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复合调堵技术在茨4块的研究应用

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摘要:针对茨4块由于储层发育影响导致平面矛盾突出的问题,研究并应用了先驱后调式复合调技术,该技术将表面活性剂驱和弱凝胶调驱结合起来,通过驱油和堵水双重作用,达到增油控水、改善平面矛盾的目的。在实施该技术过程中,首先进行了多种性能评价实验,然后优选区块中部的注水井进行现场试验,取得了显著的措施效果。

关键词:平面矛盾;表面现活性剂驱;弱凝胶调驱

【分类号】:TE258

1开发现状和存在问题

1.1 开发现状

茨榆坨油田茨4块含油面积1.3km2,石油地质储量138×104t,可采储量15×104t。该块于1986年3月试采获得成功,于2003年9月转入注水开发阶段。截止到2010年10月,区块投产油井3口,日产油9.1t,综合含水89.8%,累计产油11.4237×104t,地质储量采出程度8.28%,可采储量采出程度76.13%。投(转)注水井2口,开井1口,日注水20m3,月注采比0.30,累计注水6.7617×104m3,累计注采比0.26,累计地层亏空19.18×104 m3。

1.2 注水开发中存在的主要问题

该块存在的主要问题是平面矛盾突出,从构造来看,由区块中心部位向边缘部位油层发育逐渐变差,主要表现在:(1)中部油层厚边部油层薄。中部油层总厚度为25.8m,而边部油层总厚度只有12.9m。(2)中部高渗,边部低渗。中部产层的平均渗透率为1219.35×10-3μm2,而边部产层的平均渗透率只有369.2×10-3μm2。(3)中部产层位置高,边部产层位置低。中部产层的中深为1843.2m,而边部产层的中深为1889.3。

2复合调堵技术研究

复合调堵技术将表面活性剂驱和弱凝胶调驱结合起来,具有调驱和堵水的双重功效,其主要驱油机理有两个:一是先期注入的表面活性剂能大幅度降低油水界面张力,引起毛细管力和粘附力大大降低,同时促进聚合物拉伸、携带盲端中的残余油,使各种不连续的油珠(膜)聚并而形成可流动的油流[1],使原优势水驱通道的剩余油大量采出。二是后期注入的弱凝胶体系有一定的流动性,可进入油层深部,对经过表面活性剂驱的优势通道进行封堵,改变水驱方向,从而使平面矛盾得到缓解。

2.1表面活性剂性能实验

为了确定所选表面活性剂与茨4块的配伍性和适应性,对所选表面活性剂进行了多种性能评价实验。

2.1.1活性剂分子量确定

通过综合考虑药剂性能指标和产品价格,选取聚醚类非离子表面活性剂进行实验。实验证明,对于茨4块地层,以均分子量3550的聚醚类非离子表面活性剂为最佳。实验结果如表1所示。

表1 聚醚分子量对接触角和脱油效率的影响

2.1.2界面张力研究

通过在水中添加化学剂的手段来大幅度降低油水界面张力,使其降至10-1~10-3mN/m数量级,是化学驱或复合驱提高采收率的理论基础之一[2]。经界面张力测定实验证明,在45~55 ℃条件下,茨4块原油和地层水之间的界面张力为 5.335mN/ m,而加入表面活性剂后,稳态界面张力降至约0.004 mN/ m(不加碱),并且活性剂的浓度范围为 5000~20000mg/L时均可达标(如表2所示)。

表2 界面张力测定结果 单位:mN/m

2.1.3无水期驱油性能评价

取岩芯,饱和油后,老化7天,进行水驱至排出液含水100%,然后用表面活性剂驱,驱替至含水100%后,进行对比计算,结果如表3所示。

表3 无水期表面活性剂驱油效率实验

实验证明,表面活性剂驱油效率达到35.2%,比水驱平均增加16.4%。

2.1.4聚合物的影响

复合驱油通常比单一组分驱油的采收率高,主要由于表面活性剂和聚合物之间有协同效应。将岩芯注入聚合物后,进行活性剂驱,实验结果如下:

