首页 > 范文大全 > 正文

承钢新3号2500m3高炉在钒钛矿冶炼取得新突破

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇承钢新3号2500m3高炉在钒钛矿冶炼取得新突破范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要: 对承钢新3号高炉降低焦比提产的实践经验进行了总结。通过强化管理,认为合理的炉型、合理的布料矩阵及大批重、合理的送风制度、合理的热制度,以及各项制度的合理匹配,是承钢新3号高炉降低焦比的主要经验。

关键词 :大型高炉; 操作制度 ;焦比

1 概况

新 3 号高炉有效容积为 2730m 3 ,为原3#高炉易地改造扩建,炉缸直径 11.4m ,设有四个铁口,30个风口,采用碳砖-陶瓷杯复合炉缸炉底结构,炉腹、炉腰、炉身下部 6 - 9 段采用镶砖铜冷却壁,炉腹以上炉墙采用薄衬结构;炉顶为并罐无钟炉顶;热风炉为3座顶燃式热风炉,采用两烧一送的送风制度。新3 #高炉于2009 年 11 月 12 日点火开炉。开炉后7天达产,创造了承钢新建高炉达产最快的奇迹。自投产以来,高炉生产一直较为稳定,与公司的同级别高炉相比,指标一直处于领先水平。但是同其他企业的指标相比我们还存在很大的差距。2010年9月底炉况基本稳定可控,在焦炭质量较差且不稳定的条件下,不断摸索调整操作制度,至 10月中旬实现利用系数 2.3t/d·m3,高炉进入了高产稳产低耗的新时期。

2.现在主要技术经济指标与之前指标的对比

表1:指标对比

通过以上指标对比可以看出,无论从产量还是消耗上,我们的整体水平都在很大程度上取得了提高,而且指标转变用时较短,这在我们的生产的历程中是并不多见的。尤其是钒钛冶炼能够在大高炉上获取如此好的指标更是一次历史性的跨越。通过此次调整让我们更加坚定了信心,打破传统观念,努力提高操作水平与思想认识,不断取得新的进步。

3.取得突破的原因分析

3.1合理的装料制度调整作保障

表2: 原料制与调整后的料制

3.1.1开炉时新3号高炉所选择的装料制度是经过较精确计算得出,严格按炉喉等面积计算选定 11 个布料标准档位。在装料时又经过实际测料面,对所测的数据经过认真分析讨论,确定了新三号高炉装料制度。

在 9月中旬之前,采取发展边缘和中心气流两股煤气流的传统典型气流的操作思路,但是边缘气流过分发展,而中心气流一直未被打开,全炉热负荷一直处于20000-30000MJ/h以上,煤气利用率处在42-45%的水平,煤气利用率相对于大高炉来说应该是较低的水平。9月下旬,采用中心加焦,采取中心加焦多布一圈,矿焦同角的抑制边缘气流的布料矩阵 ,中心气流被打开且较为稳定。料柱透气性较好且十分稳定,高炉接受风量,效果有明显改善,煤气利用率大幅提高至49%左右,热负荷下降明显至20000MJ/h左右,且随边缘气流被抑制中心气流发展稳定,热负荷仍有向下趋势。此后调整的幅度变小了,只在矿焦的布局上微调,尽量使之在边缘平铺,炉内恢复以稳步上风为基准。 10月中旬将风量稳定在 4700m3/min 操作,热风压力≦365kpa ,压差控制≦165 kpa。炉况顺行稳产的势头已经确立。

3.1.2采用大矿批

在 11月份,主要以强化顺行为任务,炉内进一步降低焦比,坚持走大批重的操作思路。在上风量,提顶压的同时加批重,增加焦炭负荷,改善煤气利用,降低焦比。一个月来矿石的批重由之前的55 t,逐渐加到11月的69 t ,焦炭负荷加至 4.23 ,12 月份,进入高产阶段。12月,风量上至 4800m3/min,风压抬至 375kpa。高炉的各项指标得到全面较大的提升,焦比已降至360kg/tFe,综合燃料比降至500kg/tFe。

3.2合理的送风制度

送风制度是指高炉鼓风以怎样的状态进入高炉,包括风量、风温、富氧、风速、鼓风动能等。高喷煤时由于煤气量增大、焦比降低,料柱透气性降低,必须采取相应的措施维持高炉的顺行。煤气流的分布,尤其是炉缸初始煤气流的分布,不仅决定了炉缸的工作状态,同时也决定了高炉软熔带和块状带内的煤气流分布,因此合理的初始煤气流分布,是高炉顺行的基础。高炉煤气流的初始分布,主要取决于燃烧带,而燃烧带大小和形状则是由高炉风速和鼓风动能决定的,因此,寻找不同条件下合理的风速和鼓风动能,对保证高炉稳定顺行有非常重要的意义。燃烧带及其控制是高炉下部调剂的理论基础,它对炉缸煤气分布、炉温的分布和炉料下降都有较大的影响,而风速和鼓风动能又决定了燃烧带的大小,因此合理的风速和鼓风动能是保证合理的煤气流分布、炉况稳定的基础。风速是重要的鼓风参数,对高炉风口前的回旋区沿炉缸直径方向的延伸程度起重要作用。合理的风速应能吹透中心,使整个炉缸截面活跃起来,这样才能保证炉缸热量充足稳定。我们的操作思路就是用提高入炉风量并稳住风量,以保证风速和鼓风动能,尽力稳定喷吹量,减少煤气流的波动,以维持合理的燃烧带长度,吹透中心,活跃炉缸,使炉缸工作均匀活跃积蓄的物理热充足,为炉况的长期稳定顺行和低硅钛冶炼做好铺垫。与此同时,我们还加强对炉腹没气量的监测,防止超出上限而使炉况波动。

3.3稳定的造渣制度与热制度, 实现“物理热、化学凉”,提高适应低炉温的能力

由于钒钛矿冶炼的特点,尤其渣中 TiO 2 含量高时,炉温过高,炉渣易黏稠,出渣困难,铁损高,恶化炉缸工作状态,因此,高炉不可能长时间维持较高的炉温,应要坚持低硅钛操作,实现"化学凉"。通过近期的摸索,我们的炉渣碱度由以前的1.12调整至1.20左右,炉渣流动性还是可以的,只要炉前出铁顺畅,完全能够保证炉况的顺行,而且渣铁的的物理热也比较充足,硅钛水平可控制在0.3左右,且能完全保证生铁质量。这也是一项打破传统观点的突破,适当高的炉渣碱度同样能够为钒钛矿的冶炼所接受,并能达到很好的经济技术成效。

炉缸热量充足,是高炉保持正常冶炼行程的基础,物理热提高,脱硫效果及流动性等才能改善,炉况更容易稳定。高炉喷煤后,间接还原改善,减少直接还原对炉缸热量的消耗,喷煤使燃烧带向炉

缸中心延伸,炉缸中心吹透,更加活跃,能较大程度改善炉渣流动性,缩短渣铁在炉内滞留时间,降低还原 [Ti] 的含量,加快渣铁排放速率,有利于提高冶炼强度。冶炼强度提高,料批稳定,更有利于调控