机组配置电动给水泵节能重大突破,解决了直接空冷机组大型辅机安全性和经济性运行难题,使其厂用电指标在历年运行基础上下降,机组效率大幅提高。优化理论适合投产300MW、600MW及以上配置电泵直接空冷机组,适应范围广,见效快。实际受电网负荷影响,不同负荷段节能量也存在一定变化。

参考文献

[1]马文智.现代火力发电厂高速电泵[M].北京:水利电力出版社,1984.

[2]华能福州电厂三期2×660 MW扩建工程初步设计专题报告及成品[R].西南电力设计院,2007