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稠油底水油藏水平井堵水稳产技术研究

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摘 要:新海27块为稠油底水油藏,以水平井开发为主,由于水平井油层动用不均,大部分水平井高含水。针对筛管完井方式水平井难以分隔堵水的问题,研究了水平井分段堵水管柱和堵剂组合,准确封堵目的层,保证堵水的有效率。堵水后针对稠油开采难度大和堵剂的耐热效果问题,采取注CO2和注热水降粘的方法,通过现场应用取得了很好的稳产效果。

关键词:堵水;动用不均;分段堵水管柱;堵剂组合;水平段

海外河油田新海27块为层状边底水普通稠油油藏,有45口水平井,含水大于95%的井33口,占总井数73.4%,水平井的高含水严重影响断块的开发效果。通过对水平井产出剖面分析[1],发现水平井高含水是由于水平段油层动用不均,油层高渗透部位水淹,出液量高,而中低渗透部位动用差,出液量少。因此需要对水平井局部水平段进行堵水,来提高水平井产能。

该断块水平井堵水技术难点在于,油藏边、底水发育,水油体积比62:1,堵剂要具有良好的封堵性能;此外,水平井全部为筛管完井,割缝衬管(筛管)完井堵水困难[2],割逢衬管(筛管)与岩石壁面之间没有隔挡,流体可以径向和横向流动,在实践上要实现分层堵水成功率很小。因此,此类水平井要堵水,必须在堵剂或工艺技术上有创新。

1、堵水技术研究

1.1堵剂组合

针对该块水平井堵水难点,此次研究应用笼统注入暂堵工艺。在实验室中我们采用以下四种封堵剂,进行配比组合,弱凝胶+液体桥塞配成暂堵剂作为保护段塞,强凝胶+无机堵剂配成封堵剂用于主体段塞。暂堵剂要求进入地层进行暂堵处理后,必须能在一定时间范围内自行破胶液化, 以免堵塞地层[3、4] 。

1.2堵水管柱研制

针对水平段出水的不同位置,为了有效的将不同堵剂注入到目的层段,减少对其他水平筛管段的污染,实现针对性分层封堵,研制了水平井分段堵水工艺管柱。管柱结构包括液压扩张封隔器、节流阀、扶正器、注入阀等[5、6]。其中,小直径长胶筒封隔器外径Φ128mm,内径Φ55mm,承压差15MPa,耐温120℃,有效密封距离为0.8~1.5m。单向节流阀,开启压力为1MPa,耐温120℃,承压差15MPa。

2、堵后降粘技术研究

由于该断块原油粘度大,堵水后会出现油稠不出现象,需要对原油降粘后生产,而堵剂不耐高温问题是一个瓶颈。针对这个问题,我们选择注热水和二氧化碳吞吐降粘生产。

2.1注热水

对油井堵水后采用无机堵剂封口,应用分段注热水降粘工艺,设计量在1000~1200m3。

2.2二氧化碳吞吐

CO2采油机理研究:

⑴CO2溶于油中使其体积膨胀、降粘。

⑵CO2溶于水中改善油水流度比。

⑶液态气化形成CO2具有气驱及解堵能力。

⑷CO2溶于水形成弱酸具有一定的酸化解堵作用。

⑸CO2溶于油中使轻质烃萃取和气化。

CO2可降低原油粘度,适合新海27块水平井的CO2设计量在200~400t,为保证充分溶解于稠油中,焖井时间在20~30d。

3、现场试验

现场对新海27块的两口水平井(海平1和新海27-H12)进行堵水试验,堵后分别注入CO2和热水进行降粘开采。

3.1海平1井堵水

海平1井是新海27块的第一口水平井,水平段长366.71m,完钻井深1971.21m,2004年7月投产,日产液稳定在100m3左右,2010年7月含水96%左右,测井解释水平段出水部位为1750~1795m,约45m井段,产液量占总液量的90%。

该井是水平段的脚尖部出水,2008年7月至9月堵水作业中,用封隔器卡封1740m处,将出水井段封隔,注入弱凝胶2000m3+强凝胶300m3组合堵剂封堵1750~1795m水平段。正挤压力5~15MPa,P套始终低于3MPa,油套压差反映封隔器起到密封作用。堵水后液降明显,液量由100m3/d降至21.1m3/d,液面由70m降至80m。油量由3.7t/d降至0.6t/d,累积生产36d,累降水1426m3。

堵后注热水两次,第1次注热水500m3,液量由4.5m3/d升至17.8m3/d,液面由360m降至740m,油量最高升至5.6t/d,含水最低降至85.6%,累增油18t。第2次注热水1200m3,液量由14.2m3/d升至40.3m3/d,液面由810m升至100m,油量最高升至5.3t/d,含水最低降至86.9%,生产到2012年12月,累计增油1677t。

3.2新海27-H12井堵水

新海27-H12井2007年9月投产,水平段长195.35m,完钻井深1810m,日产液稳定在90~110m3,2010年11月含水97%左右,测井解释水平段出水部位1610~1700m,约90m井段,产液量占总液量的86%。

该井是水平段的脚跟部出水,2010年12月至2011年1月堵水作业中,将封隔器卡封在1710m处,挤入弱凝胶400m3+液体桥塞24m3组合的暂堵剂保护1710~1806m水平段,再用强凝胶800m3+无机堵剂50m3混合封堵剂笼统封堵1600~1700m水平段。堵水注入压力明显上升,P暂堵由7MPa升至9MPa,P封堵由4MPa升至6MPa。堵水后液量由114m3/d降至11.5m3/d,液面由80m降至870m,油量由3.9t/d降至0.4t/d,累积生产121.8d,累降水12076m3。

新海27-H12堵水后选择注入CO2,注入量350t,焖井28天。液量由4.2m3/d升至28.8m3/d,液面由870m升至670m。油量由0.1t/d升至2.2t/d,最高升至4.7t/d,生产至2012年5月再次注汽,累计增油562t。

结论及认识

⑴分段卡封堵水管柱与封堵剂、暂堵剂配合,可有效封堵目的层,防止非目的层污染。

⑵从2口井试验效果看,见到了堵水效果,表明技术思路较为成熟。但堵水后低液、油稠问题较为突出。

⑶CO2具有降粘补能效果。但由于新海27块边底水能量充足、原油粘度较高、渗透性好,增加了降粘的难度。2项降粘试验对比表明注热水效果明显。

参考文献:

[1]吴世奇,钟兴福,刘兴斌,等.水平井产出剖面测井技术及应用[J].油气井测试技术及应用,2005,14(2):57-59.

[2]李宜坤,胡频,等.水平井堵水的背景、现状及发展趋势[J].石油天然气学报,2005,27(5):757-760.

[3]张丽梅.HPAM/Cr3+交联暂堵技术在堵水封窜中的应用[J].油田化学,2007,24(1):34-371.

[4]王晓惠,赵玲莉,等.暂堵凝胶在水平井堵水中的应用[J].石油天然气学报,2010,32(2):352-354.

[5]柴国兴,李文波,宋斗贵,等.胜利油田水平井封油层水工艺试验研究[J].钻采工艺,2005,27(1):95-97.

[6]侯玫,宋根才,等.水平井堵水工艺管柱的研制与应用[J].石油天然气学报,2005,27(6):787-789.