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摘 要:分析了焦化厂蒸氨系统的现状,介绍了各种蒸氨工艺的流程和特点,提出了导热油蒸氨技术,该工艺实现了导热油闭路循环,减少了废水的排放量,项目投产后,运行稳定,各项指标合格。
前言
焦炉煤气初冷过程中形成了大量氨水,其中大部分作为循环氨水用于喷洒冷却集气管的煤气,多余部分称谓剩余氨水。剩余氨水中含有多种化合物(如氨、硫化物、氰化物、油类),为了保护环境,剩余氨水必须进行处理。蒸氨就是利用蒸馏方法将剩余氨水中的氨蒸出,得到较高浓度的氨气,脱除氨气的蒸氨废水送生化装置进一步处理。
1蒸氨现状与分析
目前莱钢焦化厂共有三套剩余氨水蒸氨系统,处理剩余氨水150t/H,原设计采用直接蒸汽进行剩余氨水蒸氨。蒸氨用蒸汽量大,约占焦化厂总蒸汽用量的40%。焦化厂蒸氨需要的低压蒸汽来自公司官网,长距离输送,压损较大,蒸汽压力及其稳定性长期得不到保证,需将干熄焦高品质的蒸汽减温减压后并入管网补充,影响干熄焦发电,并存在能源高质低用的问题。
如果使用导热油作为加热媒介替换蒸汽,可缓解蒸汽管网的压力,也减少废水量,保证废水零排放,有很大的环保效益。该工艺在济钢等国内很多焦化厂使用,成熟,稳定,效益明显。
2蒸氨工艺
目前国内蒸氨主要有四种:水蒸气直接蒸氨、蒸汽再沸器蒸氨、管式炉蒸氨、导热油蒸氨。
3水蒸汽直接蒸氨工艺
剩余氨水经换热后,从蒸氨塔的上部进入,蒸氨塔塔底通入饱和蒸汽,与剩余氨水逆向接触,将剩余氨水中的氨气蒸出。为了分解氨水中的固定铵盐,用碱计量泵将碱液经混合器连续送至蒸氨塔内,进行固定铵分解。蒸氨塔底部排出的蒸氨废水,在与原料氨水换热后送往生化处理装置处理。
水蒸汽直接蒸氨的特点:蒸汽载热量大,传热系数大,易于输送,而且蒸汽是相对环保、安全的动力介质,对环境无污染。但直接蒸汽蒸氨会增加蒸氨废水量,增加生化处理的负荷。
4蒸汽再沸器蒸氨
蒸汽再沸器蒸氨是利用蒸氨塔底的蒸汽再沸器间接加热蒸氨废水,水蒸气将剩余氨水中的氨蒸出,蒸汽只起到传递热量的作用。
这种蒸氨工艺在间接蒸氨工艺中相对最为简单、安全。该工艺必须保证蒸汽的压力,气源要求充足且稳定。
4.1管式炉蒸氨
管式炉加热废水蒸氨是采用管式炉加热蒸氨塔底的蒸氨废水,使蒸氨废水部分汽化,返回蒸氨塔塔底作为热源,通过连续蒸馏将氨水中的氨蒸吹出来。塔顶逸出的氨汽经分缩器产生的冷凝液作为回流直接回到塔内,氨汽送到硫铵工段。塔底排出的蒸氨废水一部分经换热冷却后送至生化处理,另一部分经循环泵送入管式炉,加热后作为蒸氨热源返回蒸氨塔塔底。这种蒸氨工艺的缺点是对管式炉炉管的材质要求高,同时管式炉为明火设备,要求的安全距离较大,因此该工艺对管式炉的选址要求比较苛刻。
4.2导热油蒸氨
导热油蒸氨:蒸氨塔底引出的部分废水至再沸器,用导热油加热后的氨-水混合蒸汽后返回蒸氨塔底部,作为热源给蒸氨塔提供热量,其余废水经换热后送至生化处理。导热油经微孔过滤器后,由导热油循环泵送入导热油炉,在导热油炉内被加热后送至再沸器与蒸氨废水换热。换热后的导热油送至油气分离器,其中的气体及轻组份进入膨胀罐后放空,液体导热油经过滤器、循环泵送入导热油炉,形成闭路循环。该流程不再使用蒸汽,而是利用导热油加热废水,节约蒸汽,减少废水产生,导热油系统供热稳定,实现了清洁生产。
本次改造是在原有蒸氨系统上增加导热油加热系统,主要包括导热油炉、导热油循环泵、膨胀槽、储油槽、油气分离器等。该工艺相对较为复杂,建设投资较大。该工艺能够确保蒸氨系统的稳定运行,蒸氨废水含氨指标满足生化工艺要求,不增加外排废水量。
5效果及评价
5.1运行效果
1)导热油蒸氨项目新增导热油系统,蒸氨塔和部分管道利旧。项目投产后,蒸氨废水的各项指标均达到设计要求。
2)导热油蒸氨替代出原来蒸氨的直接蒸汽,可减少蒸氨废水30t/H,生化处理废水稀释比例1:1,每小时可减少焦化废水60t,蒸氨废水排放量的减少不仅减轻了生化处理的负荷,也降低了处理成本。
5.2节能效果
原有蒸汽蒸氨工艺,处理每吨剩余氨水的耗能指标为:0.0334吨标煤/吨剩余氨水;改造后,采用导热油间接蒸氨工艺,处理每吨剩余氨水的耗能指标为:0.0238吨标煤/吨剩余氨水;采用新工艺后年节能28.74%,即年节能12626.89吨标准煤。
导热油蒸氨以其突出的节能优点,在焦化行业被逐渐采用和推广,导热油在用热设备内的传热系数高,导热油炉系统效率高达90%以上,是导热油系统节能的原因。
6结论
导热油蒸氨实施后,实现无直接蒸汽蒸氨,从而避免工艺过程废水的产生,处理后的蒸氨废水满足酚氰废水处理的工艺要求。该工艺技术运行稳定,提高焦化厂清洁生产的水平,并解决了蒸氨能耗高、生产不稳定、废水量大和环境污染问题。总之,该工艺技术成熟,运行稳定可靠,运行、管理费用低,节能效果显著,符合国家节能减排的要求。
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