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某抽水蓄能电站3#机转子热套措施

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摘 要 转子叠片完成后,转子热缩应用电磁感应原理,通过在转子磁轭上绕一次电缆,利用产生的涡流发热,最终完成整个热套过程。结果证明,通过磁化试验的办法对转子进行热套工作,是现实可行的。

关键词 热套;磁轭;磁场;涨量

中图分类号:TV734 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)22-0121-01

1 概述

抽水蓄能电站300 MW可逆式发电电动机有ALSTOM公司供货,转子叠片在工地现场由安装单位进行组装。由于现场技术要求,叠片完成后需要对转子进行热缩。由于现场条件限制,我们现场采取了利用电磁感应原理,通过在转子磁轭上绕一次电缆,利用产生的涡流发热,最终完成整个热套过程。

1.1 发电机转子主要参数

转子轮辐半径D2:2565 mm;转子主键半径:2590 mm;磁轭高度L:0.791 m;安匝系数aω:1.355×103A/m;叠片后磁轭半径D1:3371±1 mm;热套后磁轭半径:3372.6±1 mm;叠片高度h:2718 mm;单片高度:3 mm;单片重量:36.7 kg;磁轭总重量:278.5 t。

1.2 热套加热方式

由于现场条件限制,3#转子加热采取本文所述的加热的办法。由于加热的叠片热容量大、体积大、环形体且散热大等特点,根据工地的情况和特点,布置好励磁电缆后,用厂家到货的防火布保温。同时,为防止转子中心体和转子磁轭同时升温,从而达不到热套的效果,因此,在转子中心体和转子磁轭之间隔了一层保温棉。

2 转子热套工作原理

1)由于转子磁轭原来的薄垫子厚度为1.1 mm,现根据需要,要换成一根2.7 mm的厚垫子,故转子加热需要达到2.7-1.1=1.6 mm的涨量,再加上一个0.5 mm的裕度,最终我们需要达到的涨量为1.6+0.5=2.1 mm。

L=α×D2×T (D2=2565mm,钢=12×10-6K)

T= L/α×D2=2.1/(2565×12×10-6)=68.2K

要达到68.2K的温升,整个过程大概要7个小时。由于68.2K只是一个理论计算值,所以,实际上可能需要更长的时间来达到一个更好的温差。

2)励磁绕组的计算。

铁芯有效面积S=L×h=0.791×2.718=2.15 m2;

安匝数Aω=π×(D1-h)×aω=3.14×(3.371-0.791)×1.355×103=10982.7 At/m;

励磁变压器采用ALSTOM提供的变压器10kV/800V 112.5A/1407A;

磁场强度B=0.094T;

测量电压U2=4.44BSf=4.44×0.094×2.15×50=44.9 V;

励磁绕组匝数W1=800/44.9=17.8匝(取18匝);

励磁电流I=Aω/W1=10982.7/18=610 A。由于励磁电流为610 A,根据现场情况,励磁绕组采用6分支并联的方式,选择了2500/5的电流互感器。零序保护装置采用ALSTOM提供的RESY M40。测温用热电偶均为ALSTOM提供。

所需容量U1×I=800×610=488 kVA。

3 加热前的准备工作

1)转子热套实际接线如下图。

2)在转子周围合适的位置布置变压器、高压开关柜、测控仪表等。且变压器及高压开关柜均进行过常规试验,测控装置及仪表进行过校验。

3)用3×35高压电缆连接变压器高压侧与开关柜出线侧,然后连接开关柜进线侧至临时厂用变高压侧。接线前高压电缆应进行常规试验。

4)按图所示,在磁轭上绕制70 mm2电缆。绕制电缆时,应按6个分支并联均匀缠绕,每分支18匝,并在回路上安装好CT后将电缆连接至变压器。(注意电缆绕制时,应在电缆与磁轭接触的部位事先敷设玻璃棉布,在有棱廓的部位放置绝缘橡皮。)电缆敷设前应进行电气试验。

5)励磁电缆敷设完成后,用1000 V绝缘摇表检测绝缘。

6)用2.5 mm2单股线绕制1匝测量线圈。

7)按接线图所示安装测量表计及保护装置。并对保护装置进行整定。

8)远方分合10 kV断路器,并模拟保护装置动作,应能可靠分断断路器。

9)在+X、+Y、-X、-Y方向对应的磁轭上下各布置1个温度计,在对应的轮辐上也布置1个温度计,共12个温度计。

10)检查转子磁轭无一物,并用高压气清理干净。

11)在转子磁轭搭设防火布,并在转子中心体和转子磁轭之间隔了一层保温棉。

12)对转子支架及相关试验设备接地。

4 转子磁轭热套

1)初始加温前,记录各测温部位初始温度,然后投入电源,观察有无异常,如有异常,应立即停电检查。

2)一切正常后,每隔15分钟记录一次温度。待2~3小时候,可每隔半小时记录一次温度,并记录励磁电压、电流及频率。

3)整个热套过程大概持续7~9小时。当温度达到90℃时,开始测量磁轭的涨量。当涨量大道3.2 mm时,即可将原有的薄垫子换成厚垫子,从而完成整个热套工作。

5 注意事项

1)励磁线圈和测量线圈必须绝缘良好,有破损的地方应包扎好。避免因导线绝缘不良,发生对地短路烧伤铁芯。

2)制定专门的安全措施,防止金属工具、杂物等落在转子内。

3)避免用金属物件(如钢尺、无绝缘的电缆、水银温度计等)靠近铁芯。

4)所有接地应可靠。

5)热套操作人员应穿绝缘鞋。

6)热套实施人员应严密监视、仔细观察,当发现数据异常、铁芯松动或通风沟内有残余金属杂物等异常情况时应立即报告、终止热套。

7)热套时应协调各方保证好施工电源可靠。

8)热套过程中保证统一指挥、通讯通畅。

6 最终结论

整个热套过程从晚上9点开始,第二天早上5点钟检测涨量达到要求,持续了8个小时,最终顺利完成了某抽水蓄能电站3#机转子的热套工作,最终的结果证明,通过磁化试验的办法对转子进行热套工作,是现实可行的。

参考文献

[1]吴立忠.定子铁芯磁化试验[J].水电站机电技术,1989(04).

[2]陈正新,陈剑锋,何幼军.三峡左岸电站VGS机组定子铁芯磁化试验[J].中国三峡建设,2002(12).

[3]周绍庚.一种新型铁芯故障检测方法[J].湖南电力,2007(03).