表4 注入聚合物段塞对活性剂驱影响

由实验结果可知,注入聚合物段塞后比不注聚合物提高驱油效率%1.2~2.0%,这说明注入聚合物可有效缓解层内的非均质性,两种药剂可以起到综合作用。

2.2 弱凝胶性能实验

弱凝胶的性能主要包括成胶性能、流变特性、在多孔介质中的流动特性和调驱性能[3],为了选择合适的配方,在进入现场施工前进行了抗剪切能力、阻力系数和封堵能力实验研究。

2.2.1抗剪切能力

由凝胶抗剪切能力实验可知,弱凝胶注入岩心后,受剪切影响,强度和粘度迅速下降,0.75m处凝胶强度为0.32Pa,下降了80%,粘度为3920mPa.s,下降了60%。但是进入深度超过0.75m后,直至1.5m,弱凝胶的强度和粘度不再下降(图1),表明弱凝胶在地层深部仍有很强的抗剪切能力。

图1 弱凝胶强度和粘度变化曲线

2.2.2阻力系数

由弱凝胶模拟驱替实验可知,随着调驱剂(未交联)的注入,注入压力快速上升,注入1Vp左右时,注入压力从0.032MPa升至0.054MPa,阻力系数由0.82增加到1.43,阻力系数增加1.74倍,后续注水阻力系数由1.3升高至1.75(图2)。挤注过程中,压力和阻力系数增加,后续注水时压力和阻力系数继续增加,表明不管是施工中还是后续注水,弱凝胶都具有很好的升压能力。只有调驱目的层吸水压力升高,才能启动不吸水层吸水。

图2 弱凝胶注入压力及阻力系数变化曲线

2.2.3封堵能力

将0.25%浓度的聚丙烯酰胺+交联剂水溶液,充分搅拌均匀,随后在0.8MPa的压力下注入岩心。待岩心注满后,将其装瓶密封,放在60℃电热恒温干燥箱内保温10d,取出测定封堵后岩心的水相渗透率。从实验结果可知,弱凝胶对岩心的封堵效果较好,岩心封堵率达到70%以上(表5)。

表5 封堵前后岩心封堵率变化

3现场实施效果评价

本次复合调堵自2009年11月9日进入现场实施阶段,先期注入表面活性剂7000 m3,后期注入弱凝胶溶液3000 m3,施工期间注入压力8~10MPa,2010年2月1日恢复注水。

现场施工后第5天开始见到效果,有效期持续至2011年末。

(1)注水井压力上升。该区块注水井注水压力由措施前的6.0MPa上升到9.2MPa。

(2)对应油井日产液、日产油上升,含水下降。日产液由66.5t上升到88.6t,日产油由10.5t上升到14.5t,综合含水由88.2%下降到82.5%(图3、图4),累计增油2215.6t。

(3)油井平均动液面上升。实施复合调驱后,地层的存水能力增强,地层能量得到补充,区块内油井平均动液面由的1600m上升到1200m(图4)。

图3 茨4块采油曲线

图4 茨4块含水-平均液面曲线

(4)区块采油速度上升,自然递减率下降(图5、图6)。

图5 茨4块采油速度曲线

图6 茨4块自然递减率曲线

4认识及结论

(1)复合调驱使用的表面活性剂可大幅降低油水界面张力,改变了亲油岩石的润湿性,大幅提高了区块的驱油效率。

(2)复合调驱使用的弱凝胶可封堵优势注水通道,改变了水驱方向,增大了波及面积,对应油井日产液由66.5t上升到88.6t,日产油由10.5t上升到14.5t,综合含水由88.2%下降到82.5%,有力缓解了区块的平面矛盾。

(3)复合调驱技术不是表面活性剂驱和弱凝胶调驱的简单叠加,它应用了两者的协同效应,实现了驱油和堵水双重目的,比单一的驱油方法效果更显著。

参 考 文 献

[1]刘玉章等.聚合物驱提高采收率技术[M].北京:石油工业出版社,2006.6.

[2]朱友益,沈平平.三次采油复合驱用表面活性剂合成、性能及应用[M].北京:石油工业出版社,2002.9.

[3]陈铁龙等.弱凝胶调驱提高采收率技术[M].北京:石油工业出版社,2006.9