首页 > 范文大全 > 正文

表面活性剂驱在W5块稠油油藏应用研究

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇表面活性剂驱在W5块稠油油藏应用研究范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

【摘 要】 针对W5块稠油油藏开发效果不理想的现状,通过地层流体分析、表活剂匹配筛选、表活剂性能评价实验等研究出适用于W5块油藏的表活剂配方;并选取了一个试验井组进行现场注入试验,通过数值模拟研究注入动态参数敏感性;2012年7月进行试注验,取得一定的增油效果。

【关键词】 稠油油藏 表活剂驱 数值模拟 中盐油藏 乳化降粘

1 油藏概况

XX油田W5断块为注水开发稠油油藏,受储层流体性质及储层物理参数的影响,该块开发效果不理想,提高采收率潜力巨大。该块地面原油密度为0.905g/cm3,粘度326mPa.s,地层水为NaHCO3型,总矿化度16264mg/L,中部温度53℃,平均渗透率136mD。

2 试验井组基本情况

试验井区位于W5块的东部区域,无边底水。有注水井1口,油井5口,日产油14.5t/d,日产液66.4m3/d,平均含水75.8%,井区日注水41m3,累注水16.4×104m3,月注采比0.62。

3 试验井组试验方案

3.1 表面活性剂性能评价

根据w5块油藏特点,通过室内试验筛选了FPS-LH-Ⅳ表面活性剂。

3.1.1 与地层水的配伍性

配制的溶液在53℃下,放置15天后,溶液呈透明状或乳状液,未出现沉淀或分层,用分光光度计测定不同时间其吸光度,吸光度无变化,表明表面活性剂剂与地层水是配伍的(表1)。

3.1.2 浓度-界面张力性质关系

实验结果表明:在油藏温度53.5℃条件下,FPS-LH-Ⅳ功能型表面活性剂适用浓度范围很宽,低浓度均能达到低界面张力。

3.1.3 降粘性能评价

把表面活性剂样本配制成不同浓度的稀溶液,进行乳化降粘实验,油水体积比为1:1。随着浓度增加,降粘率增加,当加量达0.15%时,降粘率达95.6%,再增加浓度,降粘率趋于稳定。

3.1.4 热稳定性研究

用W5注入水配制FPS-LH-Ⅳ浓度0.15%,隔氧密封油藏温度放置,在53.5℃条件下,120天时间内分别进行降粘率测试可达到低值,分散降粘效果依然很好,性能稳定(表3)。

3.1.5 矿化度对降粘效果的影响

W5稠油与FPS-LH-Ⅳ表面剂形成的乳状液粘度与矿化度的变化关系不大,降粘率始终保持96%(最高矿化度16264mg/L)。说明这种剂适应性较好,分别配制的降粘剂溶液在相同加量的情况下对原油的降粘率相当。

3.1.6 驱油试验研究

在前面优选表活剂和驱油参数的基础上,针对目前含水和将来含水,室内开展了驱替参数优选后的驱油效率评价,从含水67%到含水95%,驱油效率分别为56.5%和46.3%。

3.2 表面活性剂驱注入方案优化设计

(1)表活剂用量优化。

试验用表活剂干粉有效物含量100%,试验浓度为0.15%。注入速度30m3/d,预测期6年。

随着表活剂用量的增加,吸附损失呈倍数增加。随着表活剂用量的增加,降粘率小幅上升,所以表活剂用量对表活剂驱降粘作用不明显。表活剂驱增油量增加,但是换油率却降低。

(2)注入速度优化。

随着注入速度的增加,压力上升,过高的压力会使试验区表活剂外溢,同时表活剂驱的降粘能力随着注入速度增加而降低,由于高速注入,表活剂溶液在地层中易发生窜流,导致溶液与原油接触不充分,影响降粘效果。

4 现场试验

W5-2井于2012年7月开始注入表面活性剂溶液驱油,井组实施前日产油14.5t/d,日产液66.4m3/d,平均含水75.8%;目前井组日产油19.5t/d,日产液69m3/d,平均含水68.7%。含水降低约7个百分点。目前持续有效,说明在该油藏使用表活剂驱试验取得初步成功。

参考文献:

[1]韩培慧,么世椿,张淑英等.大庆油田南二区聚合物与碱/表面活性剂交替注入数值模拟研究.大庆石油地质与开发[J].2006,25(2):75-77.

[2]杨钊,隋艳芬,朱君琼.高台子油层二元驱数值模拟研究.内蒙古石油化工[J].2009,20:132-134.

[3]刘明涛.阴离子表活剂的动静吸附损耗研究.内蒙古石油化工[J].2008,14:9-10.