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蒸氨塔腐蚀原因分析与对策

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【摘 要】本文主要对蒸氨塔的腐蚀状况进行介绍,在分析腐蚀原因的基础上,提出一些解决问题的措施和建议,希望对大家有借鉴的地方,对降低蒸氨塔腐蚀的状况发生的概率有所帮助。

【关键词】蒸氨塔;腐蚀原因;分析对策

蒸氨塔属于解吸塔的一种,该操作设备可以让溶解于循环水中的氨气释放出来,一般使用热载体的传热来实现这一目的。其工作的原理是:加热剂可以选择一般的载热体水蒸汽,这样热载体中氨气的分压就会小于循环水液面上氨气的平衡蒸汽压。汽液两相进行逆流接触,传质传热也会进行,因此氨气就会从循环水中慢慢的释放出来。在塔顶会获得到氨蒸汽和水蒸汽的混合物,而较纯净的循环水就会在塔底得到。

1 蒸氨塔工作原理

我公司合成氨原氨回收系统中只对氨吸收塔进行了设置。而生产的氨水无法处理,也不能够全部出售,氨水的处理压力较大,并且氨水也没有得到充分的利用。针对以上状况,我厂从实际的问题出发,对目前的氨回收系统进行了一系列的改造,在原有的系统中增加了蒸氨系统。

在对蒸氨系统进行设计时,会使用到以下数据:H15640mm。浮阀塔盘的数目为23块,在每一个塔盘上需要浮阀10个。对于塔盘之间的距离一般是400毫米工作温度需要控制在180~200摄氏度之间。工作的压力为1.3MPa。最后,需要的塔体材质是0Cr18Ni9。工艺流程如图1所示:

图1 工艺流程

2 腐蚀状况

工作人员在检修时发现,蒸氨塔腐蚀比较严重的地方是进料处筒体。对该处进行测量后,笔者发现部分筒体的厚度明显的变薄,由原来的12毫米锐减到目前的6.6毫米。此外,进料处的塔盘部分的腐蚀状况也比较的明显,在该次的检修工作中仅仅对腐蚀的塔盘进行了更换,并对筒体减薄处修复。在一段时间过后,蒸氨塔顶部又有状况出现,其中进料处塔盘存在腐蚀完的现象。在经过检查后,发现筒体腐蚀的状况非常明显。当运作9个月后发现,壁厚严重的缩减,之前是11.8毫米,而现在是5.4毫米。因此,可以基础出腐蚀的速率,即0.6mm/月。此外,进料处的下部腐蚀状况也比较严重,而顶部相对比较轻一些。

3 腐蚀原因的分析

笔者在对腐蚀状状况进行了解后,发现主要有以下几个原因:

(1)如果进料处、下部以及蒸氨塔的顶部温度存在差异,而介质的浓度又不一样时,此外这些介质呈碱性时,就会有化学反应发生。水中溶解的氧在很大程度上造成钢铁的腐蚀,特别是在碱性溶液中时,发生的化学反应为:

FeFe2・ + 2e

02 + 2H20 + 4e40H- ( 在碱性溶液中)

蒸氨塔如果处于正常的生产过程中时,我们需要不断的提供化学软水。而下部氨水温度的最高值为180℃,氨水属于沸腾的状况。在这种情况下,腐蚀状况是最严重的。此外,腐蚀的面积会达到90%以上,有的则为全部腐蚀。而高温处的腐蚀往往比低温处的腐蚀要严重的多。

(2)如果溶液中存在的CL-超量的话,腐蚀的速度就会变得很快。我们可以使用吸附理论,CL-的吸附能力很强,可以被金属吸附,反应的速度很快。在吸附完成之后,可溶性的物质就会形成,下面是反应的过程:

Fe3+(钝化膜)+ 3CL- FeCL3

FeCL3Fe3+(电解质中)+3CL-

在对蒸氨塔中的氨水进行测定之后,可以发现CL-在稀氨水中的含量比较大,达到了298.2mg/l。而CL-在浓氨水之中的含量比在稀氨水的含量更高,因此CL-在软水中的含量会让腐蚀的速度加快很多。

(3)在对腐蚀的状况进行观察后发现,最严重的地方要数进料处了。进料处的温度比较高,一般在130℃以上。而氨水的浓度在10%~12%这个范围内。当遇到高温的状况时,浓氨水的冲刷会让腐蚀状况加重。如果从工艺角度来看,回流装置被安装在蒸氨塔中,因此从保证液氨纯度出发:底部到顶部的浓度呈现出慢慢增加的趋势,一般底部为1%,而顶部在99.5%。纯液氨的腐蚀状况比较轻。进料处腐蚀严重的原因有两个:1)氨水的浓度比较高。2)温度比较高。而腐蚀状况一般表现为局部冲刷。

通过以上的分析我们不能发现,正是由于碱液中的02、CL- 、0H- 的浓度和介质发生了共同作用,因此蒸氨塔的腐蚀状况才会出现。而腐蚀会加快是因为溶液中的CL- 量太大。

4 解决对策

解决对策如下:(1)定期排放。在开车前系统中会有化学软水的加入,而软水在吸收氨之后就会变为浓氨水。而蒸氨塔中的浓氨水的氨在被蒸出之后,就会成为稀氨水。使用泵加压把稀氨水加入到吸收塔中进行循环利用。这样,CL- 就会得到积累。我们可以对其浓度进行降低,因此需要对一次稀氨水中的CL- 含量进行测试,对CL- 浓度进行严格的控制,一般不要超过25mg/l。定期的排放一定要做好,进行大排大补,这样腐蚀的状况就会得到缓解。(2)将真空除氧装置开好。要让脱氧工作进行的彻底,氧腐蚀的现象一定要杜绝。(3)阴极保护。我们可以利用牺牲阳极相接触的方法,这样被保护物就会成为阳极,而这种情况下腐蚀状况就会得到一定的降低和消除。比如:可以将铝、锌、镁制作成块状,之后和塔体进行连接,被当做阳极进行被腐蚀,塔体也就得到了保护。(4)对塔盘的材质进行更换。对原来设计中使用的是0Cr18Ni9进行改变,用00Cr17Ni14Mo2进行替换,这样设备自身的抗腐蚀性能就会得到增加。

在按照以上的对策,对原有的蒸氨塔系统进行改良,使用了新的材质塔盘,其规格是00Cr17Ni14Mo2。此外,除氧器也要开好,并对CL- 浓度进行严格的控制。因此,该系统处于正常的运作状态,腐蚀泄露状况也没有发生过,可见该对策是正确的,改造的方法也是有效的。

5 结语

笔者对蒸氨塔的腐蚀状况进行了分析,包括腐蚀的原因以及解决的措施,将这些方法应用于实际中得到了良好的效果,因此值得推广。

参考文献:

[1]李爱仙.蒸氨塔装置简介[J].化学工业与工程技术,2011(6).

[2]郑英杰,李多民.乙醇胺蒸氨塔塔底泵腐蚀原因分析[J].化工机械,2011(34).